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【推荐】某洗煤厂的这篇工作总结,读了就会受益!

 坐看云起时828 2016-09-23


×年上半年,煤炭市场持续低迷,这就对洗煤厂提出了更高的要求。上半年,洗煤厂在保证产品质量的前提下,根据矿井提升情况,增加了入洗量,圆满完成了矿下达的洗选任务。在煤炭市场持续低迷的当下,洗煤厂洗选产品附加值提升,经济效益凸显。在安全管理方面,×年上半年洗煤厂杜绝了重大机电设备隐患,保持安全稳定的生产氛围。并根据现场实际生产情况,重点开展了各项技术改造工作,特别是进行了选煤厂生产工艺升级改造,大幅提高了选煤厂入洗量,并提高了精煤产率,同时自主完善了浮选精煤泥生产系统,提高浮选精煤泥产量,提升了**煤矿经济效益。

现将×煤矿选煤厂×年上半年工作进行总结如下:

一、洗煤厂×年上半年工作开展情况

1、生产经营方面
洗煤厂上半年共计入洗原煤459039吨,具体生产情况见下表:
备注:

1、原煤量依据洗煤厂112皮带秤
2、精煤、中煤采用销售量计算
3、洗矸、煤泥库存量少,且洗煤厂无计量矸石、煤泥量设备,故依据矿销售量计算。
4、选煤厂6月份实际洗出精煤30019吨,库存精煤9802.72吨未进行统计。

  选煤厂上半年共入洗原煤459039吨,洗出精煤231394.5吨,精煤产率为50.41%;洗混煤44673.64吨,产率为9.73%;洗矸96286.96,产率20.98%;煤泥119104.56吨,产率25.95%。若计入库存精煤,则选煤厂上半年产洗出精煤241197.22吨, 实际精煤产率为52.54%。

  ×年上半年洗煤厂保持安全稳定的生产态势,实现了安全文明生产,较好的完成了矿下达的工作任务。特别是1月、2月,受矿井提升原煤煤质限制(1306过变薄区,1309水煤严重)。选煤厂积极调控洗选参数,保证了洗出精煤质量。3月份后,煤质情况逐渐好转,选煤厂精煤产出率也有了较大提升。6月份,选煤厂生产工艺改造进入停机安装阶段(6月6日——6月18日)及调试生产阶段(6.18——至今),精煤产率略有下降,但新生产系统现运行已逐步趋于稳定。


2、安全管理方面

1)、加强日常安全检查和专项安全检查,加大隐患排查治理力度,做到超前防范。今年上半年以来洗煤厂共自查隐患50多条,都得了及时的整改,整改率达到了100%,为实现安全生产提供了有力保障。

2)、开展安全专项治理整顿,把规范操作作为安全管理的重点,对各个岗位的工作标准进行重新修定,使每个职工熟练掌握每个人、每件事、每一天、每一处的行为标准,现场做到了作业标准化、操作程序化。

3)、加强职工技术培训,今年以来洗煤厂通过每日一题、特殊工种培训、班组强化培训及周四安全学习等方式对职工进行培训,督促职工进行学习,使职工逐步掌握应知应会的内容,职工的操作水平和业务水平得到不断提升,为上半年实现安全生产提供了条件。

4)、完善相关管理制度,细化各岗位操作流程,不断优化完善洗煤厂管理制度汇编,尤其是对班组建设、划分制度等方面的完善补充。做到了公平、公正、公开,提高了职工的积极性。


3、现场管理及技术改造方面

上半年以来,洗煤厂充分利用检修时间,进行多项技术改造工作,并取得明显效果,具体工作开展情况如下

1)、脱介筛护板改造

选煤厂主洗车间中煤、矸石振动筛原有护板长时间使用磨损严重,且铁质护板磨损后易与不锈钢筛板间产生间隙,造成筛上跑粗。经现场研究,采用木质压条代替铁质护板,木质压条与筛板间使用胶皮密封。使用木质压条后,可省去全部的护板材料费用,木质压条可由矿木材场直接加工,定期进行更换,木质压条压紧筛板后避免了跑粗情况,延长筛板使用寿命,筛板由每月更换一次延长至每一个半月更换一次。

2)、落煤、介质流冲击点防护处理

选煤厂各落煤,介质流冲击点处钢板易磨损,针对这种情况,在各落煤点及介质流冲击点附加旧皮带,具体为振动筛筛下集料漏斗管道连接处,各振动筛下料溜槽。加装旧皮带后可有效的减少溜槽磨损,防止跑冒滴漏情况。旧皮带可定期进行更换。且加装皮带后也起到了降噪作用。使用旧皮带防护下料溜槽,有效的降低了溜槽磨损,极大延长了溜槽的使用寿命,溜槽由每两年更换一次延长到四年更换一次,大大降低了材料消耗,真正做到了修旧利废。

3)、弧形筛入料导流装置现场应用

原有弧形筛入料箱存在入料不均的情况,导致弧形筛筛板使用寿命降低,此次主要是对弧形筛入料箱进行优化,一是入料箱内部加装分流挡板,减轻入料压力,二是内衬耐磨材料,提高使用寿命,三是加装溢流堰,保证平稳入料,四是出料端安装导流挡板,增大了弧形筛入料面积,保证物料沿弧形筛顶端平稳进入弧形筛,并延长了弧形筛的使用寿命。加装导流装置后提高了弧形筛使用寿命,脱介效果显著提高,弧形筛使用寿命可延长1/3,每块弧形筛价格在8000月左右,平均15天更换一块,改造后弧形筛使用寿命可达20多天,节省了大量材料费用。

4)、加装浮选精煤泥皮带

浮选精煤受限于灰分高、水分大的特点,不利于我矿精煤销售。但我矿煤质中煤泥含量及次生煤泥含量巨大,不生产浮选精煤泥造成大量精煤泥浪费。为此选煤厂专门设计并自主安装了一步浮选精煤泥外放的皮带,即可实现浮选精煤泥单独销售,也可在后期实现精煤泥掺入精煤中销售,有效提高我矿经济效益。

5)、浮选煤泥重力破碎装置安装

浮选压滤机压滤后易形成煤饼,掺入精煤皮带后,精煤产品中易出现煤泥块,严重影响精煤销售。经现场研究进行了如下改造,一是压滤机下料溜槽加装分割挡板,下料时在重力场作用下分割滤饼。二是溜槽内加装挡板篦齿,在溜子运输过程中进一步破碎;三是在皮带精煤泥下料口处加装具有一定倾斜角度的扁铁,使精煤泥最终落到皮带前进一步被分割,防止煤泥结块,成功的掺入精煤中。


4、节约挖潜方面

1)、减员增效工作效果显著

上半年以来,选煤厂不断通过增强设备自动化水平,如实现压滤各楼层并联控制;或通过优化人员结构,如合并压风机班及中精煤皮带班合并;或通过人员输出,如外调到民生热能4人,借调到劳资科1人,×年上半年选煤厂已成功减员21人,大幅降低人工成本。

2)、加强关键指标对标,实现自我超越的新突破

通过实现与其他兄弟矿井单位选煤厂对标管理,选煤厂深刻意识到自己在各关键指标上的不足与差距,并通过制定一系列积极有效的措施,不断优化各项指标。

3)、深挖节能潜力,电力消耗持续下降

×年年初,选煤厂着重加强了电耗管理,制订了一系列行之有效的节电措施,并积极配合矿下达的“避风填谷”制度,有效安排生产与检修时间,×年1-5月份,选煤厂吨煤电耗维持在6.6-6.8Kwh/t左右(6月份停产改造期间,施工单位二十四小时施工,厂房用电量增大。另外带水、带介调试期间,设备长时间空运转,后带煤调试初期,带煤量偏小,造成6月份选煤厂吨煤电耗7.8Kwh/t偏高)。

4)、倒逼成本,有效控制材料消耗

加强了对弧形筛、振动筛筛板及离心机筛篮的日检维护力度,延长了各类筛板、筛篮的使用寿命,特别是通过技术改造,减少了振动筛筛板的磨损量,延长其使用寿命;并将精煤离心机筛篮的更换周期由之前的1个月延长至现在的1.5个月。同时加强自修技能,通过自行设计制造喷淋水嘴,每年成功节约材料费上万元。


二、工作中不足及需改进的地方
随着洗煤厂工作渐入正轨,在工作中我们也发现了自身存在的不足之处,这也是我们在将来的工作中急需解决的问题。

1、自身维修力量薄弱

在选煤厂调试期间,通过与调试厂家的沟通交流,选煤厂发现了诸多问题,看到了自身与其他选煤厂维修力量的差距,充分暴露出洗煤厂检修维护力量薄弱,缺乏有经验的维修工。本着培养人,锻炼人的原则。在今后的工作中应不断充实扩大维修队伍。锻炼出一支能打硬仗的队伍。保障洗煤厂正常生产。

2、加强材料管理工作

面对洗煤厂设备材料申领存在点多面广,未形成体系的问题,时而造成因备件问题而影响选煤厂正常生产的问题。洗煤厂在今后的工作中要加强材料管理工作。保证日常检修维护的前提下,精打细算减少材料支出成本。

3、加强职工管理培训

选煤厂工艺改造升级工作已初步完成,如何让职工迅速了解新的生产工艺,实现安全高效生产是选煤厂下一步职工教育培训工作的重点。选煤厂将利用调试期间各厂家技术人员在矿的优势,请厂家技术人员举办讲座,使全体职工尽快了解掌握新生产系统,保证下半年选煤厂生产的高效运行。

4、继续推进制度体系建设

作为新建单位,推进制度体系建设工作是使洗煤厂尽早步入正轨的关键。×年上半年我们在紧张的生产工作中度过,也发现了我们新建单位制度体系的薄弱。完善制度体系,建立健全各类规章制度将是我们下半年工区管理的主要工作。

三、洗煤厂×年下半年工作计划及措施
现选煤厂已初步完成了生产工艺升级改造,各系统运转已逐步迈入正轨,但距离我们既定的改造目标还有一段距离。以下是选煤厂计划于×年下半年开展的相关工作。

1、生产方面
1)、突出重点管理与产品指标管理,努力提高产率、效率、稳定率,进一步降低药耗,介耗,水分,灰分,实现全年各项奋斗目标。

2)、推进现场标准化进程,改善现场卫生环境,全面开展质量标准化达标治理,以点带面、整体推进。

3)、进一步细化、量化、深化各项生产指标,责任到人,做到全厂有人管理,设备设施有人负责,强化职工主人翁意识。

4)、继续加强洗煤厂包机责任制的落实,提高责任人的素质及危机意识。

5)、继续重点监控煤泥水系统平衡,确保良性安全高效运行

6)、全力抓好生产的过程管理和秩序管理,要把提高产率做为拉动全矿效益提升的重点工作,要根据入洗煤质情况,随时调整洗选参数

2、机电方面
1)、随着洗煤量的增加,各类设备在经历了三年多的运转后,磨损都比较大,部分设备故障出现的频率和次数都在不断的上升,下半年我们将重点对各类设备进行大修和维护,完成部分技改工作。

2)、最主要还是要加强机修电气班组对设备的常规维护和保养,同时要加强操作人员的操作水平,提高维修人员的技能,确保设备始终处于良好的运行状态,保障生产的正常运行。

3)、对重点薄弱环节进行强化管理,细化管理。

4)、更加高度重视废旧物品回收复用工作,提高自制加工能力。

5)、进一步挖掘内部潜力,深化技术革新,从各个方面想办法,把生产成本降下来,把经济效益提上去。

6)、对月检、季度检修、年检工作做到早计划、早安排。

7)、面对生产任务重,开车时间长,加强对车间设备动态管理,确保正常检修时间的检修质量,保证正常生产无事故影响。

8)、继续开展技改工作,配合质量标准化整改工作。保证洗煤厂正常生产的同时,实现质量标准化达标。


3、洗煤厂管理方面
1)、加强全厂干部作风建设,从各级管理人员开始,高标准、严考核,积极配合矿安全生产大局。

2)、紧抓质量标准化建设,确保整体管理上台阶

3)、建立安全隐患排查制度,解决现存隐患问题

4)、建立健全各种台帐、记录,实现精细化管理。

5)、全面开展降耗提效活动,加大环节改造力度,确保工艺完善,进一步完善各项指标最优。

6)、继续通过培训、思想教育等手段,增强职工队伍凝聚力,进而提升班组的战斗力,稳定洗煤厂生产局面。

7)、强化安全生产管理,多下现场,加强隐患排查力度,坚决抵制“三违”行为,保证安全生产。

8)进一步提高管理人员的管理能力和员工的综合素质。

9)、进一步加强集控室管理制度,要发挥好中枢指挥作用,要加强上下沟通、横向协调工作,保证生产流程良性循环。

10)、对全厂重点机台司机重点培养,培养一批技术过硬,操作娴熟的职工,并以此为标杆,带动全厂职工教育培训工作。


4、维护及技改方面
×年度,洗煤厂在保证正常生产的同时将继续开展各项技改工作,不断完善现场设备设施。并积极配合质量标准化整改工作,以实现降低机电设备事故率,规范现场生产操作。具体开展以下工作:

1)、积极完成选煤厂生产工艺改造

现阶段,选煤厂已初步完成了脱煤泥及细煤泥再选的生产工艺改造工作,各系统设备运转已逐步趋于稳定,但离改造前制定的相关指标还有一定的距离。下半年选煤厂将积极配合厂家调试,并逐渐发挥自主作用,使新的生产系统达到设计目标,提升我矿经济效益。

2)、恢复浮选系统,提升精煤泥产量

目前,选煤厂仅有一台浮选机及精煤泥压滤机可供使用,下半年选煤厂将恢复两台浮选机及两台精煤泥压滤机同时进行使用,并使精煤泥可均匀参入精煤中,提升精煤产量,提高我矿经济效益。

3)、进一步降低工人劳动强度

通过改造各类机电设备,优化生产工艺及提升各设备的自动化水平,如撤除动筛209转载皮带、安装自动上水或是多采用自流水减少水泵使用量等措施,选煤厂计划于下半年进一步降低工人的劳动强度,并逐步实现减员增效的目标。

4)、动筛车间防尘改造

动筛车间日常生产中,煤尘较大,×年度根据矿工作安排,预计在动筛车间增加防尘装置,洗煤厂也将积极配合进行防尘改造工作。

5)、脱介筛改造

原有脱介弧形筛为固定筛,筛分效率不高,预计在×年对弧形筛进行改造,由原有固定式改为振动弧形筛,进一步提高脱介效率

6)、315变频器安装

洗煤厂准备在×年下半年完成合介泵变频器安装工作,使315合介泵能够顺利投入使用。

(编辑:王森)

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