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大型低速主机曲轴轴向减振器及维护

 再见青春jxccpx 2017-02-18

随着大型电喷柴油机在船舶上的大量普及,此类主机特有的强烈振动于其作为船舶推进主机存在严重的危害。为此厂家设计出减振器,对减振器的给维护管理成为轮机管理人员迫切需要面对的问题。

   1、轴向减振器的管理

船舶主机制造厂家为达到超长行程的设计需要,将曲轴的曲柄设设计得很长,使得曲轴的轴向刚度减弱。当曲轴受到连杆的往复力作用而回转运动时,其曲轴开档张大和缩小的幅度增大,使曲轴轴向振动变得更加剧烈;。厂家为提高燃油的经济性能,采用电喷设计使主机气缸的爆发压力进一步提高,同时也增加曲轴轴向振动的激振力,进一步加大曲轴的轴向振动。使轴向振动成为大型船用主机的主机危定因素。也使船体其他设备和上层建筑的振动变得更加剧烈。

为了尽可能的减小主机的轴向振动,厂家通常设计安装液压阻尼式轴向减振器。



见图1。一方面吸收曲轴纵向振动的动能,减小振动的帽度,另一方面,限制曲轴自由端的无约束振动。从设计理论上提高整个轴系的纵振固有频率,避免船、机、轴纵向共振。

  轴向减振器通常安装在曲轴的自由端,减振器的减振活塞与曲轴自由端做成一体或固定在一起,类似推力环。轴向减振器的原理见图2。减振器油缸固定在第一道主轴承座的机架横梁上,减振活塞和3道油封共同将减振油缸分隔成前、后2个密闭的油腔。MAN B&W ME 主机的设计是使轴系系统滑油分别通过2个独立的小管向前、后2个油腔连续补油。补油的小管管径很小,当曲轴纵振时能起到节流作用。防止油缸油液大量回流。前后油腔之间通过2个具有节流阻尼作用的旁通模块相通,当曲轴向一端纵振时,减振活塞随着运动,挤压这一端油腔内的油液,受压的油液通过这2个节流旁通模块向另一端油腔节流释放,达到阻尼缓冲减振的效果。 MITSUBISHI UEC 主机的设计上不同之处是将2个单向阀安装在补油管路上,当曲轴纵振时能够 完全阻止油液的回流,效果更好。

  2、 轴向减振器的维护

     随着主机纵振越来越严重,轮机管理人员必须对轴向减振器精心维护管理,尽量减小或防止曲轴的异常纵振,避免纵振对主机本身和其他设备及至船体造成危害。

   对曲轴轴向减振器的日常检查维护必不可少。 MAN B&W ME 电喷主机轴向减振器的每个节流模块由5块垫srcx60.8mm厚度的调节片组成。节流通道的大小由这6片调节片的厚度决定。调节片越多,流通面积越大,节流阻尼作用越小。新造的主机在运行初期,因为3道金属材质的油封没有磨损,前、后油腔之间的滑油互漏很少,所以使用6片调节片,其节流通道的流通面积为6X 0.8mmX111mm(节流通道的宽度)=532.8mm2. 。但是油封使用一段时间以后,无论是正常磨损还是异常磨损,前、后油腔之间的互漏变大,轴向振动监测器监测到油轴的纵向振幅变大,需要遂步减少调节垫片的数量以调节节流通道的流通面积,补偿内漏的变大。曲轴频繁纵振,减振器油封难免磨损,在主机长时间使用后,油封磨损超过极限,只靠减少调节垫片无法补偿,必须更换新的油封。

   轴向减振器油腔内气体的有效释放也是不容忽视的问题。当供油泵停止时,减振器油腔内的油液从轴封处慢慢流失,空气会慢慢的过入油腔内。当油泵再次起动供油时,部分空气聚集在减振器2个油腔顶部,如果该气体无法释放,那么就形成弹性气容,减振效果完全丧失。因此厂家在减振器油腔最高点处设计气体释放装置。MAN B&W 公司的设计是在2个节流模块的正上方各开一个直径1mm小孔用于气体自动释放。在主机使用过程中,该小孔容易被脏物堵塞,要定期用通针类工具检查清通,确保油腔内不会存留气体。MITSUBISHI 公司的设计是在2个油腔的最高点处引出2根泄放油管,在管路上安装2个独立的阀门用于手动释放气体。当系统停油后再次供油时,要求人工打开这2个阀门释放气体。

除对减振器的检查维护外,大型电喷主机气缸压缩压力和爆炸压力都可以控制和调节。如果轴向减振器的功能正常,而在正常航行时轴向减振监测器仍然监测到曲轴纵向振帽较大,那需要测取PMI示功图,检没和调节各缸的热工工况,使各缸爆炸压力均匀且最高压力值不超过极限,在主机高负荷运转时更应当注意。过高的爆炸压力对曲轴的影响较大,造成的损害也很大。

3、结束语

   减小振动能延长船舶设备的使用寿命,节约昂贵的维修和备件成本。各类型主机轴向减振器的结构原理大同小异,并不复杂,但广大轮机管理者应重视对其维护管理工作。


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