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技术改造,让纺厂起死回生! 京泰改造报告

 洸河白兰鸽 2017-10-17


现在国内很多纺织企业,特别是纺纱环节的企业,都限产压产,经营状况欠佳,说原因,外部来说,整个国内的纺织形势不好,国内的成衣产量因为各种原因不断下降,那必然导致上游环节的需求量下降,加上国内很多纺织环节的产能都超出实际需要,这在纺纱环节特别严重,导致纺纱企业的外部大环境的确十分不利。而从企业内部来说,很多经营问题,其实可以归结成那么两三个根源:
一,产品质量不够,
二,客户资源不足,
三,某些棉纺厂的贷款压力太大。
解决这三个问题的方法,也就是技术、管理、人脉,以我多年经验看,是比较好解决的纺纱企业的大环境,我们无法改变,但把某个企业的水平,提到行业靠前端,从而产生利润,我们还是比较有信心的。



纺织车间图

现在跟我们技术合作的工厂中,之前有些是条干指标很差,正三级新疆国库棉纺的32支普棉CV值超16,甚至以上,有些是客户满意度很低,大部分是兼而有之,导致客户的购买欲望很低,销售人员也缺乏了一个开发客户的基础。

跟我们合作之前,这些工厂内部人员,认为要搞好棉纺质量,一定要换机台,换配件,换配棉,加大落棉,无非就是用加大消耗的手段去提高质量。换个角度去想,同行业里面,用一般的机型,一般的配件,一般的配棉落棉,纺出了质量优秀的产品的厂家不在少数,很多厂家只是苦于闭门造车,得不到新的生产管理理念,走进了死胡同而已。换个心态,他们现在一点不会比行内的优秀企业做得差。

我们技术团队里,有不同的组分别负责这几部分,都由非常有经验和专业素养的人员组成。他们会分别跟目标工厂里的对应部门紧密合作,同时对工厂里的几个重要部分进行改造,能在比较短的时间里面全面提升。


案例:陕西宝鸡京泰纺织有限公司的棉纺项目
近期,我们负责在陕西宝鸡京泰纺织有限公司的棉纺项目,就非常经典,同时也是国内最普遍的状况。机台,全部选用国产经纬系列的,络筒有几台国内组装的进口机,大部分还是普络,各种配件选的都是国内最大的那么一两个的厂家,针布是金轮和白沙的普通型,皮辊是无锡二橡胶的,罗拉是同和的低档型,等等,都是很普通,也是国内纺厂最常见的选型和配置。但他们之前正三级新疆国库棉纺的32支普棉CV值超16.5,客户的退货和扣款非常频繁,十多万锭的工厂,已经拆了好几万锭,剩下一个八万锭的车间,也只开了两万锭不到。当时,这位老板找到我帮忙,我相信也是抱着死马当活马医的态度,但我们的工作效果却让这位老板喜出望外。
解决方案:
13年四月初,这个工厂开始联系我,通过交流,我预估这个工厂的主要问题出在设备和管理上,四月底,我带了设备组和管理组各一个技术人员到宝鸡工厂,实地调研。我们团队内部流行一句话“差的棉纺厂都是相似的,好的棉纺厂就各有优点。”在宝鸡工厂就体现得很明显,设备维护状态差,关键点没抓到:
  • 没有明确的工艺理念

  • 空调管理缺失

  • 管理方式落后

跟我在其他工厂见到的大同小异。我当时决定从空调开始搞,让车间有一个基本的顺利生产的条件,设备、工艺、管理同时进行改造,派驻了两名的技术人员,分别是设备和管理组的,这里要赞一下宝鸡工厂的工作人员,他们非常勤奋和配合,七月份时,32支普梳棉的CV值已从16.5以上降到14.5左右,最近,已经降到13.5-14这个区间,最重要的是,没有再出现过客户退货扣款的事情了。

效果很好,当中的过程,我没有要求工厂升级机台、配件,听起来很玄乎,其实不然。棉纺厂里有几大系统,如果每个系统都提高一点,那对质量的提升,可不止一点。宝鸡工厂在几大系统里,都有明显的缺漏,只要把这些缺漏填补上,再在工艺设备的调整上花点功夫,达到07公告25%水平,再正常不过。


而客户满意度又是另一回事,当年我在福安集团任总经理,福安是一家纺、织、染、制衣都有的企业,前工序的调整,对后工序所造成的影响,我们研究得非常透彻,我也很乐意把这些经验跟各个工厂分享。

很多纺织业的投资者认为,纺织业技术门槛低,特别是纺纱,又没有什么准入门槛,导致很多盲目投资。如果单纯是把棉纱纺出来,没其他要求,那的确很低技术门槛,国内大部分棉纺厂,也就在这个阶段。一旦市场环境不好,客户有要求有选择,要应对这些困难,棉纺厂所需的技术那就一点不低了。好比开车,单纯点火在空地上开动,很简单,但要开车上路,那不经过专业指导和训练,那是不可能的。现在的市场好比闹市中开车,克服困难争抢利润,还凭着以前只会空地上点火开动的技术,后果可想而知。


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