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主机油底壳意外大量进水,花费数日查找原因---今日讲解透彻,不要再犯!

 船舶讲武堂 2020-12-17

一、引言
近些年,主机油底壳进水事件经常听说,频繁造成重大损失。
某轮清洗海水泵滤器时,阀门不能关死,贸然打开滤器盖板,导致机舱大量进水,从而从损坏的密封橡胶膨胀节进入油底壳。。。。。。
某轮海水管破损,导致机舱大量进水,而又未能及时排水,导致大量海水进入油底壳。。。。。
某轮因拆检海水泵时,因海水阀门关闭不严,导致污水过多,油底壳进水事件。。。。。
某轮因主机机油分油机冲洗及水封水电磁阀关闭不严,致使水分进入滑油系统事件。。。。
某轮因滑油冷却器内部漏泄,致使滑油进水事件。。。。。。
二、主机油底壳进水实例分享
1.故障经过
某轮2008年8月在南通瑞泰船厂修船,修理项目完成后准备开行前,大管轮至机舱底层测量主机油底壳油位时,拉上来的油尺上发现大量白色乳化油,当即意识到主机油底壳进水了,立即将情况反映给轮机长。
2.故障排查
轮机长随后立即组织人员对进水原因进行排查。
(1)联想到前日船厂工人在拆装主机空冷器时,主机下部曲轴箱道门有二个未关闭,当时可能漏了一些水进去。但经测量,发现进入油底壳的水多达3立方(与进坞时的测量数据相比较),因此不大可能是拆装空冷器时漏入的水。
(2)是否是经干隔舱进入的水?经测量主机油底壳外围干隔舱,为空舱。同时还打开了干隔舱道门进入查看,并未发现异常。
3.故障处理
当时感觉真的是匪夷所思,想不出这水的来源究竟从何而来?为了不影响开航,只能暂时搁置,先处理已经乳化的主机油底壳滑油。
(1)计算船上所有现存滑油存量,其基本可以满足主机的使用量;
(2)将主机油底壳的滑油全部驳到主机滑油沉淀柜沉淀,计划沉淀一段时间后,泄放掉下部沉淀的水分和乳化油,留存的滑油再使用分油分离,以期重新利用。
(3)将船上所有新油全部注入油底壳。由于系统中还残存不少乳化油,当时拉上来的油尺上仍然可以看到明显的乳化迹象。由于滑油分油机属于分杂机,理论上不能分水,当时采取的措施是调高分油机分离温度到92℃(利用高温蒸发机理),同时缩短排渣时间的方式来快速去除滑油中残留的水分。利用这种方法,滑油的颜色在使用过程中一天天变好,一周后基本恢复正常。
4.确认故障原因
待状况稳定可控后,再回过头去查找进水的原因。航行中,机工长下主机旁舱底做清洁工作时,发现主机上下油底壳之间有夹缝,遂用强光手电照射,由此发现上下层油底壳之间的膨胀接头(为碗状密封橡胶)烂穿。由此找到油底壳进水的真正原因。


 
(1)直接原因:由上图所示,由于坞修期间产生的污水较多,舱底水仓已存满。于是放任飞轮下污水井水位上升,当飞轮下污水井水位上升到主机油底壳上下层夹层高度时,水就从破损的膨胀接头处进入油底壳。后紧急申请备件,在合适港口对损坏的膨胀接头进行了更换。
(2)间接原因:一线管理人员对油底壳结构不熟悉,相关体系文件、说明书及操作规程都没有对该部位有明确标识说明,致使存在管理盲区。
三、经验教训:
(1)多条船舶因油底壳进入海水导致滑油乳化,而又未能及时采取正确处理方式,导致柴油机运动部件磨损严重,特别是电喷主机共轨单元相关液压阀及升压油泵等组件,极易造成功能失效。务必引起重视。
(2)归根结底,对于同类反复发生的高危事件,管理者从根本上要引起重视,及时总结经验教训,长期进行大面积警示,筑好风险防控这道墙。
(3)维护保养体系要将其列入定期拆检维护管理清单,每3-5年应拆开检查一次或更换;
(4)船随时存有该密封橡胶备品,其寿命为3-5年;
(5)机舱污水井污水应及时进行处理;
(6)清洗海水滤器时应确保滤器内无水压时,再进行拆卸;
(7)主机滑油分油机置换和冲洗水电磁阀经常检查是否漏泄;
(8)主机滑油定期送检化验,发现水分含量过高要引起重视;

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