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钢包提升装置液压系统故障分析及改进(2)

 新液压 2021-01-28


2)故障原因分析

经检查各元件均正常,故系统故障并非由元件本身质量造成。后来经对液控单向阀进行结构分析,确认故障原因是元件选择不当。原选择的液控单向阀结构简图如6所示。

图6内泄式液控单向阀

当液流反向流动时,阀芯受力平衡表达式为:

PKK-PAK-FKM=PB-P+F+FM+

式中:

PK—控制油压力;

P—反向出油腔油液压力;

PB—反向进油腔油液压力;

FM—锥阀的总摩擦阻力;

FKM—控制活塞摩擦阻力;

FS—弹簧作用力;

W—阀芯重量;

K—控制活塞面积;

A—阀座口面积。

由此可知控制油压力;

Pk=[B+(K-)PA+FKM+FS+FM+]/K

该值是保证反向流动的控制油压力。当阀门关闭,油液反向流动停止,此时P=0

Pk=[PB+FKM+Fs+FM+]/k

该值是打开液控单向阀的最小控制压力,由溢流阀3调定后不变。

系统中由于采用了单向节流阀调节油缸下降速度,故油液反向流动时,P>0。而控制油压力仍为溢流阀调定值,故阀芯受力平衡被破坏,阀芯左移使阀口关闭,出油反向流动,在反向出油腔中又产生背压,又使液控单向阀关闭,一关一开反复进行,活塞下降和停止断续进行,这样便产生了振动和噪声。


注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916

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