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干货‖离心泵低温泄漏原因分析与解决措施

 新用户52260gzy 2022-01-26

摘  要:KSB为国内某项目提供的离心泵,在低温启动时出现机械密封泄漏现象,影响泵组的正常使用。通过分析泄漏途径、更换材料、拆解检测等方法,找出泄漏的根本原因。然后,采取针对性的改进措施,降低了泄漏的风险。最终,经过试验验证,泵组在低温启动时不再发生泄漏,问题得到有效的解决。

关键词:离心泵  低温  机械密封  泄漏  解决措施

引言

在工业及化工领域,离心泵经常用于输送液氮、液氧、液态烃等温度低于-30 ℃的低温介质,这类泵常称为低温泵。低温泵由于使用环境及输送介质的特殊性,对泵的安全性、可靠性和泄漏要求较高[1]

在低温环境下,泵零件的力学性能会下降,某些非金属材料甚至会出现脆性。另外,由于低温收缩,泵上零件的配合间隙、预紧力、密封性能等都可能发生变化。因此,对于低温环境使用的泵,在泵零件材料的选配方面应当特别注意,所选配的材料在低温下应具有稳定的性能,确保泵组能够安全稳定运行[2-3]

此项目由于最初低温运行环境不明确,在后期进行低温试验时出现了泄漏现象。本文描述了如何通过排除法分析泄漏途径,确定泄漏位置;通过更换机械密封材料、拆解并逐一检查泵组零件尺寸,找到泄漏的根本原因;并通过工艺改进等措施,改进原有的装配工艺,从根本上消除了泄漏故障。

泵组介绍

项目参数

该项目泵组用于冷却系统,输送介质为乙二醇防冻液,运行环境温度-40 ℃ ~ +50 ℃,储存温度-50 ℃ ~ +65 ℃,三台泵并联运行。选用的是KSB标准产品ETA系列单级悬臂式离心泵,泵的主要运行参数如下表1所示。

表1:泵的主要参数

泵组结构及材料配置

如图1所示为泵的结构图,该泵主要由蜗壳、叶轮、泵盖、轴、机械密封、轴承托架等零件组成,为卧式、悬臂式、底脚支撑结构。机械密封采用非平衡型橡胶波纹管密封,轴承采用滚动轴承结构。

图1:泵结构图

从表2可以看出,泵上叶轮、泵壳、轴等主要零件均采用耐低温性能较好的不锈钢材料,轴承托架也采用耐低温的球墨铸铁材料。机械密封采用KSB标准机封,材料Q1Q1X4GG,动环与静环均为碳化硅,橡胶材料为HNBR氢化丁晴橡胶,弹簧材料为不锈钢金属。

表2:主要零件材质

泄漏情况

三台泵组安装在冷却系统时,常温及高温(+50 ℃)运行正常,没有出现泄漏现象。当介质温度降到-40 ℃时,启动泵组时,三台泵均出现不同程度的泄漏。介质从机封处沿着轴流出,泄漏量较大,为不间断的连续泄漏。如图2所示为3台泵现场泄漏情况。泵组停机后,泄漏现象也停止。另外,三台泵解体后,机械密封及其他零部件均未发现有磨损或损坏的现象。

图2:三台泵泄漏情况

泄漏原因分析

泄漏途径

要解决泄漏问题,首先需要找到泄漏的部位,即泵内介质通过哪个路径泄漏出来,如图3所示为泵机械密封位置局部结构详图。机械密封动环橡胶内孔与轴套外径过盈配合,装入泵轴内,静环压紧安装在泵盖上。叶轮轮毂后端平面压紧轴套平面和机械密封动环橡胶平面。运转时,叶轮通过摩擦力带动轴套和机械密封动环一起旋转,在动环和静环贴合表面形成摩擦面(密封面),起到密封作用。在轴套与轴肩配合位置,安装有无石棉垫圈,防止液体沿着轴渗漏出去。

图3:机械密封局部详图

根据泵轴封结构特点,分析泵可能的泄漏途径主要由4种,如图4所示。

图4:可能的泄漏途径

下面逐一分析各个泄漏途径的可能性。

1)静环橡胶与泵盖间间隙泄漏:如图4标识 ①,正常安装时,此处静环L型橡胶与泵盖孔配合比较紧,有一定的过盈量,用手一般轻易拔不出来。即使在低温条件橡胶收缩,由于此处橡胶厚度仅2 mm,根据现场试验测量,该橡胶材料热膨胀系数仅为(1.61~1.86)x10-4/℃,按照80 ℃温差计算可知,-40 ℃低温环境下橡胶径向收缩量仅为0.0129 mm ~ 0.0149 mm。静环上碳化硅的收缩量小于橡胶,因此实际间隙小于该值。由于间隙很小,根据常识判断,即使此处发生泄漏,也应仅是滴漏,不可能发生连续性泄漏现象,更何况在低温时,该介质的粘度很大,泄漏量会进一步降低。此外,如果确实是此处橡胶低温时收缩产生间隙而泄漏,正常情况下泵不启动也应泄漏,而实际情况是泵停机时不漏,一启动才漏。基于以上分析,该泄漏途径可以排除。

2)动/静环间摩擦面泄漏:如图4标识 ②,正常安装后,弹簧的预紧作用下,动环碳化硅和静环碳化硅表面贴合密封。在预紧力足够且摩擦面完全贴合的情况下,运行时不会发生泄漏。但如果在低温条件下,由于橡胶收缩,加上弹簧比压下降,动静环之间的预紧力下降;或者由于装配不当,造成动环和静环摩擦面未完全贴合,密封面积较小。在启动前,由于密封腔内介质压力较低,可能不会发生泄漏。然而,一旦泵启动,密封腔内压力迅速上升,超过了机械密封预紧力,动环被推开,密封面无法贴合,介质从密封面上泄漏出来。如果密封面间间隙较大,会出现较大的泄漏量,因此该泄漏途径是可能的[2]

3)动环橡胶与轴套间间隙泄漏:如图4标识 ③,正常安装时,叶轮轮毂后端面贴合动环橡胶,并压紧,可以保证此处的密封。另外,动环橡胶内孔与轴套为过盈配合,配合较紧。在低温环境下,橡胶会进一步收缩,而不锈钢轴套收缩量很小,因此低温环境下过盈量应该会更大,配合更紧,从此处泄漏的难度更大。退一步说,即使介质从此处泄漏,由于间隙很小,根据常识判断,此处泄漏也应仅是滴漏,不可能发生连续性泄漏现象。与泄漏途径 ① 相似,可以排除从此处泄漏的可能。

4)轴与轴套间的间隙泄漏:如图4标识 ④,正常安装时在轴套和轴肩处有一无石棉垫,可防止发生介质沿轴套内孔处间隙泄漏。由于轴套和轴均为不锈钢材料,在低温时变形量很小。而且同类材料变形相近,同步收缩,因此此处间隙变化相对较小。轴套与轴的配合间隙范围为0 mm~0.028 mm,由于间隙很小,根据常识判断,即使此处发生泄漏,也应仅是滴漏。与泄漏途径 ①、③ 相似,可以排除从此处泄漏的可能。

基于以上分析可以看出,泵内介质是通过途径 ②,即动/静环间摩擦面泄漏出来的。

原因分析

从泄漏途径可以看出,发生此次泄漏主要问题在于机械密封在低温环境下动、静环间密封面未完全贴合造成,而导致该问题的主要因素可能有以下几方面:

1)机械密封橡胶低温收缩量过大,力学性能降低,造成机械密封动环低温下预紧力不足[4]

2)启动时转子向泵进口方向窜动,导致机械密封动环和静环脱开;

3)由于零件加工或装配的误差,造成动环和静环摩擦面没有完全贴合,接触面积减小,运行时容易脱开。

对于以上第2、3条原因,需要对泵进行解体检查才能进一步确认。

解决措施

更换机械密封材料

原机械密封采用的橡胶材料为HNBR氢化丁晴橡胶,该橡胶材料理论上使用温度可以最低可以达到-40 ℃,长期使用温度一般在-30 ℃以上。因此,虽然理论上氢化丁晴橡胶可以用在该运行环境,但已达到材料的极限状态,不推荐在该环境下使用。因此,更换为低温性能更好的EPDM三元乙丙橡胶,该材料长期使用温度可以达到-50 ℃,满足工况使用要求。如图5所示,通过低温试验,装有三元乙丙橡胶的机械密封在-40 ℃环境下,长度方向收缩变形量为0.64 mm ~ 0.74 mm(总长度58 mm),收缩后机封动环弹簧仍有2.46 mm ~ 2.56 mm的压缩量,可以保证有一定的预紧力[5-6]

图5:机械密封低温试验

更换装有三元乙丙橡胶的机械密封后,泵组再次进行低温试验,试验时2#、3#两台泵启动时不泄漏,但1#泵仍然泄漏,泄漏量比前一次小。说明更换橡胶材料后,密封效果明显改善,1#泵泄漏可能还有其他因素造成,需要进一步拆解检查。

解体检查

为查清1#泵组泄漏的原因,对泵进行解体检查,并测量相关尺寸。从测量结果发现,泵转子窜动很小,仅0.08 mm ~ 0.09 mm,应为轴承的游隙。该间隙不可能造成转子大的窜动,因此不是机械密封泄漏的主要原因。

对零件跳动进行检测发现,机械密封静环端面跳动达到0.24 mm,远远高于一般要求值0.05 mm。由于该端面为动、静环结合面,该平面跳动过大会造成动环与静环结合面无法完全贴平,接触面积过小,存在泄漏的风险。对于常温运行的情况,由于机械密封有足够的预紧力,即使密封面积较小,但也能保证动静环间贴合。因此,常温下不发生泄漏。但对于低温环境,由于机械密封橡胶收缩,造成机械密封预紧力降低,加上密封面接触面积过小,就容易造成密封面脱开而产生泄漏。其余零件的尺寸及形位公差均满足设计要求,因此可以判定,造成1#泵再次泄漏的根本原因就是机械密封安装时端面跳动过大。

图6:机械密封静环检测

装配工艺改进

由于该ETA系列泵为批量化生产标准产品,在装配工艺过程中未要求测量静环端面跳动。装配过程中一般用一个简单的圆柱形工装,手工将静环压入泵盖,甚至直接用手指用力压紧静环,静环装入泵盖后再安装泵轴等。在手工压入静环的过程中,由于静环受力不均匀,容易造成静环端面跳动过大的现象。由于该产品一般用于常温介质,因此没有产生泄漏现象。

对于该项目低温使用环境场合,原有的安装工艺过程已无法满足要求。为此,改进了安装工艺过程。如图7所示,首先将泵盖和泵轴先装好,然后制作一个专用的工装,工装内孔与轴外径配合。将静环穿入轴内,然后用专用工装将静环轻轻压入泵盖。最后在轴端装入垫圈和叶轮螺母,慢慢拧紧叶轮螺母,通过工装慢慢压紧机械密封静环。由于静环压入泵盖的力分布均匀,整个静环装入泵盖后平面跳动能够得到保证。安装后经过再次测量发现,此时机械密封的静环端面跳动仅有0.04 mm,得到了很大的改善。

图7:机械密封静环安装改进

泵重装好后,通过再次低温试验验证,未发现1#泵泄漏的现象,泄漏问题得到彻底解决。

结论

本文从泵泄漏现象、泄漏途径分析、机械密封低温收缩试验、零部件拆解检测等过程,分析泵在低温环境下泄漏的根本原因,并通过更换机械密封材料、改进静环安装工艺等措施彻底解决了泵的泄漏问题。

经过试验验证表明,在-40 ℃低温环境下,使用氢化丁晴橡胶的机械密封会出现泄漏现象,而采用三元乙丙橡胶的机械密封不会出现泄漏,三元乙丙橡胶的耐低温性能更好;机械密封静环安装时,静环端面跳动的检测是比较重要的环节,尤其对于低温环境使用场合。采用合适的安装工装和操作方式,可以确保静环安装的质量。

参考文献

[1]《工业泵选用手册》[J].医药工程设计,2001,{4}(04):24.

[2]尚阳锋.低温液体泵机械密封泄漏原因分析及改造[J].设备管理与维修,2013,{4}(06):58-59.

[3]郭辉,何江峰.离心式低温液体泵机械密封泄漏分析[J].科技致富向导,2012,{4}(12):344+423.

[4]顾永泉.机械密封的载荷比载荷和载荷系数[J].石油化工设备,1998,{4}(06):41-45.

[5]杨敬亭,杜华太,张春梅,杜明欣,韩馨毅,刘学通,宫志欣,焦斌.含腈基橡胶耐低温性能和耐油性能的研究[J].橡胶工业,2021,68(05):339-343.

[6]赵骏一,肖风亮.耐低温HNBR密封材料的性能研究[J].特种橡胶制品,2019,40(04):36-39.

作者简介:何明辉,上海凯士比泵有限公司研发部,高级工程师,产品开发经理

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