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分油机总是正常分一段时间后,出水口就流油,原因知道了就简单

 船舶讲武堂 2022-01-27
船上配置的分油机主要是用来分离油中的水分和机械杂质,为机械设备提供高质量油,降低机械设备故障率,提高使用效率,并延长设备使用寿命。作为船舶燃、滑油系统中的关键设备,分油机运行状况的好坏直接影响船舶动力系统的运行工况,在某些特殊的情况下,甚至会影响到船舶的航行安全 [1]。因此,轮机管理人员要掌握分油机的工作原理和控制过程,熟练的对分油机进行操作和故障诊断,确保分油机安全有效地运行,并尽量减少故障的发生。
1 出水口跑油故障情况
某船的机舱内部设有两台燃油分油机(见图 1),型号为 GEA OSE5-0196/-5,处理能力为 2 000 L/h。在轮机员按例行操作启动分油机使其达到正常工作速度,然后按正常程序完成水密封和供油操作后,此时分油机正常工作。但一段时间后,发现分油机出水口有燃油流出异常现象,轮机员立即关闭燃油分油机,并对其进行检查后重新启动分油机。正常工作一段时间后,再次发现出水口有燃油流出现象,故障并未消除。为解决出水口有燃油流出问题,决定对燃油分油机单元进行故障排除,分析原因并落实处理方法。

图 1 某船分油机单元
2 故障原因分析
2.1 分油机工作原理
分油机主要功能是去除油中的水分和杂质。其工作原理是将需要净化的污油注入分油机中并加速旋转,利用油、水及杂质的密度不同,在离心力作用下,密度大的水和杂质会被甩向分油机筒体外部,其中的水则被引出,杂质将定期清除;而油的密度小受到的离心力也小,则会向分油机筒体中心移动,并在靠近出口的转轴处流出,从而使分离的污油得以净化供船舶使用。图 2 为分油机结构图。


2.2 出水口跑油原因分析分油机的出水口(见图 3)跑油,主要原因大致可归纳如下:
(1)比重环选择错误;
(2)进油速度过快;
(3)分离筒和排渣口脏物堵塞;
(4)设备加热量小,进油温度低;
(5)分离筒转速过低;
(6)高置水箱的水量较少,导致其活动底盘没有抬起;
(7)配水盘存在故障,导致其没有水封。


2.3 故障排查与排除
根据上述故障可能原因分析,可从以下几点进行排查:
(1)分油机的配水系统运行正常、工作水无泄漏,这说明分离筒盖与滑动底盘密封良好,进入设备内的水封水会从排渣口流出,不会有水从出水口流出。若是工作水泄露,则水不会从出水口跑油,应该是从排渣口。因此,配水盘的水垢脏堵、泄水孔堵塞、塑料堵头密封不严、复位弹簧故障、立轴下沉等都不是此次分油机故障的直接原因 [3];
(2)为了检验是否是水封破坏引发的故障,我们对油温、油柜液位、水柜液位、管路附件等相关的工况进行了检查,均为正常。至于操作方面绝不会是因为水封破损而导致出水口跑油,因为施工是完全按工艺规范进行的;
(3)净化油、比重环虽对水封有一定的影响,但是比重环的选择没有问题,净化油的质量也没有问题,所以出水口漏油现象也不是由于比重环的选择不当或者损坏引起的;
(4)分油机一开始是正常工作的,并且机器的转速均运行正常,说明此时分油机的水封正常,随着使用时间的推移,水封水不断地减少,久而久之发生了出水口跑油现象,说明油水分离的界面已经发生了改变。我们拆捡分油机后,发现主密封环已经损坏,引起故障的原因是因为分离筒和活动地盘之间的密封性不好造成的。水封水密封环也叫主密封环,安装在分油机的分离筒与活动底盘之间的分离筒盖上,主要目的是阻止水封水的泄漏。它的工作原理是在密封水的作用下使滑动底盘紧紧地吸附在分离筒盖上 [4]。假如主密封环有位置偏移或者损坏,则密封性将大大减弱,使得在分离筒内的液体和排渣出口连通在一起,那么引进的水封水将会从活塞底盘与分离筒之间密封不良的缝隙中泄漏出去,从排渣出口排出,从而影响上述水封原理的正常成型。
3 故障处理方法
通过以上故障原因分析,我们让厂家售后人员对分油机进行拆卸后,仔细检查了分油机主密封环的表面,发现在密封环侧面有损伤的痕迹。厂家售后人员告诉我们,这是因为错误的拆装主密封环而引起的,船员在更换主密封环时,没有按照说明书和厂家人员指导拆卸安装,而是匆忙的将密封环拆装后换新,在拆换过程中使用工具的选择也很重要,在主密封环背面,有一圈圆形的小孔,这些小孔的作用就是用来拆卸主密封环的,切记不可用尖锐的拆卸工具或者随意找来的临时工具,不然密封环很容易出现损伤,从而无法起到密封作用,进而还会出现漏油的情况。更换新的主密封环后,分油机工作一切正常,出水口跑油故障得以排除。

4 分油机设备的维护

分油机设备是船上不可或缺的重要组成部分,发生故障也是在所难免。但我们应该通过建立完善的设备管理和维护制度,以此来降低该设备发生故障的概率 [5]。
(1)落实责任人;
(2)建立定期的维护和使用制度:定期检查、清理和对易损坏的零部件换新;设备前写明人员操作须知;建立设备维护和保养记录;
(3)制定并遵守操作程序:
① 分油机启动前检查分离筒是否通畅,制动器是否完全松开;齿轮箱是否中油位,若油位低于额定值应及时补油,油位高于额定值检查分油机内的防振器密封是否存在问题;滑油是否变质,如果变质应及时更换;齿轮箱油温是否正常。
② 分油机运行中定期对水箱进行放残处理,以确保水封水及工作水质量;定期检查齿轮箱油质、油温及油位;定期检查分油机的排油口中是否含有油、水和杂质;定期进行排渣处理;定期查验分油机是否有异常的噪音和震动。
③ 停用分油机关闭加热器;关闭进油阀;用少量燃油让机器空载几分钟。
5 结论
船舶的正常行驶离不开分油机,若分油机发生故障而不能及时排除,不仅会使得燃油大量泄漏造成经济损失,而且还影响船舶航行安全,其含油污水排放还会对海洋环境造成污染。
参考文献:
[1] 柏世福 . Westfalia 分油机故障排除及维修管理 [J]. 中国船检,2015(10).
[2] 王新甲 . 船用离心式分油机典型故障的分析与处理 [J]. 价值工程 ,2014  (3).
[3] 施有根 , 柳英豪 , 王引开 . 浅析分油机跑油故障及处理 [J]. 航海,2014 (3).
[4] 宫子武 . DE-LAVAL 分油机跑油故障分析及处理 [J]. 青岛远洋船员学 院学报,2009(2).
[5] 詹玉龙 , 张启陆 . 船舶分油机常见故障分析和防范措施 [J]. 航海技术, 2006(2).

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