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折腾...不停折腾...这分油机出水口跑油的毛病没少折腾人

 船舶讲武堂 2022-02-07
迎春促销!

GH 轮重油分油机, 可控全部排渣自清式, 型号MOPX213TGT-24-60,转速 1 700 - 1 800 r/min,额定分油量 21 500 L/h,控制单元 EPC-41,气控恒流量调节系统(MCFR)调节进分油机燃油流量保持恒定(实际使用分油量 3 400 L/h 左右), 供油泵是正容积式螺杆泵。


如所周知,离心分离的原理是待净化燃油,经过高速旋转的诸多分离片夹层被分离:

水和杂质沿上分离片的下平面被甩出最后积聚到泥渣空间;
分离水沿顶盘与分离筒盖间经水叶轮泵出;
净化后的燃油, 经顶盘内部的液位环(LEVELRING)达到出油腔,形成一条随分离筒高速旋转的液体环带, 其外边缘的燃油在离心动能作用下进入出油叶轮孔道增容(减速)扩压,从净油出口管排出。


该型分油机(见图 1)可作为分水机(Purifier)或分杂机(Clarifier)使用:

作 为 分 水 机 , 使 用 与 燃 油 密 度 适 应 的 比 重 环(gravity ring)和口径 88 mm 的液位环(level ring);
作为分杂机,使用最小直径比重环(分杂环 the clarifier disc,口径 66 mm)和口径 116 mm 的液位环。

No.2 重油分油机作为分水机运行时, 较长时间持续下述异常:

出水口玻璃观察镜看到分离水变黑和乳化,表明有油排出;
常有分油机出口排油低压报警;
统计分析燃油出渣率高达 2%,超过供油商提供的常规出渣率(约 1%)。

显然,No.2 重油分油机的该故障, 不是排渣口跑油,而是排水口跑油且不稳定。
鉴于该故障持续较长时间, 先后多次检查和调整未能消除。这次接手处理此故障的思路是,列出导致排水口跑油的全部因素;分析已经做过的检查、调整,排除若干可能因素;再按先易后难原则进一步检查、分析。

1 导致排水口跑油的因素(三方面)

分油机自身,例如安装错误、内部脏堵、比重环口径不当等;
工作条件方面,例如水封水供给量、燃油密度和黏度、分油量、分油机排油背压等;
控制方面,控制单元 EPC-41 供水参数设定,等。

2 分析已经做过的检查、调整

检查分离筒内各种密封圈的密封情况, 更换任何可能状态不良者;
检查水封水、置换水、密封水等的通道无异常;
分油机空载 (不进油 )运转 ,实测密封水 、水封水、置换水等的供水量,证实各种水量都是足够的;
核对控制单元 EPC-41 供水参数未见异常,调节多种内设供水参数未能消除故障。

由此可排除安装错误、内部脏堵、水封水供给量不足等导致故障的可能性。
3 按先易后难原则进一步检查先易后难,从分油机外围设施着手。

(1)气控恒流量调节系统(MCFR)

检查 MCFR 的减压空气调节阀 (失效将导致流量失控),发现上盖漏气,解体后见膜片损坏,换新;

供油泵,解体检查见机械轴封失效漏泄,换新;
流量计,已损坏,换新。

然后据说明书重新调节整个 MCFR 系统, 使燃油进分油机压力 0.2 MPa,流量 2 800 ~ 3 400 L/h,启动分油机试用,跑油现象有所改善,但没有根本消除。

(2) 加热

解体检查燃油加热器蒸汽调节阀, 见控制膜片老化损坏,换新,调节燃油进机温度 95 - 98°C,启动分油机试用,故障依旧。

(3) 比重环口径

以上检查和调整, 可排除故障是分油机的外围设施引起的,检查转向比重环口径。分油机用作分水机正常运转时, 分离筒内必定形成一个油水分界面, 且该油水分界面应处于分离筒内顶盘 (TOP DISC,图示 “E”)的外 圆 与 分 离 盘 架 (DISC STACK,图示“G”)的外圆之间:

若处于盘架外圆线以内, 水封水占据分离盘部分空间,分离盘有效空间减少,分离效率下降,净油可能含水较多,所以最好靠近顶盘的外缘线。
但若处于顶盘外圆线外,则水封失去作用,待净化的油越过顶盘外缘(不经分离盘)直接到达排水口,排水口跑油。排水口跑油,根本原因是油水分界面外移。

油水分界面的位置,主要取决于比重环的口径,需适合燃油的密度、黏度、分油量和分油机排油背压等。按该轮 IF240 cst 燃油 (15 ℃密度 0.985 4 kg/L)和燃油进分油机前温度 95 - 98 ℃, 查相关分油机使用说明书和比重环选择诺莫图可知:

作为分水机 , 应使用口径 111 mm 的 比 重 环(gravity ring),和口径 85 mm 液位环(level ring);
作为分杂机 , 不 用 比 重 环 而 使 用 分 杂 环 (theclarifier disc, 口径 66 mm, 其实就是直径最小的比重环),以及口径 119 mm 的液位环。

再次解体分离筒核对各个元件并检查其状况,发现液位环口径不是分水工况应该用的 85 mm 而是分杂工况该用的 119 mm。谁、为什么使用分杂机的液位环?很可能是工作人员粗心用错, 也可能分油机从分杂工况运行恢复分水工况时忘记更换,已无法考证。发现了不正常令人兴奋,以为找到了故障点。但仔细对照说明书分析发现, 分水工况的确不该使用分杂工况口径 119 mm 的液位环,但液位环口径增大只会使油水分界面向轴心靠拢,跑油的可能更少,不会是该故障的直接原因。排除故障再次陷入困局。百思不得其解时,再次检查分离筒各元件,发现分油机顶盘的上孔内部和外边缘有油迹。按理, 净化中的燃油不应该也不可能达到这个部位,油迹从何而来?进一步检查发现出油叶轮有问题。

出油叶轮是两半部分组成, 中间由两个铆钉销连接。检查发现铆钉销孔偏斜(加工质量问题),一个铆钉销已经脱落遗失。而出油叶轮的这两个铆钉销位置接近分油机顶盘的上孔内径, 燃油经过缝隙漏出后不再像在分离筒内一样旋转了,动能转化为压力能(接近分油机净油出口压力,一般约 0.15 MPa),一部分油就经顶盘上孔到达出水腔,再经出水叶轮排出,表现为分油机排水口跑油。

4 纠正措施和教训

找到了原因,定购、更换出油叶轮备件,恢复控制单元 EPC-41 中有关参数的设定值,分油机运行,出水口没有乳化水,观察镜玻璃不再变黑,燃油出渣率下降到正常的 1%左右(节约了不少燃油费用)。

5 教训

回顾排除 GH 轮 NO.2 重油分油机排除故障的过程,走了些弯路,耗时较长,应汲取的教训是:

轮机管理要保持连续性, 变更数据或零件要有记录。若不记录并向接班人员交待清楚,可能给后续管理和排除故障带来不便甚至很大麻烦。
排除故障要开拓思路,多方面分析。
仔细阅读和深刻理解说明书十分重要。

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