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【热管理】制冷剂充注量及阀开度对带气液分离器的 CO2汽车空调系统性能的影响

 xingqingzl 2022-06-28 发布于北京
摘要:
本文研究了制冷剂充注量及阀开度对带有气液分离器的 CO2 汽车空调系统性能的影响,通过可 视化的气液分离器观察在不同充注量下罐子里面的液位高低,研究了气液分离器对于系统性能的影响。研 究发现充注量在 1,100~1,500 g 系统状态相对稳定,出现平台期。在不同充注量下,阀开度对高低压和系统 性能的影响研究表明,低充注量下(400~1,000 g),阀开度对低压影响较大;高压充注量下(1,600 g 以上), 阀开度对高压的影响较大。

0 引言

近年来,随着温室气体氢氟碳化物(HFCs)的 大量排放,全球气候变暖加剧,导致一系列的极端 天气现象。中国乘用车保有量在 2018 年底达到 3.25 亿辆[1]。汽车空调中的氢氟碳化物的泄漏是造成温 室效应的重要原因之一。因此,许多国家越来越重 视汽车空调领域制冷剂的替代,天然工质 CO2 作为一种不破坏臭氧层、温室效应低、全球变暖潜力值 (Global Warming Potential,GWP)为 1、无毒、不 可燃、传热性能好且易获取的制冷剂,得到了广泛 的认可,有望作为环保制冷剂在汽车空调中得到应 用。但是 CO2 汽车空调循环为跨临界循环,在高温 环境下会出现制冷性能的衰减,同时排气温度和压 力都很高,高压能达到 11 MPa 以上。

CICHCNG等[2]研究了R290 的充注量对于系统 性能的影响,通过实验和理论研究充注量对于吸气 过热度的影响,实验结果表明充注量使得系统的过 热度发生变化,当系统过热度越大,对系统的性能 影响越大。SIANG 等[3]研究了充注量对制冷剂温 度、质量流量、排气压力、制冷量和压缩机功耗的 影响,研究结果表明,降低单位制冷剂的制冷量的 同时,由于制冷剂增加,系统的整体制冷量有所提 高。HERMES 等[4]利用纯热力学分析热门制冷剂的 充注量对于换热器性能的影响,从而能够在保证系 统性能的前提下,降低系统的充注量。SUN 等[5]采 用反向传播神经网络方法对空调系统中的制冷剂 充注量进行故障诊断,将过充故障数据的准确率从 82.7%提高到了 93.8%。通过建立充注量模型,简化 了对最优充注量的判断。ROH 等[6]对二氧化碳两级 压缩制冷系统进行了性能分析,通过分析得出过热 度、压缩机效率、质量流量等对制冷量、功耗和 COP 的影响。APREA 等[7]研究了 CO2 充注量对于系统 性能系数以及制冷能力等影响。KANG 等[8]研究在 不同工况下带中间换热器储液罐的换热性能,比较 了 R410A、R134a 和 R22 在该储液罐系统中的换热 特性,发现 R410A 和 R134a 的传热速率比 R22 高 40%和 23%。RAISER 等[9]建立了新的储液罐模型, 对泄油孔和 J 型管进口质量流量的压降特性进行了 相关研究,对比了制冷循环模型的模拟和测量结 果,研究了储液罐对系统瞬态和稳态的影响。HAZARKA 等[10]建立了 CO2 跨临界空调系统的数 值模型,通过实验研究了充注量、环境温度对于系 统性能的影响,同时通过数值模型预测了系统的最 佳 COP。刘圣春等[11]建立了 CO2 跨临界双级压缩制 冷循环的热力学模型,并分析了中间压力、气冷器 出口温度等对系统性能的影响。赵家威等[12]设计了 R134A 制冷剂的热泵系统,并且通过实验研究了制 冷剂充注量对于热泵系统性能的影响。刘杰等[13]通过实验研究了最优充注量对于新型换热器汽车 空调的影响,结果表明采用了新型换热器系统制冷 量提高 18%,COP 提升了 5%,最优充注量反而降 低了 100 g。王栋等[14]研究了充注量对于小型制冷 系统的影响,讨论了不同充注量下吸排气压力和吸 排气温度的变化。刘业凤等[15]研究了 CO2 热泵热水 器充注量的影响,结果表明充注量对于排气压力和 系统性能影响最大。贾庆贤等[16]研究分析了 4 mm 管换热器的充注量特性,研究发现 4 mm 的管换热 器能够在保持性能不变的情况下,有效降低制冷剂 的充注量。戴国民等[17]对空调器的毛细管长度和冲 注量进行了实验研究。史剑春[18]对冲注量和毛细管 尺寸的确定方法进行了阐述分析。龙建佑等[19]研究 了冲注量以及毛细管长度对性能的影响。王敏等[20] 计算分析研究了换热器面积和充注量对系统性能 的影响。

现有的研究中,气液分离器对 CO2 汽车空调的 影响研究较少,本文通过可视化的气液分离器研究 了充注量对制冷剂在气液分离器中行为的影响。压 缩机在运行过程中,如果出现吸气带液现象,说明 系统性能衰减严重。通过在压缩机前增加气液分离 器和中间换热器(Intermediate Heat Exchanger, IHX),可以保证压缩机吸气过热,提高系统的制冷 性能。气液分离器具有一定的储液功能,对于系统 的充注量会造成一定的影响,本文通过对充注量和 阀开度的分析研究气液分离器对于系统制冷性能 的影响。


1 带气液分离器的 CO2汽车空调系统 实验原理与装置

实验台架系统原理如图 1 所示,制冷剂为天然 工质 CO2,经压缩机后变成高温高压的制冷剂,之 后在气冷器中和外界空气换热,温度相对较高的制 冷剂和压缩机入口的制冷剂换热,流入压缩机的制 冷剂部分过热,有利于系统性能的提升。随后依次 流经干燥过滤器和流量计,流量计记录系统中制冷 剂的流量。换热后高压制冷剂经过可调节开度的电 子膨胀阀节流降压。电子膨胀阀的开度通过外接 Lin 通讯进行调节。CO2 制冷剂经过电子膨胀阀节 流降压,此时CO2通过冷凝器和外界空气进行换热,在充注量较高的工况下,蒸发器出口为两相流。两 相流在气液分离器中分离,部分液体积存在气液分 离器中,气体从出口流出,由于气液分离器中 J 型 管底部有着直径为 1 mm 的回油孔,高速流动的气 态CO2制冷剂会将部分液态CO2制冷剂从回油孔中 携带回压缩机。此时气液分离器出口制冷剂存在一 定的干度,如果直接进入压缩机,会造成压缩机吸 气带液,对系统的性能和压缩机的寿命都会造成一 定的影响,因此系统中增加中间换热器,让气冷器 出口的高温 CO2 制冷剂和气液分离器出口的 CO2 制冷剂进行换热,使得进入压缩机入口的制冷剂过 热,提高系统性能。

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气液分离器的结构如图 2 所示,从蒸发器中出 来的两相流 CO2 制冷剂从左侧进入到气液分离器 中,制冷剂冲击到挡板上,液态制冷剂从挡板周围 流入到罐子中,液体在下方积存,J 型管底部存在 1 mm 直径的回油孔,可以让随制冷剂流动的润滑油 回到压缩机。气态制冷剂从 J 型管处流出,在 IHX 处换热回到压缩机,IHX 换热段的长度为 1.0 m。

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气液分离器垂直方向开有 5 个玻璃窗,通过玻 璃窗观察气液分离器在不同充注量下内部液位高度,分析气液分离器对系统性能和充注量的影响。

压缩机的类型为转子式,排量 6 mL/r,由变频 器控制。通过变频器可以控制压缩的转速范围为 1,800~6,000 r/min,同时压缩机装有过温保护,限 制温度为 120 ℃。蒸发器和气冷器为微通道换热器, 尺寸分别为 W×H×D=310 mm×236 mm×32 mm 和 620 mm×456 mm×12 mm。阀采用的是 CO2 电子膨 胀阀,开度范围为 0~576 步,通过稳压电源的电压 大小来进行调节。

CO2 系统运行压力较高,高压达到 11 MPa,因 此所有实验部件均为耐压部件,高压侧压力传感器 的范围为 0~20 MPa,低压侧压力传感器范围为 0~10 MPa,温度传感器为 Pt100 的铠装热电偶,精 度为 0.2%FS。为保证实验的安全进行,在压缩机 出口处安装压力开关,压力设定值为 13 MPa,一旦 排气压力高于 13 MPa,压力开关发出信号给继电 器,断开压缩机电源。流量计精度为±0.5%。数据 采集设备为 agilent34970,能够准确及时采集到系 统各个点的压力、温度和流量。环境温度由焓差台 控制,保证温度和湿度的稳定,以模拟汽车运行过 程中的工况。具体实验工况如表 1 所示。

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2 实验结果分析及讨论
2.1 不同充注量下气液分离器对系统性能的影响

控制室内侧干球温度为 27 ℃,湿球温度为 19.5 ℃,室外侧干球温度为 35 ℃,湿球温度为 26.2 ℃。系统充注量从 400 g 不断增加,直至增加 到 1,700 g,原先系统处于缺制冷剂的状态,每次往 系统里充注 100 g,等到制冷剂达到最优充注附近, 每次往系统里充注 50 g,之后过充注之后,每次往系统中充注 100 g,充注至 1,700 g 结束。

根据实验现象,在 400~1,000 g 充注量下,气 液分离器中不存在液态 CO2,系统表现为缺制冷剂 的状态,高压侧和低压侧的压力明显偏低。当充注 量达到 1,100~1,500 g,蒸发器出口为两相流,之后 两相流进入到气液分离器中,气态制冷剂从气液分 离器出口流出回到压缩机,液态制冷剂则积存在气 液分离器中。随着制冷剂充注量的增加,气液分离 器中的液位不断升高,直至达到出气孔的位置。当 充注量达到 1,600 g 之后,气液分离器中的液位不 再升高,达到最高值,IHX 换热量不足,进入压缩 机的制冷剂不再是过热气体,压缩机吸气部分带 液,导致排气温度降低,使得系统的性能出现大幅 下降。气液分离器中液位采用刻度线进行记录,液 位记录如图 3 所示。

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图 4 所示为系统在不同充注量下,系统性能系 数(Coefficient of Performance,COP)、换热量和液 位高度。在欠充注的情况下,系统的制冷量偏低, COP 也偏低。此时系统中制冷剂偏少,流量小,通 过蒸发器的制冷剂少,即使所有制冷剂蒸发吸热, 制冷量也偏低。随着制冷剂充注量不断增加,换热 量迅速升高,直至充注量达到 1,100 g,换热量达到 最大值。COP 则在充注量 1,000 g 左右达到最大值1.87,可见换热量和 COP 相比,存在着一定的滞后 性。当充注量在 1,200~1,500 g,系统的制冷量和 COP 未发生明显的变化。在这个阶段,往系统中充 制冷剂,多余的制冷剂则不断积存在气液分离器 中,系统中运行的制冷剂的量基本不变。从液位中 可以反映出来,液位从 1,100 g 充注量下的 0 cm 到 1,600 g 充注量下的 21 cm,体积为 580 mL。在系统 过充注的情况下,即充注量在 1,600~1,700 g,此时 液位达到最高。多余的制冷剂无法积存在气液分离 器中,只能从气液分离器出口进入到压缩机,导致 压缩机吸气带液,使系统性能下降,制冷量下降 6.8%。但是 COP 与之相比,只下降了 3.2%,可见 充注量对于换热量的影响高于 COP。

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2.2 不同阀开度下系统性能分析

在制冷剂欠充注的系统压焓图如图 5 所示。阀 全开步数 576 步,在 700 g 充注量下,系统整体高 低压的焓值较高,阀开度范围在 70%~80%,流量 变化范围 53.2~93.6 kg/h。

从压焓图中可知,在欠充注下,调节阀的开度 对于系统的高压影响较小,但是对于低压影响较 大。在系统缺少制冷剂的情况下,阀的节流能力和 压缩机的转速相比,对系统的影响更大。此时,高 压压力略微高于 CO2 气体的临界压力,系统中制冷 剂流量太小,导致气冷器侧换热不够充分。在 CO2 制冷剂焓值较大的时候就进入电子膨胀阀中节流 降压,系统中由于缺少制冷剂,电子膨胀阀能较好 控制低压侧的压力。CO2 制冷剂经过节流降压之后, 进入到气液两相区域,由于电子膨胀阀的作用为降 低高压侧的压力,不改变阀前后的焓值,即节流后 的焓值和 IHX 高压侧出口的焓值一样,此时焓值偏高,系统循环整体偏窄,蒸发器的性能无法完全发 挥出来,制冷剂经蒸发器换热之后完全汽化,从压 焓图中可知蒸发器中制冷剂的两相状态只占 50% 左右,对于这种情况,气液分离器中无液态制冷剂, IHX 中也是气态制冷剂和气态制冷剂进行换热。

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适当充注量下系统压焓图如图 6 所示,此时系 统充注量为 1,500 g,和 700 g 充注量相比,系统中 的高压和低压明显变高。阀的开度为 50.5%~78.6%。在此充注量下,随着阀的开度变化,系统高低压都 出现一定的变化,特别是高压,和 700 g 相比,变 化更加明显。

制冷剂流量变化范围为 100.8~138.1 kg/h。阀开 度达到 70%,CO2 系统制冷性能达到最优,即阀开 度步数对应 395 步。CO2系统中气冷器换热充分, 使气冷器出口的焓值大幅度降低,加上系统中存在 IHX,使得到达电子膨胀阀前的焓值进一步降低, 电子膨胀阀节流降压,CO2 制冷剂进入两相状态, 系统中制冷剂的流量和蒸发器的换热量匹配,蒸发 器充分换热,之后两相流进入到气液分离器中,此 时分离器中积存液态 CO2,由于 J 型管下开有孔, 高速流动的气态CO2会携带着部分液态CO2从气液 分离器出口流出,此时 IHX 通过换热能够有效将制 冷剂过热,使压缩机吸气口不带液,减小压缩机的 功耗,提升系统的性能。

在制冷剂过充注的系统压焓图如图 7 所示,系 统充注量为 1,700 g。阀开度范围为 34.4%~80.7%。

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由图 7 可知,随着阀开度变小,系统的低压变 化越来越小,阀对低压的影响渐渐减小。此时气液 分离器中的制冷剂已经溢出,压缩机在阀开度大于 68.6%时吸气带液,IHX 的热交换能力不足,无法 将气液分离器中的全部液态制冷剂加热成过热气 体,导致压缩机吸气带液,功耗增加、COP 也相应 增加。当阀开度继续减小,系统中制冷剂流量减小, 此时 IHX 的换热能力可将气液分离器中出来的少量液态制冷剂变成过热蒸气,虽然压缩机吸气不带 液,但是阀开度太小,导致高压变高,最终同样导 致压缩机功耗增加,不利于系统性能的提升。

系统中由于存在气液分离器,能够储存一部分 的制冷剂,这是系统 COP 和制冷量图中出现平台 的原因。图 8 所示为同阀开度下系统压焓图。由图 8 可知,1,000~1,500 g 充注量之间,整个系统状态 接近。可见气液分离器在一定充注范围内能够起到 稳定系统的作用。同时由于气液分离器中 J 型管中 有回油孔,使出口制冷剂的干度保持相对稳定,加 上存在 IHX 系统,能够保证进入压缩机入口的制冷 剂状态相对稳定。制冷剂欠充注时,气液分离器管 道较粗,对整个系统状态无明显影响,而当过充注 时,气液分离器也相当于直径较粗的管道,只是其 中的制冷剂由欠充注时的气态变为液态。此时有无 气液分离器对于系统来说同样影响不大。

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3 结论

本文研究了带有气液分离器的CO2汽车空调系 统,分析了气液分离器对于系统充注量的影响,得 出如下结论: 

1)由于气液分离器的存在,使得在原先的充 注量曲线上出现了一段平台期,即在平台期上,继 续往系统中充注制冷剂对系统的各个点的状态及 性能影响都较小;

2)在制冷剂充注量为 400~1,000 g 的欠充注工 况下,阀对于低压的影响远远大于对高压的影响;此时当阀开度减小,系统中流量降低,低压侧受到 阀的影响反而变化更加明显;

3)在制冷剂充注量为 1,100~1,500 g 的充注适当工况下,阀开度变化对高压和低压的影响明显;

4)在制冷剂充注量为 1,600 g 以上的过充注工 况下,阀明显对于高压的影响更大。

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