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RT-flex 柴油机常见故障的分析与处理

 wangweiqin168 2022-07-19 发布于江苏

上海某国际航运控股公司现有船舶 50 多艘, 近 20 艘 船 舶 采 用 Wartsila6RT-Flex 作 为 船 用 主 机。该机型具有如下优点:燃油消耗低,经济性 能好;控制性能好, 调整简单;启动、换向性能好, 操作性能好;低速稳定性好 ( 最低稳定转速可以 达到 7rpm);燃油喷射压力高且稳定, 雾化质量高, 在整个运转范围内能够保持较好的喷油雾化,保 证燃烧质量好,降低燃气污染。其中,由于燃烧 室内燃烧质量好,避免了装置的高温腐蚀和低温 腐蚀,同时延长了设备的维护保养间隔时间,大 大降低了维护人员的工作量。

由于该机型采用大量的计算机控制技术,船 舶机舱长期处于高温、潮湿、噪音、震动等恶劣 条件下,主机故障的随机性较大,且故障发生前 没有传统柴油机那样明显的征兆,这样对于轮机 管理人员的综合素质要求更高,与传统柴油机相 比不仅要求轮机管理人员具有丰富的管理经验, 同时要求具备扎实的电喷柴油机方面的理论知 识。

笔 者 曾 在 该 公 司 主 机 为 Wartsila6RT-Flex48T-D(Tier Ⅱ ) 某轮上担任了 9 个多月的轮机长,现将在该轮上遇见的常见故障、故障处理及 维护保养方面的措施予以分析,仅供参考。

1 喷油控制单元故障分析

喷 油 控 制 单 元 是 Wartsila6RT-Flex 柴 油 机 燃油系统一个非常重要的组成部分。该部分 Wartsila 的技术处于保密阶段,说明书中对喷油 控制单元(ICU)的维护介绍极少,造成船舶轮 机管理人员缺乏该单元的管理经验,致使喷油控 制单元(ICU)故障率较高,尤其运营 5 年左右 的船舶,该元件的故障发生率明显升高。

1.1 主机运转中出现故障

主机运行故障一是油量活塞卡于行程内某个 位置, Fuel quantality sensor 检测到位置故障信号, 发送至控制系统后喷油电磁阀不动作,造成单缸 喷油切断,  主机转速降至 SLOW DOWN 运行。出 现故障后,需要解体清洁喷油控制单元(ICU)  相关元件。

二是喷油油量测量柱塞卡住,柱塞卡在冲程 内某个位置不动。一旦出现柱塞卡阻,控制面板 FCM 就会发出信号控制该缸的燃油停止喷油,主 机立即出现低速运转(SLOW DOWN)。

故障原因:

1)燃油粘度大,杂质多分油机分离效果差,  导致分离后的燃油内 杂质含量多,需要定期检查清洗分油机。燃油收 集柜内倒入其他含有杂质的燃油或者清洗用的柴 油。如果将这样的燃油驳入燃油系统也会造成燃 油内杂质变多。加装燃油前没有驳空加油舱,有 不同质量或者产地的燃油混合在一起也会造成燃 油质量差。柴油机扫气箱内的污油柜及活塞底部 放残柜的污油驳入燃油系统, 导致燃油杂质过多。这就需要轮机管理人员做好燃油的管理和净化措 施。

2)喷油油量测量活塞的油缸内外温差过大

喷油油量测量活塞卡住常常发生在机动航行 时,特别是在主机启动后很短时间内。造成卡住 的原因与柱塞内外较大的温差有很大关系。燃油 的温度可以达到 130℃左右,外部的温度只有几 十度。温差大可能会造成摩擦加大,有时候可能 会造成卡住。

因此,为避免油缸内外温差过大,动车之前 要提前(要求不迟于 4 个小时)检查共轨箱内伴 热管的开通保持较高的温度;机舱注意保温,特 别是在冬季要关闭机舱风机, 避免机舱温度太低。

3)喷油量传感器内部脏堵

喷油器传感器内部脏堵结碳也是造成喷油油 量测量活塞卡住的一个重要原因。喷油量的柱塞 链接在一段前后移动的小短轴。它的往复移动的 距离就表示该缸喷油的过程。如果该轴的密封不 好,就会导致燃油可能漏泄到该轴处,在高温作 用下燃油结碳, 造成该轴不能移动卡在某个位置。

传感器本身是一个电器元件,长期在高温、 震动、潮湿的环境下工作,也会出现误信号,这 就要求我们定期打开检查清洁该传感器,清除污 垢,保持清洁,换新不好的密封圈。

1.2 喷油控制单元(ICU)解体安装后出现 故障

喷油控制单元(ICU) 解体复装后一般容易 出现:Fuel quantality piston 处活塞卡滞于行程末 端(处于喷油结束状态),  这时候主机可以启动, 但是该缸不能发火。通过几次解体发现采取以下措施效果很好。

1)解体前放空共轨内的燃油;           

  2)保持燃油供油单元油泵运转;

3)解体清洁后的喷油控制单元(ICU)复 装时,打开 Fuel quantality sensor 检测位置的压盖 螺丝,手动强制把油量活塞移动至最右边,也就 是处于不喷油状态;

4)放置几分钟观察,没有异常情况,装复 Fuel quantality sensor 压盖螺丝;

5)主机各系统准备好后,试车。

需要注意的是如果在解体过程中有燃油漏 泄,可以停止燃油供油单元油泵运转,但是在装 复喷油控制单元(ICU)之前务必启动燃油供油 单元油泵。

2 曲轴转角传感器故障分析

曲轴转角传感器装在柴油机的飞轮端,一般 由皮带传动,由于受到船舶震动的影响也是比较 容易损坏的部件。为确保安全可靠 , 一般安装互 为备用的两个传感器,当一个发生故障时,另一 个传感器可以照常提供正确的信号 , 确保主机正 常运行。但轮机管理人员要注意的是 , 当两个传 感器都发生故障时,主机会立即停车 , 即使应急 操作也不能启动主机。因此轮机管理人员应密切 注意传感器的运行状态。

传感器是非常重要的一个部件,这就要求平 时做好保养工作,经常检查润滑,保持润滑管路 畅通,每隔 3 个月打开传感器端盖,检查内部皮 带是否完好、松紧度是否合适、有无脏污。皮带 必须按时更换,一般使用寿命 3-5 年。

3 气缸电子单元 CLY-EU 故障

气缸电子单元 CLY-EU 一般有两块电子控 制板,装在各缸旁共轨控制箱内,一块为 CCM, 另一块为 VDM。它们工作在震动、高温、潮湿、 通风不良的环境中,由于工作条件恶劣也时常会 发生故障。

一旦发生故障,轮机管理人员只需换新板块 即可。这就要求轮机管理人员务必保持备件充足。对该单元平时也应经常打开检查,常通风以保持 内部干燥;对板块的固定接点也应经常清洁,经 常清除灰尘 , 检查有无松动。

4 电子调速器故障

船用柴油机调速器为电子调速器,由于是电 子设备,出现故障受到很多因素的影响。某次在 越南某港口进港期间,船舶处于海速航行期间, 突然使用满舵。当舵回正后,出现了主机控制失 灵故障。故障的原因就是电子调速器卡在最大位置,不能自动调整。

采取措施是主机先应急停车,再将主机控制 位置转到机旁,然后在机旁操作主机,待靠好码 头后,对电子调速器采取断电复位,最后再将主 机控制位置从机旁转到遥控位置试验正常。

5 控制系统(WECS-9520)常见故障

控制系统(WECS-9520)常见的故障有 :

接地、短路、电线断路;

传感器接线松开;

质量差的电缆接线座;

传感器测量点进口堵塞;

传感器有太大的震动,过热,脏堵,潮湿和 非正常磨损;

高频信号干扰;

电源电压不足;

接线错误;

错误的参数设置或者传感器量程不准。

应对措施 :

不能使用水清洗电器装置及其周围,电器装 置在带电情况下 2 米范围内不允许电焊;WECS 系统电器装置应该一直处于开启状态,即使在港 期间也不需要关闭电源,但是当有模块拔下插头 或者在机器上烧焊时必须关闭电源;经常检查电 缆线,确保电缆线铺在电缆导管内并且固定,防 止震动损坏电缆;电缆不能交叉铺设,应该平行 走线,不能碰到其他部位;定期检查上紧所有接 线端子;对于数据线必须使用特殊的屏蔽接地。“L”(低压 / 敏感信号线)   “H”( 高电压 / 敏 感信号线 ) 必须保持分开,避免信号干扰。

6 气缸控制模块 (Electronic Modules) FCM 20 故障

6.1 FCM 20 的作用

Wartsila6RT-Flex48T-D(Tier Ⅱ ) 的控制单元 是 WECS-9520,没有中央处理器,而是在每个 气缸都有自己的 FCM-20 模块用来处理和该缸有 关的功能和共轨功能。

FCM-20 模块被 直接安装在主 机上并且 通过 内 部 系 统 System CAN Bus 进 行 通 讯。   每 一 块 FCM-20 都被安装在每个气缸的共轨下面的        (E95) 接线箱内,  另一个作为在线备件的 FCM- 20 被安装在主机前端处(E90)  。所有内部模块 间的通讯是通过内部高速 CAN open System bus 输 送数据。

6.2 FCM 20 的更换

FCM-20 模块发 生故障会导致 主机降速 至 SLOW DOWN 甚至停车。当 FCM-20 模块发生故 障时 , 轮机管理人员只需更换 FCM-20。更换前 需要先切断故障模块的电源,拔下模块的插头, 松开固定螺栓,取下模块 , 然后换上安装在主机 前端处(E90)的备用模块,而新的备件仍安装 在主机前端(E90)继续备用。

更换 FCM-20 模块时需要注意三个方面的问 题:一是更换 FCM-20 模块时电缆不能过度弯曲;二是主机在运行模式下,不允许更换两个相邻的 模块 [1 & 2] 或者 [3& 4] 或者 [ 最后一个及倒数第 二个 ];三是主机运行时更换 FCM-20 模块不能 同时切断一个以上的那些控制伺服油泵的模块电 源 FCM#3-5。

7 结束语

电喷柴油机具有安全、可靠、节能、环保等 优点,因此在船舶上的应用越来越广泛。电喷柴 油机自动化程度很高,其安全性和可靠性高于传 统柴油机。但是电喷柴油机上使用大量电子产品, 电子设备发生故障往往具有突发性,轮机管理人 员往往会措手不及。这就要求轮机管理人员需要 平时做好保养工作,同时要具备应急处理问题的 能力, 一旦发生故障, 在最短的时间内发现故障, 采取正确的应急处理措施,避免事故的发生。

参考文献:

[1] 孙明 . 船用智能柴油机的发展与应用 [J]. 航海 技术 

[2] 王柏友 . 一起电控共轨智能柴油机停车故障 的分析 [N]. 中国水运报 ,图片

源:青岛远洋船员职业学院学报,作者李成福 丁立勋

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