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75T锅炉气力输灰系统运行与管理技术资料

 福田书屋 2022-08-07 发布于河南
75T锅炉袋式除尘斗下干灰气力输灰系统运行与管理技术报告
一、概述:
1. 本气力输灰系统工艺流程,由仓泵、气源、输灰管道和灰库等部分组成,采用集中程序控制方式,实现系统设备的协调有序运行。正压浓相气力输灰是根据气固两相流的气力输送原理,即利用压缩空气的静压和动压输送高浓度的物料.每天学习锅炉知识关注微信公众号锅炉圈飞灰在仓泵内得到充分的流化,边流化边输送,将布袋除尘器灰斗的灰输送到灰库,然后由气卸干灰运输车运走或经双轴搅拌机加湿后由汽车运往灰场.两台炉共用两座灰库,通过库顶切换阀切换.
2. 正压气力输灰系统主要由空气压缩机、气源、供料装置、输送管道、收尘设备等组成.
3. 输灰系统流程图详见第8.
二、气力输灰系统设备规范
1. 气力输灰系统参数
输灰设备运行方式:两台同时运行,各排交错运行
设计出力(单台炉):75t/h 2台炉 150 t/h
输送气源压力:0.3MPa 每吨料耗气量:50Nm3
品质:大气露点:-17 23℃   
颗粒:<1μ
油份:1ppm
2. 灰库系统
共设2座有效容积为180m3的灰库,库顶设压力真空释放阀,脉冲布袋除尘器.库内设料位计、检修人孔门.库底装有气化装置,气化面积不小于库底面积的15%
①.库顶气动分路阀为DN100
②.脉冲布袋除尘器系统启动前的检查
1)检修完毕,照明良好;
2)系统管路连接完整,保温良好,阀门动作灵活,无任何泄漏;
3)仓泵内流化喷嘴和加压喷嘴齐全、牢固、无堵塞;
4)各个灰斗,仓泵的手孔门盖板均关闭严密无泄漏;
5)空压机系统运行正常;
6)检查各部分安全阀动作灵活,可靠;
7)确认灰斗下的手动检修阀已开启到位;
8)确认手动进气阀和手动流化阀已开启到位;
9)确认手动补气阀开启到位; 
10)确认供气母管的流量调节阀开启到合适的位置;
11)灰库气动切换阀动作可靠;
12)灰库布袋除尘器及其布袋应完好,排气风机正常且排气过滤器脉冲吹扫程控良好;
13)热工各表计的报警、保护及程控回路均准确可靠地投运;
14)控制屏幕上的启动/停止/吹扫开关置于启动或者吹扫位置;就地电磁阀箱上手动/程控按钮置于程控位置;
15)灰库无高料位报警信号;
16)就地储气罐压力指示正常,储气罐升压达到0. 6MPa;
17)灰库气化风机可正常投运.
三、气力输灰系统运行
1. 气化风机及电加热器的启动
1)开启灰斗各手动和气动气化阀;
2)打开气化风机冷却水手动门;
3)打开气化风机出口电动门;
4)启动气化风机;
5)投入电加热器及超温报警装置.
2. 输灰系统运行
1)关闭出料阀,开启平衡阀和进料阀;
2)当进料结束时,关闭进料阀和平衡阀;
3)打开出料阀;
4)开启以下阀门:主进气阀、该排补气阀、仓泵进气阀、仓泵气化阀,开始输灰;
5)当输送压力超过最高输送压力值240 KPa时,关闭主进气阀、仓泵进气阀、仓泵气化阀、补气阀;当压力低于220 KPa时,上述阀门将重新开启;
6)当输送压力超过堵管250 KPa并保持一定时间,发出堵管报警,此时关闭输送阀、所有仓泵进气阀、所有仓泵气化阀、该排补气阀,开启排堵阀,待压力下降至50 KPa时,报警消失,关闭排堵阀,按(4)条要求正常输送;
7)当输送压力下降至空管20 KPa时,关闭所有进气阀、气化阀、补气阀及出料阀,一次输灰循环结束;
8)每排配置完全相同,必须注意启动条件中,第二排输灰时,第一排出料阀必须关闭并且密封;第三排输灰时,第四排出料阀必须关闭并且密封;第四排输灰时,第三排出料阀必须关闭并且密封.
3. 气力输灰系统运行中检查
1)灰管、弯头、切换阀、圆顶阀等应无泄漏;
2)仓泵输送压力、密封压力指示正常;
3)气控箱润滑油量,自动供油系统正常;
4)灰斗的下灰情况及气化风量是否正常;
5)阀门的位置是否正确,动作应灵活无卡涩;
6)控制箱电气接线无松动及过热.
四、输灰系统停运
1)确定除尘器停用,灰斗无积灰;
2)关闭进料阀、平衡阀,停止下灰;
3)确认仓泵及输灰管道内无积灰后,关闭主进气阀、出料阀、补气阀;
4)停运PLC控制器,就地控制箱打到手动位置;
5)关闭气源手动阀及控制箱仪用空气进气阀;
6)停运空压机、冷干机、干燥机、过滤器设备.
五、灰库的运行
1 .灰库系统启动前的检查
1)检修工作结束,现场已清理干净;
2)灰库系统所有仪表都符合运行要求;
3)测量电气设备绝缘良好,所有电源投入;
4)所有控制盘完好,操作按钮完好,指示灯指示正确;
5)设备润滑良好,各减速机油位正常,油质良好;
6)检查系统各阀门开关灵活,位置正确;
7)仪用气源正常,且供气管路严密无泄漏;
8)检查灰库布袋除尘器外观完好,各人孔、检查孔、严密不漏,除尘器正常备用;
9)灰库真空压力释放阀完整好用,无泄漏现象;
2. 灰库的启动
1)把切换阀打到指定位置;
2)启动库顶布袋除尘器.
3. 灰库的停运
1)停运该灰库布袋除尘器,关闭反吹供气门;
2)卸灰结束,切断该灰库对应的流化风.
4. 灰库运行中的检查
1)检查灰库料位计工作正常,料位在正常范围内;
2)检查灰库布袋除尘器运行正常,人孔门,检查孔严密不漏灰,用气管路连接严密无泄漏,反吹空气压力正常;
3)真空释放阀工作正常,无泄漏;
4)气化槽畅通,排污阀要定期疏水、排污;
5)灰库流化风机运行平稳,油位正常,油质合格,排气量、排气压力在规定的范围内;
6)灰库流化风电加热器运行正常,温度在规定的范围内;
7)检查灰车装灰情况,缓冲灰斗是否堵灰;
8)检查搅拌机出口的灰的干湿程度适宜;
5. 灰库卸干灰
1)罐车开到散装头下方,手动操作散装头,使其接近罐口;
2)将切换开关打到自动位置,按下启动按钮,使散装头的锥形漏斗插入罐口;
3)启动抽尘风机;
4)启动给料机;
5)当发出装满信号后,给料机自动停运;
6)提升散装头;
710s后停止抽尘风机.
六、气力输灰系统故障处理
1.仓泵的故障处理
. 进料阀的故障处理
1)进料阀漏气,可检查进料阀的密封垫、压板是否出现磨损,出现磨损应更换;
2)进料阀无法启闭或关不到位,应检查铜套是否缺油,气动三联件调节阀的压力是否正常,若不能正常启闭,应向转轴座喷入松动剂进行清洗或更换密封圈.
②.出料阀的故障处理
1)出料阀损坏,应检查出料阀是否磨损,如出现磨损,应通知检修人员处理;
2)出料阀无法正常启闭,可增加气动三联件上调节阀的压力,若仍无法启闭,应通知检修人员处理;
3)出料阀门杆处漏气漏灰,可将压盖上的螺栓拧紧.
③.进气阀的故障处理
1)进气阀无法正常开启,仓泵内压力升不起来,应检查气动三联件上调节阀压力,适当升高调节阀压力至0.5MPa,如仍无法打开进气阀,应通知检修人员处理;
2)进气阀无法关闭或关闭后漏气,仓泵压力持续升高,应通知检修人员处理.
④.料位计的故障处理
料位计指示不正常,应通知热工人员处理.
2 .输送系统的故障及处理欠压报警及处理
①.原因
1)压力表接触不良或接线端子松脱;
2)空压机供气不足;
3)进气管路一次气的进气阀未打开或节流阀开度太小,阻力太大;
4)流化管堵塞;
5)进、出料阀漏气严重.
②.处理
1)检查压力开关接线端子接触是否良好;
2)检查空压机投运情况是否正常,冷干机制冷露点是否低于0℃,过滤器滤芯是否堵塞,贮气罐内是否积水太多;
3)检查进气管路上进气阀是否打开,节流阀开度是否正常,必要时作相应调整;
4)打开手孔门,检查流化管是否堵塞;
5)检查进、出料阀是否漏气;
6)欠压报警后,如发现压力开关故障,可手动复位或强制复位.
堵灰报警及处理:
③.故障现象
控制室程序控制器及现场控制箱发出堵灰报警信号,仓泵压力升高至250KPa,流化阀关闭,在同一根出灰管道的仓泵处于停止状态.
④.故障原因
1)压力表故障,造成假堵灰报警;
2)出料阀卡死而无法打开,造成假堵灰报警;
3)气源压力与流量不足;
4)运行过程中进气阀异常关闭,出料阀无法打开或异常关闭;
5)进气阻力太大;
6)进、出料阀漏气;
7)管道内有块状异物导致堵管;
8)冷干机故障,压缩空气露点升高,水份进入输送管导致堵灰;
9)因锅炉煤种变化或燃烧不完全,飞灰物理性质变化或除尘器故障后灰斗积满大量沉降灰,导致飞灰颗粒粗大,造成无法正常输送.
⑤.故障处理
1)关闭主进气阀、所有仓泵进气阀、所有仓泵气化阀、第一排补气阀,开启排堵阀,待压力下降至 50 kPa时,关闭排堵阀,取消堵管警报,进行正常输送.
2)增加控制压力,手动打开进气阀和出料阀,并进入输送状态.待仓泵压力下降到 10 kPa以下时,延时10-30S后手动关闭进气阀,再关闭出料阀,然后检修出料阀.完成后手动解除报警即可投入正常运行.
3)如开启各进气阀和流化阀后,压力又继续上升时,应检查手动排堵阀是否堵塞,如堵塞进行疏通;如手动排堵阀正常,则关闭单元进气阀,开启各仓泵顶部平衡阀泄压.泄压后关闭平衡阀,开启单元进气阀,对管路进行吹扫,每天学习锅炉知识关注微信公众号锅炉圈在上述处理过程中手动排堵阀可不关闭.如此反复数次仍不通,应开启至灰库输灰管路手动排堵阀,泄压后,关闭排堵阀继续吹扫,反复几次仍不通,联系检修人员处理.
3.灰库料位高处理
当灰库灰满至极限料位计位置时,系统报警并停止仓泵运行,及时卸灰,卸灰后,系统自动解除报警,并自动投入正常运行.

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