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某轮主机高压油泵卡阻故障

 毋忘在莒 2022-12-12 发布于江苏

一、 故障发生经过:

某轮计划离泊备车时发现主机1~6#缸高压油泵油门齿条全部卡死。在将主机燃油系统彻底放残,更换使用另一燃油日用柜,提高燃油温度和燃油压力,注意燃油系统放气,使用工具活络主机高压油泵齿条,6只缸高压油泵全部活络,主机正倒车试验正常。

二、 故障原因分析:

在港期间1#副机使用低硫轻油,由于该副机的回油三通转换阀(如上图)关闭不严,致使1#副机的回油部分泄漏到了主机供油单元和1#重燃油日用柜中。主机高压油泵内循环的燃油因混入低硫轻油,油温下降但系统内重质燃油粘度高,致使高压油泵及下部齿圈部位的积碳形成油泥状,导致主机高压油泵柱塞偶件卡阻。

主机燃油系统进入低硫轻油而未被及时发现,没有及时采取措施,经验不足,值班巡查不力,未及时发现高压油泵卡阻而导致了此次主机起动故障的发生。

三、 预防措施:

为了避免类似故障的再次发生,要求如下:

1. 轮机长对轮机部人员进行换油操作的培训和指导,严格按照换油操作程序执行,并培养全体船员规范操作的习惯。

2. 在换油前后检查确认系统管路和阀门是否都处于正常状态,发现异常需及时排查,无法纠正时需及时报公司。

3. 值班人员需加强对油柜油位、油温及粘度等参数的检查,发现异常应立即报告轮机员和轮机长。

4. 停泊期间值班轮机员和机工应认真巡回检查各设备,每班对主机和副机的油门杆进行活络检查,发现异常情况及时应对并解决。

5. 海事局强制要求副机及锅炉使用硫含量不大于0.1%的低硫轻油的码头,待主机完车后,使用副机独立轻油泵供油,严禁从主副机共用的燃油供油单元处转换,以免造成主机被动换油。

6. 针对目前沿海燃油市场现状,主机高压油泵在厂修期间应全部拆检保养,对不良件换新,确保高压油泵工作正常。

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