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【船机帮】SULZER 5RTA48T主机故障实例

 wangweiqin168 2023-03-14 发布于重庆
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船机故障心莫慌,遇事不决船机帮

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导读

某船主机型号为 SULZER 5RTA48T,高压油泵为回油阀式,每当船舶在机动操车期间,主机各缸排气温度异常变化,导致主机异常自动降速。

轮机人员经过长时间、多方面的努力,始终无法找到故障所在,时常造成被动局面,给船舶航行安全带来隐患。

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一、故障现象

主机在 Dead Slow 位置运转时,各缸排气温度的温差正常,但从Dead Slow向 Slow 加速期间,通过集中报警监测屏可明显观察到 No.1、2 缸排气温度迅速增高( No.1 缸排气温度增速最快) ,而 No.3 ~ 5缸排气温度增加缓慢。

当主机加速到 Half 时,气缸排气温度超过平均温差设定值( 50℃ ) 而引发自动降速,此时减小 No.1、2 缸的油门刻度,使 No.1、2缸与 No.3 ~ 5 缸的排气温度大致相同。

采取单缸油门调节措施后,在船舶全速期间主机稳定运转。

从 Half 到 Dead Slow 减速运转期间,主机各缸排气温度的变化方向与从 Dead Slow 向 Half 加速期间正好相反,时常出现 No.1、2 缸排气温度偏低( No.1 缸最低) ,No.3 ~ 5 缸排气温度偏高,直至发生温差报警而自动降速的现象。

二、故障排查

主机故障期间,轮机人员检修所有排气阀和高压油泵,更换所有油头,但该故障依然频发。

在机动操车期间,无法采取停车的方法查找故障原因,只能取消自动降速指令,立即对单缸油门进行调整,使各缸排气温度相近( 测试调整后的单缸爆炸压力,参数值相差不大) 。

在船舶全速航行期间,各缸排气温度均正常,无温差报警。

在船舶全速航行期间,测取各缸示功图,显示各缸爆炸压力和压缩压力及图型均较为正常,无燃烧不良状况。

结合发生故障时 No.1、2 缸和 No.3 ~ 5缸各自同步的现象,基本排除排气阀和油头故障。

怀疑油门杆系是否打滑,经检查发现其进、回油阀总杆各段之间均采用键连接,不存在滑动现象。

调整遥控系统相关参数,放慢区间加速过程; 调整扫气压力限制参数,防止因加速过快而出现气缸内油多气少; 在停航期间,对靠近 No. 1、2 缸的风门挡板平面进行清洁和校正。

采取上述措施后,很长一段时间未出现类似故障。

在某次开航机动用车期间,此类故障再次出现。

为确认主机各缸的实际情况,让驾驶台在故障出现期间维持当前转速,迅速对各缸爆炸压力进行检测。

检测结果表明,在 No.1、2 缸出现高温时其爆炸压力比 No.3~5 缸高很多,说明此刻 No.1、2 缸油门开度比 No.3 ~ 5 缸大很多,排除 No.1、2 缸或 No.3 ~ 5缸高压油泵柱塞泄漏故障。

怀疑油门总杆故障。

回油阀结构见图 1。

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油门总杆上 No.1、2 缸与No.3~5 缸之间除 2 个连接联轴节外,还有 1 个回油阀总杆偏心销复位机构,借助弹簧的扭转力矩使回油阀总杆回到零位,提供辅助扭转力矩,同时在加速时提供稳定力矩。

三、关联故障处理

在某次正常航行途中,突发主机控制系统调速器执行器回路故障报警,主机油门杆自动锁定。

此时,主机转速116 r/min,透平转速14 400 r/min。

立即转为机旁应急操作,后经排查判断为伺服电机编码器松动造成回路故障。

后来锚抛时,再次出现调速器伺服放大器超负荷故障报警,警报几分钟后自动复位,随后再次报警。

排查、调整所有的电路和执行器的参数,按照说明书对执行器进行增益调节,均不能排除故障,执行器电机始终存在不平衡的相间电压。

这说明执行器电机处于零位时,在静止状态下始终存在扭转力距,又存在反向力矩( 用于平衡扭转力距) ,从而造成执行器电机过热而超负荷。

调整参数后对主机进行试车( 漂航) ,又出现主机 No.1、2 缸排气温度过低的现象。

拆检 No.1、2 缸与 No.3~5 缸之间的回油阀总杆联轴节,发现其结构连接为键连接,排除故障。

拆除回油阀总杆弹簧复位机构,并于机修间进行解体,发现转板衬套与回油阀总杆之间卡阻,采取活络轴套、加注牛油措施。对执行器电机进行零位调整,执行器电机过载现象消失,再未发生排气温差过大故障报警。至此,故障排除。

四、故障分析

正常状况下的油门增加方式: 

回油阀总杆顺时针往加油门方向转动,前端弹簧止动销( 随回油阀总杆一起转动) 将顺时针方向扭转弹簧。

作用力被传递到后端止动销上,后端止动销固定在转板上,转板在弹簧的预紧力作用下始终贴紧进油阀总杆,无法转动。

此时回油阀总杆可绕转板轴套自由转动,弹簧扭转力矩将随油门的增大而增大,减小油门时扭转力矩可辅助回油阀总杆重回零位。

在加速过程中排气温差不均的故障机理: 如果转板轴套和回油阀总杆出现卡阻,当回油阀总杆转动时,除带动扭力弹簧外,将同时强行驱动转板( 正常转板只承受弹簧扭转力矩) ,而转板因为受到进油阀总杆的阻止无法转动。

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为达到油门增加的目的,执行机构强行扭转回油阀总杆,加上回油阀总杆杆系较长,产生扭转变形,致使弹簧机构(见图2) 两端杆系转动角度不一致(右侧转动角度大于左侧) ,造成在同等油门刻度下,左侧的油门较小,右侧的油门较大( 即 No.1、2 缸排气温度高,No.3~5缸排气温度低) 。

经过人工调节油门后,主机在全速位置可稳定运行。

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在减速过程中 No.1、2 缸排气温度降低过快致使温差报警的故障机理: 

当回油阀总杆在大油门位置顺时针往减油方向转动(见图3) 时,由于压板和转轴啮合很紧,将同时驱动转板逆时针方向转动。

复位机构上方的护板距离转板很近,阻止其逆时针方向转动,造成回油总杆在弹簧机构处反方向发生扭转形变,造成减速时 No.1、2 缸油门减少过快、

No.3~5 缸油门减少过慢的状况,引发温差报警。

执行器电机过载的故障机理: 

回油阀总杆回零主要依靠执行器电机,但在回零过程中有来自护板的阻力; 执行器电机须强行驱动将回油阀总杆拉至零位,但在零位时转板顶住护板,致使回油阀总杆始终受到反向扭转力矩。

因此,执行器电机产生稳矩电压,长时间运行后发热过载。

同时,在加减速过程中,也容易造成加减速困难,导致执行器电机过载。

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本文原创作者系:

中远海运特种运输股份有限公司

张玉龙

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