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【船机帮】柴油机排气阀阀杆频繁断裂的分析与处理

 李艳兵 2023-04-24 发布于广东
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船机故障心莫慌,遇事不决船机帮

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怎样设置标星?

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导读

船用柴油机的排气阀,大多采用高合金耐热钢制造。

排气阀长期工作在高温及腐蚀的恶劣环境下,所以排气阀主要的失效形式有气阀头部宏观裂纹、烧蚀掉块破碎和气阀杆身断裂等。

本文介绍了柴油机排气阀阀杆频繁断裂故 障的分析和处理过程;探讨了各种可能的故障原因;主要从失效零件宏观形态与材料的断裂方式 2个方面进行分析,找出气阀断裂原因。

通过故障的实际解决过程,找出处理方法及预防措施,同时为故障原因提供可靠的证据;从而为船舶管理人员提供维修保养经验,保证船舶安全运营。

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查找故障

在某港口,我们与外籍船员交接了1艘杂货船。 

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在交接班时,交班人员告诉我船二管轮,No.2付机有点问题,一般不要用,但他们也没有彻底查明是什么原因。

因为交接班时间紧迫,就没再仔细追究其原因,于是麻烦就来了。

接船后,由于其他付机需要检修保养,就使用No.2付机,运转一段时间后,No.2付机故障停车,造成全船停电,于是管理人员对No.2 付机进行抢修。

该船付机为DAIHATSU柴油机,查阅前期的轮机日志和付机日志时发现No.2付机一直没有使用,可是刚投入运行不久,是什么原因造成No.2付机故障停车?

在记录栏内有这样一段话:

'排气阀阀杆发生过3次断裂,故障原因不明,尽量少用或不用。'

于是对No.2付机进行吊缸检查,发现是由于No.5缸的1个排气阀阀杆断裂,排气阀落入缸内造成No.5缸活塞损坏,致使No.2付机故障停车。

万幸的是,主轴及主轴轴瓦没有损伤,只有该缸的连杆轴瓦、活塞及缸套等受到损坏。

将断裂的排气阀取出,检查损坏排气阀。

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图 1 排气阀结构组成图

如图1所示,气阀内外弹簧4和5与上下弹簧2和3及导套7都较完好;断裂是发生在阀杆1的顶端和哈夫块3的结合处凹槽上缘,断裂后排气阀落入缸内。

仔细观察断裂处,在自然光下观察到断裂气阀杆部严重变形,阀杆断裂处的外周有明显的磨损,杆部断口明显可见疲劳源区多达5处,断裂扩展区贝壳状花纹清晰,具有典型宏观疲劳破坏断口特征。

从失效零件宏观形态分析可知,气阀在使用过程中杆部曾承受较大磨损和严重撞击,载荷方向多变;疲劳过载使断口多发疲劳源,且疲劳扩展区贝纹线间距较大,属于多源低周期疲劳断裂。

是什么原因造成排气阀阀杆频繁断裂?

是安装不当还是加工制造的缺陷?

还是弹簧张力太大?

还不能明确得到判断。

一定有更为隐秘的故障原因。

于是换新No.2付机No.5缸的连杆、连杆轴瓦、活塞、活塞环及气阀等,将付机装复。

对No.2付机进行盘车,启动正常,空载运转。

然后打开No.2付机气阀盖,仔细查看No.5缸排气阀的运转情况,发现摇臂上的滑油喷嘴没有将润滑油喷到合适的部位 (润滑油是通过摇臂上的滑油喷嘴喷到摇臂与阀杆顶部,来润滑气阀杆顶部及哈夫块),并且与其他气缸相比较油量要小;进一步仔细观察,发现锥形螺丝孔的调节螺钉脱落。

而其他气缸排气阀顶部润滑正常,未发现这样的现象。

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故障原因分析

气阀断裂失效与下列原因有关:

1)气阀夹锁 (哈夫块)不当,造成运转时气阀落入缸内,被活塞多次打击。

2)安装不当,导致气阀顶部存在严重附加弯矩。

3)原材料冶金质量缺陷引起的局部应力集中,是气阀杆部疲劳断裂的内在因素。

4)断裂失效气阀杆身严重变形,并发生断掉头,杆部断面存在多个疲劳裂纹源。 

5)断裂气阀失效形式属于多源低周疲劳断裂。 

6)缺少适当的润滑与冷却,使得运动副磨损严重,以致断裂。 

阀杆顶端装设哈夫块的凹槽处,由于这些部位应力容易集中,当应力集中到一定程度,就会发生疲劳断裂破坏。

阀杆顶端装设哈夫块的凹槽处又是气阀的最薄弱部位,若该处凹槽加工工艺不良或闭阀冲击力较重也会产生疲劳断裂。

造成断裂的原因有:

阀杆与导管的间隙过大;阀盘与阀座的变形使局部受力过大;气阀间隙过大,敲击严重疲劳破坏;气阀机构的振动。 

查阅付机说明书和付机维修记录,进行深入的分析,No.2付机排气阀杆频繁发生断裂,都发生在阀杆的顶端的哈夫块处。

付机额定转速高达900r/min, 摇臂拍打阀杆的次数相对较高,由于震动而使锥形调节螺钉脱落,润滑油就会通过锥形螺丝孔,直接喷到缸头摇臂罩内的其他地方,摇臂上的滑油喷嘴没有将润滑油喷到合适的部位,造成阀杆顶端与哈夫块接触面处严重缺油,使得阀杆顶部得不到充足而有效的冷却和润滑,加剧了该部位的热应力和疲劳应力的集中;阀杆断裂过程为阀杆圆柱表面上的氧化皮层向基体扩展作用不均匀,首先在阀杆表面形成浅沟形开裂,逐渐发展成较深的裂缝,导致付机排气阀阀杆的频繁断裂。

综上所述,失效零件宏观形态属于多源低周期疲劳断裂,材料的断裂方式为磨损疲劳破坏;由于锥形调节螺钉从付机摇臂上脱落,造成了该部位没有足够而有效的冷却与润滑,从而引起气阀杆频繁发生故障。


故障处理过程

1)更换付机油底壳滑油,保持滑油清洁。

2)清洗油泵吸口滤器和回油滤器,以便清除滑油系统内的金属磨料和含有的水分等杂质,来保证油路畅通和减少接触面的磨损。

3)解体付机轴带滑油泵,更换已磨损的部件,重新调节油泵的安全阀设定压力,以达到说明书要求。

4)拆卸该付机的摇臂油路,反复细致地清洗,确保摇臂滑油管路的畅通。

5)检查上紧摇臂上的各滑油管路接头,杜绝或减少滴漏以保证摇臂滑油的质量。

6)重新调节并锁紧摇臂上的锥形调节螺钉,必要时重新攻丝,保证各接触面的最佳供油率,以达到足够而有效的冷却和润滑。

7)定期分离循环油,更换被污染的摇臂油,缩短摇臂上运动部件的检查周期,由过去的每周检查1次,缩短到每天至少检查1次,一旦发现问题立即解决。

通过以上处理方法,有效地改善了No.2付机阀杆顶端与哈夫块接触面的冷却和润滑效果,No.2付机运转正常,再没有出现阀杆频繁断裂的故障。


故障的预防措施

排气阀是柴油机的重要组成部分,它的工作性能的好坏直接影响到主机的正常运行。

因此,轮机管理人员必须对排气阀工作予以极大的关注。

要求做到以下几点:

1)航行时认真巡回检查,注意各缸的排烟温度的变化。

如某一缸的排烟温度出现逐渐上升的趋势或声音异常等情况时,应及时正确地判断出故障所在,采取果断措施,有效地控制事故发生,将故障消灭在初发。 

2)轮机员必须严格按照船舶柴油机说明书要求,定期检查气阀间隙;避免运转时对排气阀的冲击力过大。 

3)定期打开气阀盖,检查摇臂对气阀顶部的润滑情况,确保气阀顶部的润滑和冷却。 

4)避免气阀密封面与阀座不同心,增加气阀受力不均匀。

研磨时应尽可能不在船舶航行或抛锚时研磨排气阀,如果条件允许,尽量在码头或专业厂家进行研磨工作。

5)轮机员要注意燃烧室零件的冷却,使零件温度保持在550℃以下,但冷却水温度不能调得太低以免热应力过大发生裂纹。 

6)摇臂上的滑油喷嘴供油量可根据润滑面平均直径dm速度参数dmn 图2中选择,确保供油量充足。 

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图 2 滑油供油量关系曲线

7) 日常要加强对喷油器的维护管理,确保喷油器工作正常。

喷嘴雾化不良使得阀座表面结碳严重,造成阀受力不均匀;同时气阀温度分布不均匀而导致热应力过大,或阀盘 (阀座 )翘曲,使其承受了较大的弯曲应力。 

8)在维修中,要严格保证阀杆与导管的配合间隙。避免串烟,导致阀杆温度过高,破坏阀杆的强度和硬度,从而引起高温疲劳断裂。

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结 语

由于排气阀顶端的润滑失效,导致柴油机排气阀频繁断裂,致使全船失电,是一起比较严重的机械故障。

为了船舶安全运营和船舶安全,作为1名轮机管理人员,要仔细查找故障原因,彻底解决故障,避免同样的故障发生第2次。

由于上批船舶管理人员的失职,连续发生气阀断裂,而没能认真彻底的查找故障,既损失船舶备件,又影响船舶安全营运。

通过本次故障,应引起船舶管理人员足够的重视。

从而为船舶管理人员提供维修保养经验,保证船舶安全运营。

本文原创作者系:

青岛远洋船员学院机电系   张守俊  

END

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