【事件背景】最近接到机组反馈:某A320NEO飞机关车后左发闪现:"FUEL ENG1 LP VALVE OPEN"信息,航后参照TSM排故,检查线路正常,测试活门马达正常,然而,试车验证,故障重现。针对这个故障,结合排故实际,进行简单研究,并提出相关推论。 【系统原理】A.系统简介发动机低压燃油关断系统控制低压燃油活门,每个低压燃油活门隔离来自油箱的燃油到相关发动机。相关的发动机主电门控制低压燃油活门的操作。但是,如果相关的发动机火警按钮电门操作,低压燃油活门将关闭。 低压燃油关断系统的每一个低压燃油活门有两个独立的控制电路。它们通过一个控制继电器连接到相关的电门:发动机主电门和发动机火警电门。 每一个低压燃油活门有一个作动器,作动器和低压活门通过活门轴相连。当作动器操作时,它移动低压燃油活门到开或关位。一个V型卡子将作动器固定在活门体上。 B.部件介绍
活门体包含孔径为 38.1 毫米(1.5 英寸)的球型活门。球型活门通过活门杆连接到低压活门作动器。定位槽确保活门杆与作动器正确接合。热释压阀安装在球型活门中。当低压活门关闭时,热释压阀在 0.83 bar (12 psi) 至 1.52 bar (22 psi) 的压力下操作,通过活门释放下游燃油压力。低压活门通过安装法兰安装在机翼前梁的正面。 (2)低压燃油活门作动器 低压燃油活门作动器有两个电动马达,它们驱动相同的差速齿轮使球阀转动 90 度。作动器中的限位开关控制这个 90 度移动并为下一次操作设置电路。如果另一台马达不工作,两台马达中的一台可以打开或关闭活门。作动器驱动轴在穿过作动器本体的地方有一个see/feel指示器。这个指示器指示活门的位置,无需拆卸低压燃油活门。 C.电路介绍
作动器发送位置信号到SDACs。SDACs处理这些数据并发送它们到ECAM-FUEL页显示信息。 当主电门置于ON位时,
当低压燃油活门打开时,作动器中的限位开关控制90度移动并为下一次操作重新设置电路,OPEN/SHUT环路转换。 当主电门置于OFF位时,
当低压燃油活门关闭时,作动器中的限位开关控制90度移动并为下一次操作重新设置电路,SHUT/OPEN环路转换。 【故障分析】 A.排故过程排故程序参见:TSM28-24-00-810-802-A B.译码数据而,故障的左发,主电门选择OFF位后,主电门反馈位置NO OFF,高压活门和燃油流量正常,低压活门位置为NOT FULLY CLOSED. C.试车验证因地面检查指示正常,测试活门作动器2个马达均正常。我们猜测:此发的低压活门存在关闭延迟的问题。 于是,我们针对左发低压活门关闭延迟进行了试车验证,发现:主电门设置OFF位后,约1秒,燃油流量为0;约5-6秒,警告出现,活门位置琥珀色“开”;约13秒,活门显示琥珀色“关”,警告消失。进一步证实了活门关闭延迟的问题。 参照ELSD发现,此故障的触发有一个“5秒钟”的确认时间,这也验证了试车时5-6秒触发故障的逻辑。 D.原因推断到此,故障原因找到了,但是故障件还需要进一步确认。原因推断如下: (1)活门体球型阀内部磨损导致阻力增大可能会导致活门关闭延迟; (2)作动器输入电压低于要求值或内部差动齿轮阻力增大可能会导致活门关闭延迟; (3)继电器性能下降,吸合时间变长,可能会导致活门关闭延迟; (4)线路上分压问题,导致作动器输入电压降低,可能导致活门关闭延迟; (5)从ELSD可以看出,发动机主电门选择位置和反馈位置不一致也可能触发故障; 牵涉的部件如下: -ACTUATOR-LP FUEL VALVE, ENG 1 (9QG) -VALVE-LP FUEL, ENG 1 (12QM) -RELAY-ENG/MASTER 1 (11QG) -CTL SW-ENG/MASTER 1 (3KC) -ENG/APU FIRE PNL (1WD) E.思路梳理F.故障总结 此故障属于“隐形”故障,不通过试车还原故障时的工况,单纯在地面检查、测量、测试很难确认故障源,最终只能通过更换件来判断,这不是我么提倡的。即使一次更换作动器后,故障排除,那也是碰运气的成分在里面。为验证故障件,针对作动器和活门的测试,包括扭力和时间,可以去尝试,但目前仅有CMM支持,不足以指导航线排故,在没有充分理解部件原理及操作的前提下,不建议去做。这个时候,我们需要回到系统原理本身,参照ASM等通用技术手册、结合试车时的细节和译码数据,才可能会推断出可能性较高的故障源。 |
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