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智能制造降低点焊焊接飞溅率

 宋洋sy 2024-04-13 发布于北京
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【目录】

第一章 立项背景 

第二章 原有问题 

第三章 目标设定 

第四章 原因分析 

4.1确认要素1:零件尺寸超差 

4.2确认要素2:工件贴合度差 

4.3确认要素3:电极对中性差 

4.4确认要素4:定位销磨损 

4.5 确认要素5:焊钳未垂直工件 

4.6 确认要素6:焊接电流大 

第五章 解决方法 

5.1 对策实施 

5.1.1 要因一  电极对中性差 

5.1.2 要因二  焊钳未垂直工件 

5.1.3 要因三  焊接电流大 

第六章 关键技术 

6.1 工艺过程变量数字分析 

6.2 恒功率参数的建立 

6.3 PSQ+PSF+UIP 

第七章 创新亮点 

7.1数字化监控系统实现车间节拍统计 

7.2数字化统计和数据化分析 

7.3锡纸焊钳垂直度检查法 

7.4焊钳铣削对中性检验工具 

7.5焊钳电极对中性校准工具 

7.6 焊接耗材管理 

7.7在线自动测量匹配分析法 

7-8焊接参数全过程自适应调节 

7-9恒功率模式分段式功率控制 

第八章 应用效果 

8.1 直接成果 

8.2 有形资产 

8.3 附加价值 

第九章   推广价值 

01

【立项背景】

2018年中国乘用车市场销售火爆,迈腾作为一汽大众主打B级车成为细分市场销售冠军,为满足市场需求公司决定将产能从每小时40台提升到50台。通过数字化工厂(Legato)能力检测和LTF生产能力测试发现,设备节拍满足提产需求,但检返工位节拍严重超标,成为制约产能提升的瓶颈。

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图4 数字化工厂中控系统

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图5 LTF生产能力智能监控系统

02

【原有问题】

通过康采恩AP系统对返修工位开展工时节拍分析发现,返修时间长的主要原因为车身点焊焊接飞溅率达到24.7%,而点焊焊接飞溅是行业内普遍问题,其成因复杂、影响因素多,因此成为行业难题。

焊接飞溅除了造成质量缺陷增加返修时间外,还产生额外的返修浪费、造成安全隐患和能源、环境影响,因此成立专项攻关组。

质量缺陷:

焊装车身:焊点毛刺、缩孔、焊瘤、焊渣;

油漆车身:飞溅缺陷流出带来的油漆防腐缺陷;

总装车身:飞溅缺陷流出带来的车身覆盖件划伤。

返修浪费:

人员浪费:返修人员增加11人,单车返修工时增加29.4秒;

材料浪费:打磨材料消耗增加0.27元/车;超声波监控测头检测膜消耗增加0.11元/车;

返修工具:额外的配备17个风动打磨器,费用1.48万元。

安全隐患:

人员安全:焊接飞溅产生的毛刺容易划伤员工;

消防安全:焊接飞溅容易引起火灾隐患,近3年公司其他焊装车间出现2起火灾险兆事故;

设备安全:焊接飞溅易导致设备损坏并加速老化,引起设备安全事故。

能源、环境影响:

电能消耗:由于点焊焊接功率过大造成电能消耗浪费0.07元/车;

压缩空气消耗:由于打磨过程产生压缩空间消耗0.01元/车;

打磨粉尘污染:焊接飞溅打磨粉尘造成职业健康隐患,引起员工抱怨。

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图6 车身焊接飞溅及影响

利用车身散点图统计一万台车,发现平均单车飞溅焊点1158个,飞溅占比达到24.7%。进一步对24.7%的飞溅焊点按板材分类统计,发现其中81.8%的飞溅焊点分布在高强度钢板和热成型钢板上。由于劳动强度过大,员工的抱怨极大。

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图7 车身散点图飞溅焊点统计及数据分析

03

【目标设定】

产生飞溅的原因不是钢板的过度液化就是熔池的受力不均。融化的铁水充盈在两个电极帽之间如同手里握着满杯的水,如果还往杯里加水,水肯定会溢出;如果摇晃水杯,杯里的水也同样会流出。

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图8 焊接飞溅产生示意图

高强度钢板和热成型钢飞溅率怎么这么高?通过查阅大量的技术资料后,发现:厚度大于1.5mm,强度大于400MPa的钢板焊接容易产生飞溅。而一汽大众的迈腾车身为了保证车内人员安全,63.6%的板材采用了高强度钢和热成型钢,厚度大于2mm,强度大于1000Mpa,因此更容易产生飞溅。

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图9 按板材材质分类的焊接飞溅统计

通过与德国大众及国内同行业对标,将焊接飞溅率优化目标定为5%,此目标值对比其他汽车焊接行业为领先水平。

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图10 目标设定

04

原因分析

通过头脑风暴从飞溅产生的原因进行头脑风暴,得到九个方向分别为:夹具失效、焊钳不合格、电极帽磨损、机器人轨迹偏、焊接功率高、焊接参数不合理、零件质量不合格、零件不稳定、加紧度不合格。对发现的九个方向进行原因分析,并利用关联图找到六个末端因素分别为:零件尺寸超差、工件贴合度差、点击对中性差、定位销磨损、焊钳未垂直工件、焊接电流大。对每个末端因素进行人员分配,并逐一进行现场确认。

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图11 飞溅影响因素关联图

针对末端因素查找标准,制定确认内容、方法,明确负责人和时间,制定要因确认表,逐项开展现场确认。

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图12 要因确认表

4.1确认要素1:零件尺寸超差 

确认内容:通过三坐标测量零件尺寸。

确认方法:随机4轮次22种单件的稳定性测量。

确认标准:单件CP值≥1.33。

确认结果:CP值>1.33,零件尺寸稳定。

确认验证:合格件100台上线观察焊接状态。

验证结果:100台试验车的焊接飞溅率为25.2%,无明显变化,所以此要素为非要因。

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图13 零件尺寸超差确认表

4.2确认要素2:工件贴合度差

确认内容:工件搭接的间隙。

确认方法:用塞尺检查夹紧面间隙。

确认标准:工件贴合间隙不大于0.5mm。确认结果:工件贴合度小于0.5mm。

确认验证:进行不同匹配间隙的焊接实验,我们随机调整了一个工位贴合度至0.2毫米以内,进行100台车的焊接试验,观察焊接飞溅状态。

验证结果:贴合间隙0.5mm,焊接飞溅率为24.9%,贴合间隙0.2mm,焊接飞溅率为24.8%,焊接飞溅无明显变化,所以此要素为非要因。

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图14 工件贴合度确认表

4.3确认要素3:电极对中性差

确认内容:侧围内板工段42把自动焊钳检查上下电极的对中性。

确认方法:用钢板尺验证上下电极对中性。

确认标准:上下电极帽与钢板尺平行,间隙不超过0.5mm。

确认结果:通过钢板尺检查,侧围内板42把自动焊钳共有6把焊钳对中性间隙超过0.5mm,合格率85.7%。

确认验证:调整一把缺陷焊钳,使其上下电极对中,观察100台车的焊接飞溅状态。

验证结果:焊接飞溅焊点个数下降为96点,飞溅率为23.9%,焊接飞溅有明显下降,所以此要素为要因。

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图15 电极帽对中性确认表

4.4确认要素4:定位销磨损

确认内容:定位销磨损量。

确认方法:用游标卡尺检查定位销尺寸。

确认标准:定位销磨损不超过0.2mm。

确认结果:定位销磨损小于0.2mm。

确认验证:更换超差定位销,观察100台车焊接状态。

验证结果:焊接飞溅无明显变化,所以此要素为非要因。

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图16 定位销磨损确认表

4.5 确认要素5:焊钳未垂直工件

在确认的过程中,由于大家观察视角不同,无法对垂直度进行有效判定!因此提出了创新的锡纸焊钳垂直度检验方法,利用8层0.2mm锡纸夹紧后的状态,有效判断了焊钳与工件的垂直度。

确认内容:焊钳与工件的垂直度。

确认方法:锡纸加紧在工件与焊钳中间。

确认标准:观察加紧后锡纸的压痕完整性,压痕完整为焊钳垂直工件,压合缺失为焊钳不垂直于工件。

确认结果:侧围内板工段99个焊接飞溅焊点中,21个焊点压痕缺失合格率78.8%。

确认验证:调整10个焊点的焊钳垂直度,进行100台车的焊接试验,观察焊接飞溅状态。

验证结果:焊接飞溅率下降为22.4%,焊接飞溅有明显下降,所以此要素为要因。

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图17 焊钳垂直度确认表

4.6 确认要素6:焊接电流大

确认内容:焊接电流大。

确认方法:监控焊接电流输出。

确认标准:焊接电流在标准规范内。

确认结果:焊接电流都在规范内。

确认验证:我们在保证强度的情况下随机降低了1把焊钳的焊接电流500A,进行100台车的焊接试验,观察焊接飞溅状态。

验证结果:焊接飞溅率下降为21.7%,焊接飞溅有明显下降,因此判定虽然焊接电流在规范内,但选取过大,会造成过渡液化导致飞溅。经排查符合率为26.3%,所以此要素为要因。

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图18 焊接电流确认表

最终确认主要点焊焊接飞溅产生的主要原因为三个,分别为:

1、电极对中性差;2、焊钳未垂直于工件;3、焊接电流大。

05

解决方法

5.1 对策实施

针对主要原因制定对策措施,验证目标完成。

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图19 要因对策表

5.1.1 要因一  电极对中性差

对策:自制柔性套筒同时编辑机器人及焊钳程序,通过观察电极的通过性快速确

定电极对中性。

措施:1、制作自制柔性套筒;

2、编辑焊钳自动验证轨迹;

3、通过观察通过性微调焊钳;

4、用测量机对焊钳标定。

对策实施后:焊钳未垂直工件从85.7%提升到100%,达标。

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图20 电极对中性差措施实施表

5.1.2 要因二  焊钳未垂直工件 

对策:针对压痕缺失焊点逐一调整,优化机器人焊接轨迹,保证焊钳垂直于被焊

工件并用锡纸验证。

措施:1、运行机器人至焊点处; 

2、锡纸验证垂直度,根据变形量优化电极垂直度;

3、试焊并验证轨迹合理性。

对策实施后:焊钳未垂直工件从78.5%提升到100%,达标。

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图21 焊钳未垂直工件措施实施表

5.1.3 要因三  焊接电流大

对策:引入衡功率焊接模式,通过PSQ+UIP+PSF+分段焊接减少和稳定功率输出。

措施:1、焊接实验取得恒功率参数;

2、焊点开启恒功率模式;

3、开启UIP+PSF监控。

对策实施后:对策实施后焊接电流符合率从26.3%提升到100%,达标。

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图22 焊接电流大措施实施表

06

关键技术

6.1 工艺过程变量数字分析

通过对点焊焊接全过程变量排查,锁定焊点形成中的关键变量,通过设备综合控制实现功率输出最优。

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图23 焊接变量数字化统计表

通过专业焊接监控软件发现,焊接前期的电阻峰值在降电流前后没有明显变化,所以小组成员认为传统恒电流模式,不能有效的消除电阻在焊接过程中产生的峰值,经过分析确定焊接飞溅产生的原因是:焊接初期因为电阻的较大峰值,导致输出的焊接功率明显增加。

焊接初期电阻产生较大峰值的原因:

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图24 电阻峰值变化示意图

在焊接的初期由于板材之间的表面粗糙度的不同、板材屈服强度的不同以及电极帽表面的氧化层的原因,电阻共分为四种:1、电极帽的电阻;2、工件的电阻;3、电极帽与工件的接触电阻;4、工件与工件的接触电阻。而传统的恒电流模式在焊接初期要消除电阻4(工件与工件的接触电阻),使其与工件的电阻融为一体,必然会在焊接的初期产生过量的焊接输出功率。而这过量的焊接输出功率只能以焊接飞溅的形式得到能量的释放。因此焊接飞溅产生的主要原因就是焊接过程初期产生的电阻的峰值。

6.2 恒功率参数的建立

利用焊接试验室对板材不同材质搭接、不同厚度组合,不同焊接工况,试验形成基本点焊焊接参数,通过恒功率模式和分段功率控制实现低功率稳定输出。

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图25 恒功率参数实验状态

心怀大国工匠目标的小组成员,以自信的心态开展自主试验!连续加班模拟实际状态,用焊接样板进行了1300多次的焊接实验,模拟不同材质、不同厚度,生成了47套不同的焊接规范,并将试验数据100%应用于生产实践。

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图26 恒功率参数及规范表

例如:

1.针对高强度高厚度的板材焊接(屈服强度≥1000Mpa,厚度≥1.5mm),通过预焊的短时间超大电流(时间20ms以内,电流大于17kA)瞬间消除板材之间的间隙和粗糙表面,进而稳定整体输出功率;

2.针对薄板低强度板材焊接(屈服强度≤400,厚度≤0.8mm),通过预焊的小电流长时间(时间100ms以内,电流6KA以内)消除板材间的油污和消除镀锌层,进而为后期的主焊接过程做准备;

3.针对板材间有焊接胶的情况,通过预焊的电流烧干胶体(电流和时间随胶量和胶的性质而定)消除板材间的杂质,进而消除焊接初期的峰值。  

6.3 PSQ+PSF+UIP

为了保障低功率模式下的焊接强度自适应,引入PSQ功能实现功率曲线自适应补充,并通过PSF和UIP实现工艺稳定性和焊接质量自动评价,实现点焊焊接过程自适应。

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图27 数据化功率监控及过程稳定性评价

PSQ 自适应控制器的应用

1、能量守恒,调节功能能却保实际被焊接焊点的能量≥样本焊点能量。

2、飞溅补偿,发生飞溅以后,金属液体的损失可以得到补偿。

3、扰动补偿,参数背离样本时,能被发现并通过电流和时间改变来补偿。

在零件或者设备发生变化时,PSQ功能能够通过补偿,保证焊接强度。

PSQ 的PSF与UIP功能

1、PSF(过程稳定性),显示样本曲线和实际曲线之间的差异,实际曲线越偏离样本曲线,PSF值越低,一般≤100。

2、UIP(质量控制因子),建立在电压、电阻、电流和事件上的质量指标。得分越高焊点质量过剩,分数越低,有虚焊的可能,一般=100.

07

创新亮点

7.1数字化监控系统实现车间现场数据化统计

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图28 车间数字化工厂监控系统

亮点:通过数字化监控系统,利用LTF生产能力测试进行节拍能力验证,对车间每一个单体工位测算生产节拍,通过车间节拍大数据,筛选出生产线体的重点工位,并且对重点工位进行节拍分解,得出产生问题的主要步骤。

7.2数字化统计和数据化分析

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图29 焊接曲线数字化分析系统

亮点:自主开发数字化集成点焊焊接飞溅统计系统,基于数字工厂网络通过现场观察及数据积累确认5毫秒内电阻衰减4%采集为焊接飞溅,同时依据数据化分析软件通过飞溅产生时间给出初步判定,方便锁定产生原因。

采用数字化统计、数据化分析技术实现:1.车间集中采集并且实现细分到每个焊点的飞溅率统计;2.飞溅产生段的数据分析,帮助后期降飞溅提供工作方向。

根据焊接曲线大数据得到的额结果:前期的焊接飞溅,是因为零件状态,飞溅是不稳定电阻(R)造成。例如:少量的零件锈蚀、油污等。后期的焊接飞溅,是因为电流(I)和时间(T)过大,多余的能量以飞溅的形式释放。

7.3锡纸焊钳垂直度检查法

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图30 自主创新锡纸焊钳垂直度评价法

亮点:小组人员创新的利用锡纸可塑性强的特点,把8层锡纸放在工件与电极中间夹紧,通过观察锡纸的变形量来确定其垂直度。消除现场确认焊钳与工件垂直度无标准,实际检查困难,以及操作人员目视观察判定垂直度无法有效执行的问题。实现了精益化和高效率的工作特性。

7.4焊钳铣削对中性检验工具

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图31 电极对中性刀口尺辅助工具

亮点:制作一种焊钳铣削对中工具,主要分为刀片、刀片加持工具及强磁部分。通过强磁部分将刀片垂直吸附在铣刀刀架平面,维修人员观察刀片与电极杆之间的光隙来判断电极是否与工件垂直。通过此工具,可以快速、准确的确认电极与铣刀的垂直状态,保障了焊钳上下电极帽平面的绝对平整性。

7.5焊钳电极对中性校准工具

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图32 自主创新电极对中性监控工具

亮点:小组成员改良现有的工具参考位,制作一个全新的电极可进入的柔性套筒,自动状态下观察电极通过性,通过视为合格,这样方便员工检查。通过实验,此方法可行,我们对柔性套筒的直径、长度和材质进行多次改良,最终满足现场使用需求。

7.6 焊接耗材管理

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图33 耗材优化状态跟踪

亮点:小组成员在对焊点质量跟踪的过程中,发现电极帽和铣刀的使用存在浪费,通过与车间超声波检测部门的合作,确定每把焊钳一次修磨后的极限焊接点数(不开焊焊点),作为每次修磨的周期焊点数,铣削圈数从3圈开始,根据修模后的电极帽状态,增加修磨圈数,圈数大于18圈时,更换铣刀刀片,更改修磨次数。经过不断的改进,侧围内板工段减少铣刀和电极帽使用,降低焊接耗材成本5.3万元。

7.7在线自动测量匹配分析法

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图34 在线测量匹配监控管理

亮点:对白车身的关键尺寸进行实时动态检测,主要通过测量重复性定位精度来确认批量生产的状态,利用自创的自动在线测量匹配分析法,通过在线测量技术实时监控车身零件匹配状态,发现偏差时报警锁定,通过CP/CPK评价找到关键问题点给予优化或改进。

例如:

    确保批量生产的CP≥1.3,如果低于此值对整个生产过程进行梳理和排查,检查生产过程中的变化点,监控所有输入要输并对问题点快速处理,保障过程质量的稳定。

7-8焊接参数全过程自适应调节

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图35 焊钳过程参数自适应调节列表

亮点:选取最低功率输出,为弥补焊接变量采取PSQ自适应补充,为保证低功率输出模式的焊接质量,引入PSF+UIP过程质量稳定性和焊接质量监控实现焊点强度保证,在焊接强度和功率输出间找到最优平衡点。

通过多方位监控可达到的效果:

1.当发生干扰变量时,几乎不需要用户进行介入,焊接控制器会自动进行补偿;

2.通过很多种的监控参数,可以对整个焊接过程,实现更好,且更精确的监控;

3.通过对实际值在时间轴上的图形分布信息,可简单而快速地实现监控功能的参数设定;

4.基于自适应调节和监控的一些特殊的附加功能,更可帮助你提高产品的焊接质量(例如:胶功能,薄板功能,焊钳电阻补偿,Q Stop 逻辑技术,压力监控)。

7-9恒功率模式分段式功率控制

亮点:将点焊焊接过程分为3段控制,选取分段式电流、压力输入,根据焊接过程中电阻的变化,相应的调节电流与焊接压力,以取得相对稳定的低功率输出。

通过大量的焊接实验,得到的规范参数大致分为:1.预热参数,热变形消除间隙与融化镀锌层;2.焊接过程参数,焊接参数硬规范转化为软规范;3.焊接压力,①普通板材压力≈板厚+0.5;②热成型刚压力≈板厚+1.0。

以焊接板材间有胶为例:

1.预焊接时间值大致为:50 ... 80 ms. 这是为了加热焊点,并去掉板间的胶。在此时间内,没有真正的焊接发生。该焊接应该设定一个低的焊接电流参数。实际焊接电流的一半,接近4-5KA 的焊接电流是有用的; 

2.对于主焊接的焊接电流参数的设定值,其大小值应该与没有使用胶的情况下设定的参数值相同为原则。真正的焊接在此阶段来实现;

3.最后采集焊接参数曲线,通过焊接参数曲线及现场焊接状态,优化参数并锁定自适应恒功率模式,开启PSF+UIP监控保障焊接质量稳定受控。

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图36 分段式功率控制曲线

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应用效果

8.1 直接成果

对策实施后通过45周到48周的数据收集,飞溅率由改进前的24.7%下降到4.9%,我们超额完成目标!

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图37 改进效果跟踪记录

侧围内板返修工位的返修时间从22.3秒,降低为5.8秒,满足节拍提升的需求,通过小组成员的不懈努力,侧围内板在42周提前实现了每小时50台车的生产能力,保证车间日产1000台车的目标顺利完成,同时也为公司实现全年20.55万辆的迈腾产能目标奠定了坚实的基础。

8.2 有形资产

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图38 焊接飞溅单车返修时间改进前后对比

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图39 全年成本节约计算

通过改进在能源及耗材两个方面全年可为公司节省117万元,同时焊接烟尘和打磨粉尘得到极大改善,现场环境明显变好!员工满意度大大提高。

8.3 附加价值

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图40 检返人员圆点图

改进后与IE同事一起,通过工步分解车间优化返修人员26人。焊点质

量明显提升,超声波检测符合率达99.5%以上。

09

推广价值

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图41 参数记录及优化指导书

通过优化迈腾白车身点焊焊接飞溅率实现同行业领先水平。总结优化过程,输出焊接优化指导书、新版恒功率焊接参数等文件,并将巩固措施输入作业文件并开展培训。

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图42 横展车型飞溅率状态

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