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现场变送器质量缺陷竟会使工艺参数失调,联锁装置停车?

 仪表圈YBER 2024-05-14 发布于陕西

内容来源:《仪表问答 案例汇编》第一章第二节甲苯氧化装置分相器压力故障导致“冲料”17页(书籍详情见文末)

01基本情况

装置及单元简介

甲苯氧化装置是以甲苯为原料生产苯甲酸的第一道工序,于2015年建成并投产,一期两套装置生产能力105t/a,经过扩产后四套装置,其总生产能力达到2×105t/a。主要工艺流程是甲苯在反应器中维持一定的液位,然后通入压缩空气,在催化剂的作用下进行氧化反应,氧化反应属于放热反应,会释放大量的热量,温度和压力过高均会触发联锁。反应后的尾气通过四级冷凝器、四级分相器后进入环保回收装置。尾气中除甲苯外还带有少量在常温下易结晶的苯甲酸,第四级冷凝器工况温度13℃;装置压力通过调节第四级分相器(PT-01125B)压力来实现,四级分相器工作压力0.73MPa,每一级分相器上均设有压力远传测点。

回路及仪表简介

四级分相器(PT-01125B)压力测量范围0-1.6MPa,介质为甲苯、水、苯、苯甲酸等混合介质,工作温度13.2℃;工作压力0.73MPa;压力变送器为WX3000系列,插入式法兰连接,连接规格为DN80,插入深度150mm,高高报警点压力0.75MPa;调节阀测点名称位号PV-01125B,阀门常用开度64%左右。

02故障描述及处理过程

故障现象及描述

2021年7月13日11时因工艺需要对B氧化装置增加风量,由8000Nm3/h增加到8500Nm3/h,13时操作人员发现反应装置液位缓慢下降,压力逐渐升高,进行相关补救操作后,现象没有显著改善。13时14分与四个分相器相连的下级分层槽出料流量迅速上升,直至超出流量计量程值,四级分相器(PT-01125B)压力报警(压力值0.74MPa)。此时操作人员将流程图切换到“B装置尾气处理”画面,发现四级分相器压力调节阀(PV-01125B)处于“手动”状态。PT-01125B现场安装位置如图1-1所示。

故障影响范围

造成工艺参数失调,影响产品品质,引发联锁装置停车,甚至造成安全事故。

图1-1 B装置尾气处理画面

仪表及系统处理过程

操作人员在发现系统不正常原因后,收小装置进风量,将四级分相器压力调节阀(PV-01125B)投入“自动”,13时37分工艺系统恢复正常。查找报警记录发现,2021年7月13日03时45分30秒PT-01125B有一条故障报警记录,查找此时间点的历史趋势,将趋势放大到2分钟/页,PT-01125B有3s的时间“掉零”,系统提示信号故障,导致PV-01125B由“自动”掉到了“手动”,阀位保持故障前位置63.4%,此时工艺正好处于平衡状态,而阀门的常用开度也是在64%左右,这就是工艺系统在压力调节失效的情况下还能正常生产近9个小时的原因。更换压力变送器主电路板,观察近一个月没有出现此类故障。

03故障原因分析

主要原因:

本期项目共使用WX3000系列压力差压变送器近50台,在投产半年左右时间后开始出现“莫名其妙”的联锁,检查过程中发现出问题的仪表都出现信号“掉零”的故障,当时我们对相关回路的浪涌保护器、安全栅甚至DCS系统模块进行了更换,但是问题并没有得到解决,所使用的信号电缆均符合要求,并可靠接地,还进行了绝缘和接地电阻测试也符合要求,于是怀疑是现场变送器造成的。涉及到的仪表达到了近20台,因生产需要对现场关键联锁控制回路的8台压力差压变送器更换了其他品牌的仪表,信号故障问题得到解决。通过持续观察现场故障仪表,有些现场仪表显示屏上不定时出现重启的界面,同时DCS系统数据“掉零”,数据故障报警,检查仪表内部设置参数没有被篡改,因此可以确定现场变送器是造成故障的主要原因

将变送器寄回厂家测试,反馈是主电路板故障,更换了剩余10多台压力变送器主电路板后,仪表显示稳定没有出现数据“掉零”故障。此后几年也有些仪表出现数据“掉零”故障,通过更换主电路板都可以解决。对仪表现场环境进行了分析,生产现场大多管道设备都有保温汽,环境温度夏天最高不超过45℃,涉及的仪表1至4楼,室内室外都有,不具有共性,但是装置现场环境复杂,高温、潮湿、震动等工况,会加速电子电路的老化、缩短其寿命、增加其不稳定性,造成仪表各种电路问题而产生的故障。现场变送器质量存在缺陷是本次故障的主要原因。

管理原因:

有三个工段在氧化操作间中操作,虽然对每个工段的报警声音进行了区分,但是工艺要求的报警点设置太多,每个测点都有两级甚至三级报警。在“操作”界面流程图中,所操作的压力调节阀处于“手动”时图标PV-01125B旁边会显示字母“M”,处于“自动”时显示字母“A”,而操作人员忽略掉了此次压力故障其实已经产生了报警记录,只不过淹没在众多报警中,操作人也进行了习惯性的消音,压力显示故障时间只有3s,以2小时/页的历史趋势是看不到的。根据国际标准IEC 62682 -2014《过程工业报警系统管理》规定,每小时超过12条报警,对于操作工不可接受,2小时1页属于“报警洪水”或“报警泛滥”。“报警泛滥”使操作工不堪忍受或忽视报警的处理是本次故障发生的管理原因。

04防范措施及建议

(1)对于关键工艺点可选择可靠性较高的仪表。特别是对于选择插入式法兰的仪表,因与设备相连的根部没有阀门,一旦发生故障,在不停工的情况下几乎无法更换。

(2)与工艺、安全技术部门共同研究,设置合适的报警分级和报警管理。

(3)完善操作规程,对报警参数追查到底并检查相关调节、联锁回路是否处于正常状态。

(4)与工艺技术部门研究能否改变仪表选型,如采用平法兰加装根部阀门。

《仪表问答 案例汇编》是聚焦实操、凝练经验的精萃集,是解决“本领恐慌”问题、“能力不足”危险的工具书。书中呈现了近百个自动化仪表典型案例,是“仪表圈”数十万深耕于行业内的仪表人的经验与思考。

来源:摘选《仪表问答 案例汇编》

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