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技术|混凝土输送泵车液压故障两例

 xjyhnt图书馆 2015-06-30


1.泵送行程变短

一台三一公司生产SY5420THB-4型混凝土输送泵车,在泵送过程中出现泵送行程变短故障,最后停机。经检查主系统压力32 MPa,正常;换向压力16 MPa,也正常;液压油温45 ℃,属于正常油温;分动箱转速1 500 r/min,也是正常状态。开始怀疑是混凝土的配比有问题,改善混凝土配比后故障依旧;最后把混凝土清理干净后,试着泵送水,还是出现同样的问题。该系统采用全液压自动换向,通过仔细研究液压原理图,分析故障原因有以下几种:

(1)主液压缸活塞密封圈损坏,造成有杆腔和无杆腔直接相通。由于主液压缸两个活塞是同步串联,密封圈损坏压力油不断进入无杆腔,将导致活塞行程变短。如图1所示。

(2)压差发讯阀出现内泄,造成活塞在通过A和B之间时有杆腔和无杆腔直接连通;高低压转换插装阀密封损坏,使活塞在通过B和C之间时,有杆腔和无杆腔直接连通;主液压缸两个活塞是同步串联的,若压力油不断进入无杆腔,将最终导致活塞行程变短。如图2所示。

(3)退活塞小液压缸密封损坏,使换向泵高压油进入无杆腔油量增加,导致活塞行程变短。如图2所示。

(4)高、低压转换插装阀密封损坏,导致压力油进入无杆腔油量增多,造成活塞行程变短。

该故障具体排查方法如下:

首先,判断液压缸密封是否损坏。点动液压缸前进或后退,当活塞退到顶端时拆开液压缸回油管,继续点动憋压,如果活塞密封损坏,则液压油将从回油管中喷出;如果活塞密封完好,则不会有压力液压油喷出。拆开退活塞小液压缸压力油口,用同样的方法检查退活塞小液压缸内密封即可。

其次,检查压差发讯阀和高、低压转换插装阀,在没有检测设备条件下,可用更换新件的方法判断这4个部件密封的好坏。

经过仔细检查,最后确认是主液压缸密封损坏。更换密封件后连续使用2天,一切正常。

1、活塞运动示意图

2、换向系统示意图

2.远距离泵送时堵管

一台混凝土泵车在近距离和低高度泵送时,正常;在远距离或者高层泵送(混凝土标号C25,塌落度16 cm)时,经常堵管,液压系统压力达到最大值32 MPa,换向压力也达到最大值16 MPa,液压油温60 ℃。

起初认为因液压油温过高,导致系统因高温出现异常。用水冷却液压系统使液压油温降到37 ℃后,再泵送混凝土,还是出现同样故障。

后将混凝土塌落度适当调大到18?cm。并将主液压系统溢流压力调到最大34 MPa,故障依旧。

经过仔细分析认为,主液压泵功率有可能偏小。于是决定适当调大主液压泵功率,方法如下:

(1)松开主液压泵压力调节螺杆锁紧螺母,将主液压泵压力调节螺杆向里调到最大,锁紧螺母。松开主阀块上的主系统溢流阀压力调节锁紧螺母,按住点动前进按钮使主液压系统憋压,向里调节主系统溢流阀压力调节螺杆,仔细观察主系统压力表,当主系统压力表显示压力达到34 MPa时,锁紧压力调节螺杆;松开主液压泵压力调节螺母,把压力调节螺杆向外慢慢调节,当主系统压力表显示压力降到31 MPa时,锁紧压力调节螺母即可。

(2)松开功率调节螺母,向里慢慢调节功率调节螺杆,当功率达到要求时,锁紧调节螺母即可。

按上述方法调整主液压泵功率达到要求值后,远距离泵送堵管故障消失。

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