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骤降153℃!某电厂主汽温骤降案例分析

 有你才幸福4c0a 2021-09-07

一、事故前工况

2021520日,2号机组启动过程中。运行三值白班。1500,2号机组负荷756MWCCS+BF方式投入,AB汽泵运行,ABDEF磨煤机运行,C磨煤机备用。炉侧主、再热汽压分别为21.2MPa3.1MPa,主、再热汽温分别为578℃、569℃,机侧主、再热汽温分别为576℃、567℃。

二、事故经过

5191910分,#2机组准备点火,由发电部#2机组机组长提出申请,副总经理批准,退出#2炉给水流量低保护。

520626分,#2机组并网。

735分,运行二值监盘人员发现#2炉给水流量3个测点偏差大(1961t/h21031t/h31325t/h),机组长电话通知工程设备部热控班班长处理。

8时,运行二值向接班运行三值交待该缺陷未处理。

900分,工程设备部热控班技术员填写热控一种工作票,工作内容“#2炉给水流量测点3检查”,要求运行人员办理开工手续;运行人员考虑负荷变动,暂时不同意此项工作。

1135分,2号机组长接收工作票。

1137分,值长批准工作票工作时间为:05201137分至05201837分;工作票安全措施为:退出#2炉给水流量低保护、切除给水自动、关闭取样一次门等措施。除#2炉给水流量低保护在点火前退出外,其余措施均未执行,但2号机组长在工作票安全措施“执行栏”全部打“√”。

1150分,2号机组长与工作负责人一同在工作票签字,但工作票未发出。

1509分,负荷稳定在750MW,具备开工条件。#2机组的机组长盛##派巡检执行工作票已打“√”的安全措施,要求工作负责人、电建人员配合。巡检等人到炉侧32.1米运转层后,在工作需要排污的情况下,与安全措施中的“关闭取样管一次门”有冲突,故未执行“关闭取样管一次门”。巡检将工作票交给工作负责人,许可检修人员开工。

1511分,检修人员开始进行测点排污。

1517分,巡检与监盘人员核对给水流量测点3已恢复正常(11995t/h22069t/h31951t/h);工作负责人未终结工作票。

1519分,工作负责人发现给水流量测点2就地差压变送器数值与测点13偏差大。

1522分,工作负责人在未办理工作票且未与运行人员联系的情况下,安排电建人员对给水流量测点2排污,测点2显示流量由2065t/h下降至232t/h。在此过程中,测点1显示1945t/h,测点3显示1933t/h,由于给水流量调节三取中,给水自动调节并未出现异常,监盘人员也未发现给水流量测点2异常。

排污过程中,工作负责人发现给水流量测点2正、负压侧联通门滴水,与电建人员去炉侧39.1米运转层,巡检仍在炉侧32.1米运转层;工作负责人喊话高#39.1米运转层,巡检到达后,工作负责人安排电建人员关闭测点2取样一次门,但因测点2取样一次门与测点3取样一次门基建临时标识牌挂错,导致电建人员在关闭#2炉主给水流量测点2取样一次门时,实际关闭#2炉主给水流量测点3取样一次门;同时,工作负责人要求巡检联系盘前查看给水流量变化。

1552分,巡检联系盘前人员查看给水流量情况时,给水流量测点3流量突变为0t/h

此时测点2显示232t/h,测点1显示1945t/h,给水流量取中值232t/h2A2B汽动给水泵指令由4540rpm4545rpm增至5315rpm5402rpm,给水量由1918t/h增加至3456t/h

主汽压23.3Mpa逐渐升高到24.5MPa;主蒸汽温度由577℃开始下降,汽轮机轴向位移由0.11mm升高到0.24mm

1553分,机组长立即将给水总操自动切换至手动,CCS自动切至TF方式。

1554分,AB汽动给水泵由自动切至手动,手动控制汽泵转速。

1555分,AB小机高压汽源切换阀开始关闭。1556分,关闭减温水调门。

1559分,AB小机低调门开始关闭,小机转速开始下降,给水流量开始下降,汽泵转速最高至5211rpm

1559分,手动开启两台给水泵再循环门,1601分两台给水泵再循环门开大至30%

1604分主汽温度开始回升。

1625分主汽温度恢复至583℃。

事故处理过程中,主要参数变化如下:集控室#2机组监盘人员发现给水测点异常后,立即联系就地人员让热控人员停止工作,将工作票收回。

三、原因分析:

1、直接原因

检修人员无票作业,擅自处理#2炉主给水流量测点2就地差压变送器数值与测点13偏差大,处理过程中因给水流量测点2和给水流量测点3的基建临时标牌挂反,误将给水流量测点3取样一次门关闭,在给水调节未退出自动的状态下,导致给水流量突增,造成事故发生。

2.主要原因

1)从52015:5416:02,8分钟时间主汽温由577℃骤降到424℃,温差达153℃,运行人员未严格执行《防止电力生产事故二十五项重点要求》、《某公司运行规程》中“主、再热汽温在10分钟内急剧下降50℃,紧急停机”的规定,是事故发生的主要原因。

2)现场设备标识管理不到位,给水流量测点2取样一次门基建临时标识牌挂错。电建人员在关闭给水流量测点2取样一次门时,实际关闭主给水流量测点3取样一次门,导致事故发生的另一主要原因。

3、次要原因

1)运行人员对无票作业未制止。现场运行人员对检修人员无票处理#2炉主给水流量测点2缺陷,既未制止也未汇报。

2)运行人员对业务不熟悉,不清楚检修人员处理给水流量测点可能给系统正常运行带来的影响。

3)运行人员对事故处理不熟练,调整不果断,操作过程降给水泵转速太慢,延误处理时间。

四、防范措施

1、加强两票管理。

2、加强运行人员技术培训。

3、对重大操作、异常事件由专工组织分析总结形成标准措施、处理方案,并进行培训讲课,做到一值发生值值知晓,提升所有运行人员技能水平。

4、加强现场安全设施、设备标识管理。

5、组织运行热工对热控逻辑进行排查。

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