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MEC主机注油器故障降速,找毛病老轨走了长征2万5...总结了不少经验

 船舶讲武堂 2022-06-19 发布于上海


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本轮主机型号:KAWASAKI-MAN B&W 5S50ME-C8.2 DIESEL ENGINE MCR=5650KW max rpm 108rpm/min 使用转速103rpm/min ;总运转时间26072hr

本轮电控主机基本控制原理:动力源来自于共轨液压油(三台机带泵,两台电动泵),通过控制液压油来控制燃油喷射,气缸注油和排气阀启编码器和译码器在主机自由端,主要功能是提供各缸角度,脉冲发电机、转速传感器和上止点传感器.MSA在主机飞轮端,主要功能与编码器组合提供主机运行基准主机中层有两个控制箱,里面是MPC控制板,CCU、ECU和ACUCCU气缸控制单元,CCU是终端控制单元,通过CCU来控制燃油喷射和排气气缸注油,各传感器的信号反馈ECU主机控制单元,功能等同调速器ACU辅助控制单元,控制鼓风机的启停,动力油泵的启停等。集控台后有两个控制箱,里面是EICU控制板,主机接口电路,是联系上层与下层的中枢,也就是说车钟信号和主机安保通过EICU传递到ECU。集控室2台MOP控制屏,操作和监视主机运行。两台供电箱为主机所有控制板供电,位置在集控台后。系统采用双冗余结构,互为备用,且控制板为多用途控制板可以相互替换EICU&ECU&ACU MPC 模块,只需要将线路调换,串行接口保障信息传递准确。

一、故障现象

VO45航次由BALBOA至中国,2022.04.24晚19:00,主机安保降速至dead slow;听到主机降速,轮机长立刻下到机舱,询问当值机工,此时二轨在外巡班。机舱报警监测屏出现M/E ECS SYSTEM (EICU-A); M/E ECS SYSTEM (EICU-B);M/E ECS ABNORMAL(ECS-B) S/D; M/E ECS ABNORMAL(ECS-B) S/D; M/E AUTO EMERG SLOW DOWN。MOP出现警报CCU5-031220 failing lubr. Feedback (slowdown)。车中拉到dead slow,机旁查看注油器总成,外观无任何漏泄,电磁阀指示灯闪烁正常;尝试警报复位,未成功;通知驾驶台主机需要停车检查。

、故障排查

根据maker信息如下:
Description: incorrect feedback from the actuator piston.
Cause: insufficient or no lubricator stroke.
Effect:-insufficient or no cylinder lubrication
-ECS will continue to activate the lubricator
-Slowdown is requested.
Action: check the indicator LED on the lubricator
If LED is flashing: check feedback cabling.
If cabling OK: replace lubricator
If LED is not flashing: check cabling.
If cabling OK: replace CCU.

根据指示信息检查步骤如下:

1、
1)LED灯闪烁;
2)六孔接线插头未松脱,内部插孔未出现烧蚀;
3)动力油压满足使用要求220bar;
4)HCU后侧560阀供注油器驱动油,检查在正常全开位;
5)注油器液位罐,通过上部放气阀检查,发现内部满油;
6)注油器总成内部件较多,有锥面执行活塞、inductive sensor和内部密封令等,难于确定故障点。

 2、由于船在海上,考虑细查和拆检注油器总成,将花费大量时间,延误租期。决定更换总成注油器(总成为全新,出厂一直保存于备件箱,未使用过)。更换后,MOP警报消失,手动注油测试,警报再次显示于MOP-CCU5-031220 failing lubr. Feedback (slowdown) ?
 

3、继续查,查看Maintenance- Troubleshooting-insulation 界面 CCU5 MPC模块(NOISE PULSE COUNTER 下显示4,正常CCU MPC模块下显示0)。手动复位MPC模块下(reset button),让系统重新识别;待MPC模块完成自检和配置信息,指示灯变绿; CCU5 MPC模块(NOISE PULSE COUNTER 下显示0; MOP警报CCU5-031220 failing lubr. Feedback (slowdown)消失。手动注油测试,警报再次显示于MOP-CCU5-031220 failing lubr. Feedback (slowdown) ???
 

4、根据信息功能键info;更换 CCU5 MPC模块,由于更换MPC模块,需要一定时间。通过卫星电话向公司相关主管陈述故障问题和已采取措施,船上下一步计划更换MPC模块;公司同意更换并给予相应指导意见,积极联系服务工程师。

  • 更换MPC前,注意先断电,完成后再通电;
  • 注意检查MPC上的各节点ID开关位置;
  • 注意各端口,插头的正确对应和牢固接触;
  • 注意各保险丝是否正常有效以及纽扣电池(EICU&ECU&ACU MPC模块需要装)是否正常装复。

更换后通电,系统自动完成程序配置和加载,指示灯变绿;从MOP复位所有报警,查看CCU5和系统已完成双向配置。MOP警报CCU5-031220 failing lubr. Feedback (slowdown)消失,手动注油测试,启车;警报再次显示于MOP-CCU5-031220 failing lubr. Feedback (slowdown) ????
 

5、接着查,拆接4缸注油器6孔插头和MPC 模块J51(B、C)电磁阀控制电源和信号inductive sensor 反馈线J52,连接到5缸插头和CCU5 MPC模块上,手动测试注油,MOP 显示MOP-CCU5-031220 failing lubr. Feedback (slowdown),此时怀疑注油器到CCU5 缸中间连接信号线出现短路和虚接,电机员前期用万用表测试每根线;(根据电控柴油机案例,出现过中间连接信号线短路和虚接,导致信号传输故障,触发安保系统)?????

6、再次联系公司和服务工程师,给予指导意见:1)查看气缸内各注油器是否正常注油,采取临时措施,使用应急接线emergency cable(cable No. WLUB-BUCKUP)连接到注油器电磁阀,另一端连接ECU terminal No.J52。2)建议查看连接线和CCU5 TACHO A和B接线,是否存在问题。

再次采取如下措施: 

1)缸内检查各个注油点单向阀注油状况和活塞环,缸套;
2)拆检换下注油器接线inductive sensor 反馈线记录(三根,3棕、4黑、5蓝)和注油器电磁阀电源(1黑、2蓝);临时接五根电线连到CCU5 MPC 模块J51(B、C)电磁阀控制电源和信号inductive sensor 反馈线J52(B、C、D)(图3右下角模块接线排)。另一端连接到注油器电磁阀和信号inductive sensor 反馈线上(全新的注油器总成inductive sensor 反馈线记录(三根,3棕、5黑、4蓝)??????;连接好后(不按全新注油器线号顺序,按换下注油器线号,3棕、4黑、5蓝),注油测试MOP-CCU5-031220 failing Lubr. Feedback (slowdown)警报消除,启车加车缓慢至FULL,运转10分钟后正常。停车,重新接线,主机恢复海上航行。
 


三、分析与总结

从故障的出现到解决,根据Marker info在围绕注油器执行系统到CCU5 MPC模块控制与反馈之间查找,问题出现的原因可能:1)注油器内部注油活塞卡滞;2)inductive sensor传感器的故障;3)MPC 模块故障;4)中间连接电缆线的短路和虚接,外界信号的干扰。

疑点:CCU5 MPC模块(NOISE PULSE COUNTER 下显示4,正常CCU MPC模块下显示0)。手动复位MPC模块下(reset button)和更换CCU MPC模块后消失,是否MPC模块存有故障???????

最终由机务主管对疑点给出的专业解析,结合本轮查找绝缘故障整理如下:

Electrical noise(理解为→蜂鸣器、警报)counter/alarm. (主机控制系统探测到电器噪声→也可理解为故障点或信号线问题)。

CAUSE:一个或多个ECS元器件有断续的接地或元器件松动;或ECS系统已通过外部通道检测到电气噪声。

ATTENTION PROCEEDING:产生报警的ECS元器件的位置不限制于该出现报警的MPC模块(就是指如果要是ECS模块出现问题,在检测时不限制于此块模块)。
EFFECT:无即时影响,该故障在ECS系统中能产生其它相关报警,比如:本文中概括的气缸注油器的inductive sensor;排气阀位置改变;排气阀关闭/开启太快/慢;不正常的ELFI/FIVA反馈信号故障;燃油升压器的位置反馈信号。

ATTENTION:不能忽视此类报警,产生的后果危险性极大(如排气阀行程;MPC板绝缘值,正常200KOhm,低于80KOhm系统出现绝缘值低报警,低于24KOhm系统将出现极地报警,主机控制系统将无法执行命令)。

STEP:检查-观察MPC模块输出通道的总体噪声脉冲计数器(NOISE PULSE COUNTER)下显示数值,在Maintenance- System View I/O Test CCU71通道;-查看是哪些因连接松动或断续接地和/或震动而造成电气虚接、短路的信号电缆线,传感器,执行机构和MPC模块。

如何查找断续接地、松动震动造成的电气接地元件位置:
1)停车状态,备车条件下(比较安全);
2)在出现的噪声脉冲计数器(NOISE PULSE COUNTER)的MPC模块,拔出电源插头J1;
3)观察噪声脉冲计数器读数是否归0;
4)如果已归0,则有接地故障的MPC模块已找到;
5)如未找到,插上电源插头J1使该MPC模块恢复正常功能;
6)选择下一块MPC模块,继续从步骤2开始;
7)在MOP-Maintenance- System View I/O Test-选择MPC模块-Normal→test mode;
8)每次断开一处接线(MPC 模块J2-J85),断开后观察噪声脉冲计数器(NOISE PULSE COUNTER)是否归0(或单MPC 模块绝缘值,也可以按此方法查找);
9)如果归零,说明有接地故障的电缆线,传感器或是执行机构已找到;
10)处理故障点(传感器、模块故障外观一般不好判断,需要专业检测设备才能查找);
11)系统测试MOP-Maintenance→ System View I/O Test →MPC模块→Normal→test mode →function test→完成function test→test mode→Normal model→主机需要至少转动5圈以上(冲车或Dead slow即可)。

电控柴油机从传统的机械传递和气控系统,转变为电子控制和网络系统,增加许多
传感器,大量接线及探头等电子元器件。系统出现问题相比以前更隐蔽,解决问题,需要专业性越来越强,这使我们在船舶一线更加的深入研究和学习,才能出现问题,更快、更迅速解决,保障人员和船舶财产的安全。

四、预防措施

· 对主要控制电磁阀、电子元器件与油类、振动点、高温接触密切关注,留有备用。
· 对注油器内部的执行柱塞原件和传感器,定时拆检换新。
· 关键性备件的库存(除传统机械方面,电子原器件和系统软件纳入关键性备件库存)。
· 对全新备件尤其是内部存有传感器接线的装机之前,重新检查效验测试。
· 对电子控制系统由maker或专业工程师进行效验和测试(中检或每五年)。

五、业务交流

* 主机滑油的管理(主机液压油来于主机滑油系统):
1)系统油的洁净(no pollution no problem);
2)合适的粘度和温度(保护先导阀比例阀、FIVA阀芯和液压泵组件油膜的形成);
3)系统油的船存数量(最好满足全部更换一次系统油);
4)定期对主机底壳的清洁。

* 电器元件日常注意事项:
1)来自于外部滴漏的燃滑油,侵蚀电缆线外层保护;
2)电缆线固定隔离外部高温、酸性腐蚀接触;
3)24V信号线与110V/220V&440V电缆线分离固定绑扎,以免对传输信号影响;4)对震动点、相互摩擦处电缆线外侧加防护,固定绑扎;
5)对MPC板内部插排接线定期对两侧螺钉的紧固;
6)控制箱内的洁净和防潮。

* 液压系统:
1)定期系统进行测试检查,保障系统的密闭性;
2)传感器的测试和效验;
3)对蓄压器氮气压力定期检查,充氮;
4)对HSU 安保电磁阀的检查测试。

* MOP操作:
1)熟练地MOP操作;
2)对参数值的定期手动保存(便于单缸有故障时对比以前正确参数和曲线值如:MAINTENANCE→TROUBLESHOOTING→HPS EVENT→CCU*→LOG MANUALLY)。

* PMI-AUTO-TURNING/COCOS-EDS BASIC软件的应用:
1)PMI-AUTO-TURNING 实时监测各缸运转数据,并实现自动调整低于或高于平均值的补偿;定期进行数据保存;
2)COCOS-EDS BASIC 基于主机基本信息、MOP数据记录、主机各缸在线检测数据,可生成PDF格式保存。

* 设备:
1)按说明书要求和实际设备运转状况,对机械设备维护保养、系统监测和读取数据才能真实有效;
2)重要备件的库存;
以上内容不正之处,请各位同仁积极批评指正,仅供参考交流!
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