当飞机出现故障时,我们第一反应是看FIM手册。但有些故障,FIM手册并没有对应的排故程序,这个时候要怎么办呢? 分享一个排故案例:某737NG飞机巡航时P6-2 C9 Rudder Authority Limiter跳开关跳出,地面复位正常。 01 故障现象 某737NG飞机,短停机组反映P6-2 C9 Rudder Authority Limiter跳开关跳出,复位后,打泵蹬舵面正常。 后续飞行中继续反映巡航时P6-2板C09跳开关跳出,地面复位后打泵蹬舵正常。 02 故障分析 这种故障出现的机率很少,估计很多人都是,遇到这个故障后,并不清楚P6-2 C9 Rudder Authority Limiter这个跳开关是干什么用的,地面跳开关复位后,测试无从下手。 这种情况下,我们一般都是先看SDS和WDM/SSM手册。ToolBox SDS中搜索一下Rudder Authority Limiter,就能得到结果。 ↑ Authority Limiter的描述 ↑ Load Limiter的描述 当然如果你对737方向舵历史有了解的话,应该知道737NG的方向舵系统改进项目: Rudder System Enhancement Program,简称RSEP。 方向舵系统改进项目(RSEP)于2003年启动(SB 737-27-1252/3/5)且必须于2008年11月12日前在737全系列机型上实现。它设计了彼此分离的两套输入杆、控制阀和作动器,以替换掉倍受诟病的复式同心伺服阀;一套连接液压A系统,一套连接液压B系统。辅助PCU受控于另外一套单独的输入杆及控制阀门,由备份液压系统提供动力。全部三套输入杆均具备如单路阻塞则旁路超控的功能,一旦发生阻塞,输入信号将转由其余无故障的输入杆接管。所有737飞机必须在2008年11月前完成RSEP改装。改装后的飞机,其驾驶舱飞行操纵面板上装有STBY RUD ON灯,P6-2面板上装有新的跳开关并标注“Force FightMonitor(压差监控器)”及“Rudder Load Limiter(方向舵载荷限制器)”。 737NG上RSEP项目中包含新件号的主方向舵PCU及输入控制杆,新的方向舵控制扭力管,带STBY RUD ON的P5-3面板及控制电路上的改装。 压差监控器(FFM) 方向舵主PCU内包括一个压差监控器(FFM)用以探测A系统与B系统作动筒之间的压差(争力),这种情况在液压系统、输入杆或控制阀门出现堵塞或故障时有可能发生。如测到该情况持续5秒钟以上,FFM将自动接通备份液压泵向方向舵辅助PCU供压。此时飞行操纵面板上新安装的STBY RUD ON灯亮。 载荷限制活门 主方向舵PCU上安装了两个载荷限制活门。当速度高于137节时,它们可以将液压A系统(实施RSEP前)或液压A及B系统(实施RSEP后)供给方向舵PCU的压力降至1450psi(实施RSEP前)或2200psi(实施RSEP后),降低25%方向舵输出力。 排故的话可以看WDM/SSM: 但是后来查看主方向舵PCU的CMM,发现这架飞机的WDM/SSM手册都是错误的。 主方向舵PCU的件号419300-1003,CMM 27-21-09: 从CMM明显可以看出应该有两个载荷限制活门,A、B系统各一个,但是WDM/SSM都只给出了一个活门V158。 涉及到一个SB 737-27-1253,该机实际完成了SB,但是相应的SSM/WDM没有修改,只有AMM修改了。 这里给出正确的手册图: ↑ SSM 27-25-11 不难看出,P6-2 C9 Rudder Authority Limiter是控制R919/R920/V158/V171的电源跳开关。当FSEU的D728A-C12给出一个接地信号后:
↑ WDM 27-25-11 而FSEU中RUDDER PRESSURE LIMIT的条件在27-54-11。我们再查看SSM 27-54-11: ↑ SSM 27-54-11 可以看出 Rudder Authority Limiter 工作的条件是空速大于137节。 03 排故方案 碰到这种故障,手册里并没有给出对应的排故方案和测试方法。 首先要验证故障当前是否存在。 要使 Rudder Authority Limiter 正常工作的条件是空速大于137节,模拟起来比较麻烦。但通过线路图,我们可以采取另外的方法。 比如:拨出PSEU,然后让D728A的C12接地,就可以使系统工作。 当然,后来发现了更好的方法: 在FSEU BITE里:OTHER FUNCTIONS→SET OUTPUTS→RUD PRES LIMIT可以直接给出一个方向舵压力限制信号。 ↑ AMM TASK 27-21-00-700-821-001 Authority Limiter Test,虽然适用性是PRE SB 737-27-1253,不适用这架飞机,但测试方法可以借鉴 经过验证,发现故障当前实时存在。那么后面的排故就相对简单多了:与其他飞机对串R919/R920后故障依旧,脱开R920输出后测试正常,更换B系统电磁活门V171活门后测试正常。 活门拆装在AMM 27-21-91: 活门件号:45080-1。参考CMM 29-09-05,也可以通过测量电阻来判断: ↑ 3-Way Normally Closed Solenoid Valve ↑ 件号45080-1的活门线圈电阻79-115Ω(通常在85Ω) ↑ CMM阻值要求 活门有两种件号:881600-1001和45080-1。如果是件号881600-1001的活门,参考CMM27-09-03,正常电阻值为:72-76Ω。 ↑ 件号881600-1001活门阻值要求 这种导致跳开关跳出的,一般阻值都会偏小接近短路。飞机上可从D40268或D40842接近测量。比如D40268P,V158是PIN10对地阻值,V171是PIN11对地阻值: 由于有改装SB,部件位置可参考SB更直接,否则只能通过站位来确定: SB 737-27-1253 ↑ D40268或D40842的位置 ↑ R919和R920的位置 关于方向舵处的缺口: 正常情况下,方向舵在中立位置,可能注意不到。 2018年7月19日某737NG榆林航前发现右边方向舵有一缺口。当时有风方向舵处于左偏位置,将方向舵右偏后此位置也有一个缺口,判断为正常。 此处是方向舵铰接口,方向舵PCU作动筒穿过这里和方向舵链接,如果后续遇到此问题请知晓。 https://bbs./read/357059/ 方向舵上这预留口有何作用? 机务在线上刚好也有人问起。 完 |
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