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累死了的航次:不要选择轮机

 毋忘在莒 2022-09-20 发布于江苏

     七月十九号经过近30个小时的长江机动航行靠泊南京西坝码头。20号九点多高压岸电服务商和CCS检察官登轮,开始检查试验设备;十一点多离心泵服务商登轮;海事局检查官登轮检查------

       高压岸电设备“综保继电器模块故障”和PLC通讯不良,岸方不能看到我轮地刀状态。除了吃饭时间,一直在查,直到23点多,程序刷新后到集控室进行试验合闸。试验时岸电跳掉,岸方不再同意继续供电。考虑到维修人员过度疲劳、计划21号11点开航(如果超过14:00完货需要22号开航)。维修人员、电机员和我回房间休息。

       21号07:00接到备车通知,08:00开航,卸货速度快。急忙起床来不及吃早餐,通知维修人员,联系岸方供电室。码头告知工作人员0800才上班。船长通知计划拖后一个小时,0900开航。继续连续岸方,电话打了十几个,来回踢球,要求出具“承担责任书”。最后拖到开航也没能进行试验。

      我轮南京加油首次使用添加剂BT-8 Plus,按照说明书要求1:25000进行操作(特别是在初次使用时,需要对滤网和过滤器格外小心,增加清洁的频率,增强维护管)。提前通知轮机员注意:1.沉淀柜分完停分油机,再驳新油,进行沉淀、放残。

2.日用柜用至低位报警后再启动分油机。

3.值班人员加强燃油压力和燃油滤器监控,记录自清滤器清洗次数。发现异常及时报告。

      22号发现主辅机自清滤器冲洗次数异常增多,转旁通对自清滤芯进行人工清洗,换上后使用中慢慢的变成自冲后也是红的。

      为保证航行安全采取了如下措施:

1.将供给泵两双联滤芯加两层细滤网,加强过滤清洗。

2.加强沉淀柜、日用柜放残。

3.开始旁通、自清滤芯轮换清洗。

4.提高分油机温度95-98℃,减小分离量。

5.降低供油单元粘度至11.8,温度提至118--120℃。

6.供油单元转用旁通滤器,自清滤器清洗后备用。

老轨、电头、机头值加强班,协助值班清洗滤器。从22号晚上开始,自清滤器、旁通滤器轮流进行清洗,每两个小时一次,旁通滤器只能坚持两个小时,自清滤器洗后一转换就变红,无法正常使用。23号用空的低硫油沉淀柜、日用柜,滤器依旧堵塞严重。三个白班人员协助洗滤器,累了就在集控室歇会,值班人员交接班下班后都自觉的帮忙,加班1--2个小时--------轮机部其他工作都无法开展,全力以赴的清洗滤器。就这样一直坚持到24号09:18天津抛锚完车。

       抛锚期间每四个多小时换洗一次,直到26号晚为了保证27号的安全靠泊,辅机换用轻油。机舱全体人员将主辅机自清、旁通滤器进行了清洗,直到23点多。

     可27号一备车主机旁通滤器又不行了,只好将主机转用轻油。靠泊完车后开始轮流拆洗主辅机自清、旁通滤芯。先用轻油泡,空气吹;消油剂泡,高压水枪吹洗;去碳剂泡,高压水枪吹洗。旁通滤芯清洗效果较好,透光检查正常。但自清滤芯为“皱纹式”无法进行透光检查,只能用压力水试验,检查发现该滤芯清洗效果不好。我们设计了用蒸汽煮,让大管和机头焊制了专用工具:螺纹接头拧紧在自清滤芯的螺纹上,一根一根的用蒸汽吹洗,每根吹洗5--10分钟,然后继续蒸汽煮。最后再用蒸汽、压缩空气吹。试验发现滤芯通透性有点改善,可效果还是不理想。一直洗到28号2点多。 

        28号0630备车开航,天津港加油换用新油,开航后还是只能坚持用旁通滤器,主机自清滤器电源关掉,只在清洗旁通时用自清滤器的那组好的滤芯。换用新油后旁通滤器由原来的坚持用两个小时变成了现在的28---30个小时。自清滤器还是不能长时间使用,主要原因是该滤芯已被污染,常规洗法不能解决问题,船上没有超声波清洗机。已经多次催促供船,但由于疫情原因一直被耽搁了。

         这是一个充实的航次,轮机部所有人员都在超负荷加班加点,目标只有一个:保证航行安全。大家都积极主动的参加进来,而且任劳任怨,毫无怨言。不幸的是遇到了这次事故,幸运的是遇到了这帮吃苦耐劳的兄弟们。

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