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案例学习||汽轮机瓦振信号坏点导致跳机,怀疑信号受干扰!

 有你才幸福4c0a 2022-10-05 发布于山东




1 事件经过

5月12日9时28分59秒,某电厂6号汽轮机9号轴承两个瓦振信号点质量报警,同时ETS保护中轴瓦振动测点超限坏点保护逻辑动作,汽机跳闸,跳闸首出记录为:轴瓦振动大保护动作。

汽机跳闸联关超高、高、中压主汽门/调门、超高压排汽逆止门、高排逆止门、各抽汽电动门、逆止门,汽轮机转速下降,连锁锅炉MFT动作,联跳B、C、D、E、F磨煤机和给煤机、A、B一次风机、A、B小机。29分03秒,B、C、D、E、F层火焰丧失。29分04秒,发电机程序逆功率保护动作,发电机跳闸。9时49分,汽轮机转速510r/min,顶轴油泵自启动。10时00分,汽轮机转速120 r/min,盘车电磁阀自动开启。10时02分,投入主机连续盘车运行,检查各系统正常。10时27分,炉膛充分吹扫后,停止A、B送风机、A、B引风机运行。5月13日9:10 6号炉点火,18:32汽轮机到达冲转参数、冲转,18:40 转速达3000r/min,机组振动等参数正常,19:55机组并网,22:30机组负荷500MW,各系统全面检查正常。

2 设备简况

6号机组为1030MW燃煤发电机组,锅炉由哈尔滨锅炉有限公司制造, 锅炉型号:HG-2752/32.87/11.01/3.45-YM1,汽轮机由上海汽轮机有限公司设计制造,采用德国西门子公司的技术,汽轮机型号为:N1030-31/600/620/620。发电机采用上海发电机有限公司生产的QFSN-1000-2型三相交流隐极式同步汽轮发电机。小汽轮机由杭州汽轮机有限公司制造,型号为WK63/71,小机调速系统采用46号透平油,ETS控制逻辑在DEH系统中实现,DEH采用西门子T3000控制系统,TSI采用VM600控制系统。TDM由阿尔斯通公司制造,型号为AC8010。

3 事前工况

5月12日9时28分机组负荷895MW,主汽压29.4MPa,主汽温599℃,一再压力9.7MPa,一再温度610℃,二再压力3.2MPa,二再温度609℃,炉膛负压-88Pa,给水流量2361t/h,真空-93kPa,煤量303t/h,水煤比7.3,过热度40,风量2483t/h,B、C、D、E、F磨煤机运行。

原因分析

此次异常停机的直接原因为:DEH系统9号轴承A、 B两个瓦振信号超量程同时发坏点报警,通过ETS逻辑判断发出轴瓦振动大保护,汽机跳闸。

ETS关于轴瓦振动大保护逻辑为:(1)同一轴承上的两个轴瓦振动信号均超过跳机值(汽轮机侧11.8mm/s,发电机侧14.7mm/s);(2)同一轴承上的两个轴瓦振动信号均出现坏点报警;(3)同一轴承上的两个轴瓦振动信号一个超过跳机值,另一个出现坏点报警。以上三种条件,任何一个达到后延时0.1s触发轴瓦振动大保护。

对TDM的历史数据进行查询,机组跳闸前1-9号瓦振值突升且升幅较大、轴振值升幅较小、转速突降,其中传至DEH系统的9号轴承A、 B两个瓦振模拟量信号出现超量程情况从而判断为坏点。

6号机组投产15个月,未对TSI系统进行过改造。TSI系统的测量数据包括轴瓦振动、轴振、轴向位移、键相、偏心,TDM数据接收TSI系统的原始数据,其中,TDM的转速信号是通过键相信号计算得出。汽机转速信号,轴承温度等信息直接进入DEH系统,不传入TDM系统(具体回路示意图见附件)。

对可能存在的原因,进行了如下检查和试验:

原因一:电缆绝缘不良造成干扰信号串入回路,造成信号跳变。

检查情况:检查1-9号轴瓦探头从就地至电子间TSI系统的信号电缆,用500v摇表测量信号电缆相间及对地绝缘阻值。绝缘阻值符合要求。

原因二:控制柜接地不良,对测量信号产生干扰。

检查情况:对控制柜接地电阻进行测试,测得绝缘阻值0.3Ω,符合规范中小于1Ω的要求。

原因三:1-9号轴瓦附近动力设备启停或变频设备运行(如电焊机等)形成磁场,产生电磁干扰。

检查情况:查阅运行日志,周边无动力设备启停;调阅事发时汽轮机周边工业电视录像,无使用电焊机等电气设备的情况。

原因四:TSI供电电源波动,致使传感器供电变化,测量信号产生波动。

检查情况:对TSI供电电源进行检查,测量电压主电源221VAC/副电源226VAC;进行主/副电源切换试验,切换过程中信号无变化。

原因五:发电机接地碳刷与转子接触不良,造成转子电荷积累,瞬时放电产生干扰。

检查情况:6号汽轮机冲至3000r/min后,加励磁电流,发电机定子达到额定电压,退出发电机转子接地保护,进行如下测量:(1)、模拟大轴接地碳刷处电荷积累断开发电机大轴接地碳刷,分别等待1分钟、5分钟、10分钟,将大轴接地,测量对地电流分别为8mA、10mA、4mA,电流平稳,无突变,热工TDM显示轴瓦、轴振测量值正常,无波动,热工保护无异常。(2)、测量发电机轴电压发电机大轴两端电压:6.7V;大轴对地:7.1V;#9轴承座对大轴:4.9V;#9轴承座对地(未短接油膜):1.87V;#9轴承座对地(短接油膜):6.8V。轴电压数据正常,符合规程要求(规程规定轴电压小于10V)。

原因六:1-9号轴瓦附近、电子间区域因使用对讲机等高功率通讯设备,产生电磁干扰。

检查情况:调阅事发时汽轮机周边工业电视录像、电子间进出记录,未发现使用对讲机等高功率通讯设备的情况。在回路电缆绝缘测试过程中,使用对讲机进行沟通(TSI控制柜门打开,距离小于1米),调阅TDM曲线和DEH曲线,未发现信号波动现象。

通过对以上各种原因及检查情况进行综合分析,判断为突发性外部干扰所致。

4 暴露问题

使用的TSI装置,其盖振探头采用CA202加速度传感器,信号传输使用电荷输出,信号灵敏度高,易受外界干扰。

外部干扰对TSI系统可能造成的影响认识不到位,隐患排查不彻底,没有采取可靠的防范措施。

5 防范措施

(1)、对轴瓦振动保护逻辑进行梳理、完善,在干扰源未彻底查清并采取可靠措施之前,暂在6、7号机组轴瓦振动保护回路中延时由0.1s改为1s,躲过干扰信号。

(2)利用机组检修机会,委托有资质的单位对TSI装置进行全面校验,检测其抗干扰能力并采取相应措施。

(3)利用机组检修机会,在全部瓦振探头与轴瓦之间加装绝缘层,提高瓦振测点抗干扰能力。

(4)利用每次检修机会对TSI装置进行全面检查,包括控制柜接地电阻测量、信号电缆绝缘及屏蔽层检查、装置电源检查及切换试验等。

(5)加强发电机接地碳刷检查、维护,利用检修机会对发电机大轴进行清理,确保接地碳刷与大轴接触良好。

(6)咨询发生类似不安全事件的兄弟电厂,了解其干扰源查找情况及处理措施,有针对性地制定我厂的防范措施。

(7)对可能影响主机保护的外部干扰因素进行全面排查、整改。

附图1       

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9号瓦振、TSI面板现场照片

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#1到#6轴瓦振接线

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#7、8、9轴瓦振接线

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#1到#9轴轴振、键相、偏心、轴位移接线 

另外,其它接线情况:(1)转速(不进TSI系统,进DEH系统转速卡)探头接线到就地接线箱端子排,再通过屏蔽电缆送至DEH柜的BRAUN卡。(2)轴瓦及推力瓦温度(不进TSI系统,进DEH系统I/O卡) 热电偶元件接线到就地接线箱端子排,再通过屏蔽电缆送DEH控制柜。(3)汽轮机转速、轴瓦及推力瓦温度安装位置和TSI测点不在同一位置,接入不同的接线箱,并且通过不同的电缆进入各自控制柜。之间不存在信号互相干扰的可能性。

来源:火电资料收集

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