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【事故】散货船副机吊缸不按程序拆装和检查...活塞、缸套、连杆全打烂...再学习下拆装要点!

 睿昊 2023-10-14 发布于上海




一、事故概况
某散货船,副机型号为:MAN B&W5L23/30H,额定转速720rpm,额定功率535KW,镇江中船设备有限公司制造。某日航行途中,00时01分左右,二管轮听到机舱里面有“砰、砰”的异响声,01分58秒副机滑油低压报警,配电板低频率报警,电网低电压报警。二管轮立即冲出集控室,发现副机舱NO.3副机周围冒黑烟,立即安排值班机匠通知驾驶台停主机(驾控),并通知轮机长下机舱。00时03分停主机,00时05分58秒二管轮在机旁停止NO.3副机(离上次吊缸后运行413小时,总运行时间17652小时)。00时17分启动NO.1副机运转供电。
二、事故损失情况
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(一)NO.1缸活塞、缸套碎裂损坏。
(二)NO.1缸连杆变形,连杆大端断裂。     
(三)NO.1缸左侧机架道门上部有垂直方向长度300mm裂纹,水平方向长度170mm裂纹。道门右侧有总长370mm左右的裂纹。          
(四)NO.1缸曲柄销表面碰伤,曲柄臂及平衡块有碰伤。
三、事故原因
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(一)事故的直接原因是运行中副机NO.1缸一根连杆螺栓松脱。
(二)船员没有在副机吊检后的规定时间内(说明书要求200小时内检查复核连杆螺栓上紧情况,主管要求100小时内),按照正确的工艺要求和检查程序进行检查,违反操作程序。
(三)船员没有对连杆大端内孔进行测量,核实大端椭圆度情况(0.08mm)。
(四)船舶没有检查连杆大端啮合面的接触面积情况。
(五)船员在上紧连杆螺栓前,没有对螺栓的长度进行准确的测量。
(六)船员对应急情况处理不果断和及时,从发现事故到停止副机运转时间过长(5分钟),导致损坏情况加剧。
三、经验教训
1.对副机连杆、螺栓在检修安装前要进行全面仔细检查,船员有任何怀疑时,应报告主管,安排送岸专业厂家进行探伤和检验,检查合格后再安装使用。
2.轮机长及值班轮机员还要学会用多种手段监控、检查设备运行情况的能力,一定要学会看、闻、听、摸等手段,提高预控管理和及时发现隐患的能力。
3.连杆螺栓的拆装严格按照说明书规定拆装程序进行。
4.发现问题在确保航行安全的情况下第一时间停掉故障机。
四、连杆螺栓拆装维护要点分享
(一)拆装前的检查
1.副机连杆拆装过程中,注意保护好连杆螺栓和大端孔啮合齿面,避免磕碰。连杆螺栓拆除前做好标记,保证原拆原装。(注意:连杆大端孔啮合齿面损坏,会造成大端轴承孔失圆,大端轴承间隙变大,啮合面接触面积不足,可能会导致连杆松动甚至造成副机伸腿事故!)
2.安装前将连杆大端啮合齿面、连杆大端内孔(未安装轴瓦)、连杆螺栓孔和螺栓螺纹部位用易挥发溶液彻底清洗干净,然后用压缩空气吹干。检查啮合齿面是否有损伤,有裂纹(可以用着色探伤),尤其是螺栓孔周围是重点检查区域,齿面有无硬质点,毛刺、麻点腐蚀等;检查后请填写《L23H连杆的检测表》,见说明书506-01.15内容。
3.在未装轴瓦前上紧大端,用着色的方法检查啮合齿面接触情况,(新连杆或大修后的连杆啮合齿面的接触面积不小于75%);测量连杆大端内孔直径(按照说明书要求,测量5个位置,进行计算,内孔椭圆度最大不超过0.08mm)。测量数据记录在《L23H连杆的检测表》中。
(1)测量连杆大端内径,检查其变形量
测量方法:
  • 清洁连杆齿面、螺栓螺纹面与螺纹座面,按规定要求上紧连杆螺栓。
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图一:连杆大端测量位置
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图二:连杆大端产生开口位置
  • 在B、D、E方向前后两个位置分别取两点测量。(见图一)为确保测量准确性,最好两人测量,并将测量数据进行比较。
  • 测量数据超过规定限度,不能再安装使用,需送厂检测、修理。  (提示:船舶轮机长在检修中有任何怀疑时,也可以向机务主管提出送岸检测修理的要求)
(2)连杆齿面检查
连杆齿面啮合松弛,会引起的后果:
  • 连杆齿疲劳破损、裂纹;
  • 连杆螺栓疲劳断裂;
  • 连杆大端轴瓦烧损。
(3)连杆齿面的检查非常重要,副机吊缸检修时须做以下检查:
  • 检查齿面无裂纹及阶梯形磨损。
  • 检查啮合面粗糙度及啮合接触面的接触情况,有效接触面积应在总接触面积的70%以上。
  • 连杆螺栓上紧后及平时检查中,检查连杆啮合齿外侧是否产生开口。(见图二)
4.检查连杆螺栓螺纹是否有拉毛或点蚀,用手拧动螺栓看其在螺栓孔里是否有卡阻。如果螺栓有点蚀或用手拧不到位,应予换新。
(二)安装程序
将检查后的连杆按照以下的程序进行安装:
1.检查螺母与轴承盖的压紧面到螺栓头部距离为81mm(高于81mm,表明螺栓未完全拧到底,需要重新拧紧。此项工作在安装前就要先检查做好)。
2.将曲柄销盘车到上死点前50°左右,利用导向圈将润滑过的活塞连杆组件缓慢放下。连杆组件落到位之前,在轴瓦上涂滑油,在轴承孔内表面涂二硫化钼后安装好上轴瓦。
3.在曲柄销上涂滑油,用手扶住连杆,慢慢降下活塞组件,使连杆和曲柄销贴合良好。
4.用二硫化钼润滑连杆螺栓的螺纹和接触面,装上螺栓并用手拧紧螺栓。安装带轴瓦的连杆轴承盖,拧上连杆螺母后拆除起吊工具。
5.装上专用的液压工具,检查正常后,启动油泵,泵压过程中逐渐收紧螺母(上紧过程中要注意拉伸器的升程),最好分两次上紧,第一次上紧到450bar,第二次上紧到700bar。收紧螺母,液压工具泄压。
6.然后再次加压到700bar,再次收紧螺母。
(注:此过程是为了消除残余应力,此时螺母应该拧不动,如果能够拧动,需要重复上述5、6步骤)
 7.上紧之后需要进行检查,确保连杆大端轴承的间隙正常,可以滑动,没有卡阻,盘车2周分别在不同位置进行确认检查。
(三)运行过程中的检查
1.柴油机修理后运转数小时后(必须在24小时内),必须再次打开曲拐箱,按照说明书要求,复查连杆螺栓预紧力。
2.运行100小时左右再次确认检查,按照说明书要求,复查连杆螺栓预紧力。
3.平时每隔2000小时左右(约6个月)检查复核一次。如果检查中有发现螺栓松动,对发生松动的螺母作好记录并加强检查(再次检查也应该在运行后数小时内进行,并作为日常重点检查,做好记录)。
来源:船舶讲武堂图片

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