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是什么原因导致副机滑油进机温度高,久而不治?...人为因素是硬伤!

 船舶讲武堂 2024-03-05 发布于广东

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某轮3#副机 :副机型号 5DK-20e,功率600KW; 缸数 5;转速 900rpm ;缸径 200mm ;冲程 300mm, 安庆中船柴油机有限公司出品。

出厂日期:2020-10-20 滑油冷却器型号F--12B , 面积:18平方米,工作压力0.67MPA ,用途:滑油,壳管式,低温淡水冷却。

故障概况:该副机自2020-10-20投入运行到现在,滑油进机温度一直居高不下,说明书要求该副机滑油温度进机在50-60℃,65呢℃高温报警,可该副机在负荷420KW,低温淡水在33℃时副机进机温度高达74℃,

按照说明书推荐的故障分析与应对措施进行如下检查:

1.滑油冷却器淤堵----------看以前的工作记录,多次淡水清洁,滑油侧抽芯,油侧化学清洗,冷却状况稍有改善,但副机滑油温度高的整体工况没有彻底改变。

2.滑油调温阀故障---------用点温计测量滑油进冷却器温度与旁通管路,温度有差值,说明滑油没有旁通,全部进入了冷却器进行了冷却。

3.冷却水流量不足-------检查低温淡水管路,以及对空冷器和高温淡水的冷却,显示冷却水流量正常。检查冷却器端盖的安装和结构,端盖正常。

4.超负荷-------同其它两台副机同负荷比较,滑油冷却器型号一致,该副机滑油进口比其他两台副机高出8℃左右

5.气缸密封性------根据各缸排温,爆压,压缩压力的测量,该副机气缸密封性性能良好,

6.轴承粘结--------曲拐箱检查和盘车检查,一切正常。

以下是3#副机同其他两台在同负荷情况下的工况测量数据。

从测量情况来看,NO.1A/E ,NO.2 A/E, NO.3A/E  在负荷基本相同的情况下 NO.3 A/E 滑油经冷却器后降幅3℃,而NO.1&NO.2 A/E 滑油温度降幅在10℃左右,NO.3A/E 的冷却水温度温升幅度也很小,也基本符合能量守恒定律。而且三台辅机的滑油都没有走旁通。

按照说明书推荐的故障分析和故障排除方法,好像一切又回到了原点。没有任何进展。

这台副机滑油冷却器和其它两台一模一样,为什么唯独它特殊,我们不妨看看的冷却原理图。

从原理图中我们发现,冷却水为直通,两侧端盖没有隔板。三台辅机一样,关键在于滑油的流道,滑油侧是有隔板的,它改变滑油的流向,增加滑油的流通面积,流通面积不足的原因分析如下:

内部隔板缺失

内部隔板没有固定好,间距发生了变化。

流道内有大型阻碍物如破布,棉纱等

冷却器的隔板上面少,下面多,在圆周方向转了180度,这样将大大减少传热面积。

冷却器芯子在圆周方向转了90度,减少了传热面积,尤其是两侧为死油,不能冷却流通,影响换热

许多轮机人都爱做MARK 标识,怎么拆就怎么装,有可能一直装错。

经过提前分析,决定对NO.3 A/E 滑油冷却器进行解体,一看究竟。

把滑油冷却器解体后大吃一惊,原来冷却器的芯子在圆周方向顺时针转了90度,把芯子拆出后化学药剂浸泡,在原来的MARK 的基础上,芯子相对壳体逆时针转90度,使冷却器上部4个隔板,下部3个隔板。如下图: 

装复,试压2小时不漏,装到机器上,试车,在相同工况下,该副机滑油进口温度降低了4度,效果不太理想,明明找到了故障原因,为什么还没有达到预期的效果。难道还有其他的原因。

根据流体力学,流体传热系数的影响因素,流体粘度越大,传热系数就越小,这是因为粘度较大的流体在传热过程中分子间的传递速度较慢,传热边界层相对较厚,导致传热系数降低。

查阅最近的三台辅机的滑油化验报告,

NO.3 A/E  Crankcase oil , viscosity 100℃ cst: 19.4, 

 NO.2 A/E  Crankcase oil: viscosity 100℃ cst: 12.8 ,

 NO.1 A/E  Crankcase OIL ,viscosity 100℃ cst ;13.4

就是说影响三号副机滑油温度高的因素除了装配上的失误外,还有滑油长期使用,粘度过高,影响热传递的原因。

该副机更换油底壳滑油,油底壳内部彻底清洁,试车,在低温淡水冷却水35℃,负荷420kw,等工况时,滑油进机温度为66℃,取得了显著的效果,副机的安全性进一步提升。

结论:为何长期高温得不到有效的解决,主要有如下因素:

1.常规惯性思维的影响,按照常规检查,怀疑调温阀,脏污等因素。

2.受打Mark,怎么拆就怎么装的影响,没有进一步的探索。

3.相信厂家的装配,出厂有合格证,使用者没有多想。

4.芯子与壳体的装配没有定位,在圆周方向怎么装都能装配成功。

作者:河北远洋   轮机长  张永建  2024.02

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