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一例船舶主机启动故障分析处置

 梅小帅ranit93k 2018-10-13

  柴油机作为船舶主机的一种常见机型,柴油机不能正常启动是一个综合性的易发故障,掌握柴油机无法启动的原因与解决措施,对于轮机管理人员来讲十分必要。在寻找原因与解决办法时,既要从柴油机供油系统、进气系统、操纵机构、操作与环境、启动控制系统等多方面因素进行考虑,同时还要具体问题具体分析,根据具体故障现象,查找故障根源,采取有效措施排除故障,同时应加强主机预防性维修工作,减少柴油机不能启动故障概率,提高船舶主机可靠性。

  1 故障现象 

  某轮共2台主机,型号为瓦锡兰8L46C柴油机,四冲程中冷增压,额定转速500 rpm,主机启动转速超过120 rpm发火。2015年12月14日,备航在对右主机启动时,连续启动多次,主机均未能正常启动。具体现象为:主机启动后,在启动空气的作用下转速达到120 rpm,但主机不发火,启动失败。 

  2 故障初步分析 

  主机曲轴旋转,但不发火的原因主要有以下3个方面:一是主机启动空气系统故障;二是燃油供油系统故障;三是进气系统故障。具体常见原因如下。 

  (1)启动空气故障,导致发动机转速过低。启动空气压力过低,系统未正常接通,阀件未开到位,空气滤芯脏堵,主起动阀、慢转阀、起动电磁阀故障等。 

  (2)停车装置未复位。主机淡水温度高、曲轴箱油雾浓度高、滑油低压等安保停车未复位,超速保护装置故障等。 

  (3)控制系统设置不正确。供油控制轴或调速器的负荷限制设定过低,起动燃油限位装置设定点不正确。 

  (4)燃油系统故障,柴油机供油不足。燃油压力不足,燃油泄漏,燃油滤器堵塞,燃油泵故障,燃油中含有水分杂质等。 

  (5)气缸压缩压力过低,进气阀或排气阀在开启位置卡住,处于“负气阀间隙”。进气系统不畅堵塞。 

  (6)调速器故障。调速器助力油缸不动作,调速器滑油污染,内部机构损坏。 

  (7)供油控制操纵机构故障。操纵机构不灵活,主机高压油泵卡滞,高压油管泄漏量大,喷油器雾化效果差。 

  3 故障排查与解决 

  多次启动主机无法发火,岗位人员迅速对故障展开排查。 

  (1)启动空气系统正常,启动压力在正常范围,检查测试电磁阀正常。 

  (2)主机安保停车各环节要素正常,未出现报警故障。 

  (3)控制系统设置均为出厂设置,未进行过修改,设定值复查正确。 

  (4)燃油系统全面检查,系统供油正常。 

  (5)通过盘车、冲车,气缸活塞压缩正常。 

  (6)调速器检查,未发现明显问题。 

  (7)供油机构外观检查正常。图1为供油机构示意图,拆除调速器弹簧连接杆(16)与供油机构连接螺钉(20),手动活络供油机构,发现供油操纵机构卡滞,需要用很大力气才能使机构运动。比对总杆供油量刻线与各高压油泵齿条刻线,发现右主机3#、4#、6#、7#缸供油量明显偏小,几乎接近于零。拆除3#、4#、6#、7#高压油泵齿条与总杆供油机构连接件(2),手动拉动齿条(1)不动作。关闭高压油泵停车活塞缸气路,齿条仍然卡滞不动。初步判断为高压油泵齿条机构卡滞故障。 

  为进一步确定故障部位,岗位人员按照工艺要求,依次对4台故障高压油泵拆检、解体检查,发现6号、7号缸高压油泵柱塞底部内弹簧以及3号、4号高压油泵内外弹簧均断裂,7号缸高压油泵上弹簧盘和齿圈损坏。对其余部件清洗检查,未见异常。由于船上无弹簧备件,更换了4台备用高压油泵,并对操纵机构轴承点加注润滑脂,灵活性检查正常,总杆供油齿条刻线与各缸高压油泵齿条刻线一致。装复完成后,启动主机发火正常。后停靠江阴母港联系设备厂家,按照预防性维修理念,对2台主机其余高压油泵解体检查,发现右主机5号、8号高压油泵柱塞底部内外弹簧也均已断裂,左主机弹簧与右机类似,存在不同程度磨损。对弹簧予以全部更换,至此故障隐患得以解决。 

  4 故障机理分析 

  主机高压油泵是主机喷射系统的核心部件,其主要作用定时定量控制产生高压燃油进入喷油器喷射。高压油泵的主要零件是由柱塞和套筒所构成的偶件。柱塞上设有直槽、斜槽和环槽,套筒上开有2个圆孔。柱塞中部与调节齿圈用键连接,齿圈与齿条啮合,拉动齿条可转动柱塞以调整柴油机的循环供油量。柱塞下端接上下弹簧盘及柱塞弹簧。高压油泵供油通过凸轮顶头顶动柱塞上行完成,而柱塞的吸油动作则靠弹簧使柱塞下行来完成。调节齿条上有刻线,指示高压油泵供油量。各缸高压油泵齿条通过连接螺钉与油门操纵机构总杆相连,通过调速器拉动操纵总杆实现供油量的总调。各缸高压油泵调节齿条对面装有停车活塞缸,当电控超速保护系统给出指令,或自动停车系统动作时,30 bar的控制空气作用在停车活塞缸上,将高压油泵的油门齿条推向零供油位置。 

   对拆下来的弹簧检查,发现弹簧上下三圈平面磨损严重,断裂处也多发生在此位置(如图2、3所示)。同时发现高压油泵内部件浮锈油泥较多,内外弹簧表面镀层均有不同程度的剥落斑点,弹簧韧劲有所下降。高压油泵柱塞底部弹簧主要起到缓冲恢复柱塞行程的作用,弹簧在工作中不仅受压应力、拉应力及冲击应力,还承受扭转应力,在弹簧的内表面,剪切应力值最大,其应力集中的敏感性十分重要,一旦材料表面有微小的缺陷或裂纹存在,应力马上会集中在缺陷的周围,导致材料的晶格产生扭曲破坏,随着应力的不断循环,缺陷形成疲劳核心,并不断扩展,与此同时,集中的应力也逐渐增大。一旦集中的应力大于材料的极限应力,就会造成弹簧早期的疲劳断裂。 

  弹簧断裂后,由于弹簧上下部没有足够的径向约束体,断裂的两段弹簧在承受压缩时会发生歪斜,不再与柱塞中心线保持一致,同时弹簧的弹力也会下降很多(如图4所示)。当柱塞受凸轮顶杆的推挤向上运动时,柱塞通过下部弹簧座同时挤压弹簧,两截弹簧受力都不是上下垂直方向,将对柱塞、齿圈产生横向推力。当柱塞受到横向推力并试图在套筒中往复运动或转动时,会与套筒产生较大的附加侧向摩擦推力。当齿条试图拉动齿圈,并带动柱塞转动时,由于柱塞、齿圈同时受阻,造成操纵机构卡滞供油不畅。断裂弹簧在凸轮顶杆的来回推挤向,当弹簧卡滞在齿圈下端时,将会造成齿条固定在一个位置无法转动,该文有主机4个缸齿圈均卡滞在零位,造成主机供油操纵机构卡滞,在启动空气作用下主机曲轴转动,但未供油,主机无法发火启动失败。 

  某轮2台主机运行均已接近20 000 h,弹簧上下三圈平面磨损严重,部分镀层脱落受到腐蚀破坏,成为应力集中区,所以,此次故障定位为高压油泵柱塞弹簧磨损韧性下降疲劳损坏。 

  5 结语 

  通过此次故障排查分析,给岗位人员积累了宝贵经验,为避免类似故障发生,今后在对主机管理中,应对高压油泵予以更加关注,做好以下几点。 

  (1)密切关注主机排温、高压油泵供油情况,定期对主机齿条操纵机构灵活性检查,比对供油总杆刻线与各缸高压油泵齿条刻线是否一致。 

  (2)开启燃油分油机净化主机燃油,加强主机燃油日用柜放残,防止水分杂质进入高压油泵。 

  (3)大修时,对高压油泵弹簧磨损及韧性进行检查,视情更换。

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