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主机起动故障和个别缸不发火故障的排除

 任我行dtgglt7v 2019-03-20
            摘要:某轮主机多次出现起动失败故障,出现单缸喷油不发火和发火起动空气管烧红的故障,通过分析排查,起动失败主因是空气分配器卡咬,单缸不发火和起动空气管烧红是因气缸起动阀卡阻。多次出现险情,顺利应急处理,化险为夷。通过自修,彻底排除起动和发火故障。
  关键词:起动故障 发火故障 气缸起动阀 空气分配器
  某7.4万吨散货轮,主机型号MAN B&W7S50MC,额定功率8826KW,额定转速115RPM,常用转速110RPM,正车发火次序1-7-2-5-4-3-6,日本HITACHI ZOSEN DIESEL&ENGINEERING CO LTD 2000年5月制造,主起动阀不带慢转起动阀。2012年11月到2013年1月期间,机动操纵曾出现多次正倒车起动故障,并出现#4#5缸不发火故障,经过机务主管提示和我们的努力,在2013年1月底彻底排除故障,确保了船舶操纵安全。
   1.故障现象
  2012年10月下旬,该船从美湾满载大豆到中国,过巴拿马运河,频繁机动用车,出现#5#6#7缸起动空气防爆片破裂,前套船员将这3个缸的起动安全阀应急关闭;过巴拿马运河在太平洋航行,因废气锅炉水管烂穿,曾停车修理锅炉2次,即期间正车起动主机2次,11月底靠上山东龙口港,船员套派换班,轮机长交接班过程中,交班轮机长特别说明主机空气分配器拆检过(给以后查找主机起动故障起了误导作用)。
  11月28日离龙口前主机正倒车试车来车,但#5缸高压油泵停油阀 PUNCTURE VALV卡住,该缸无喷油,用自制专用拉具活络后正常,只用1个正车起动成功离港,开印尼装煤,定速后轮机长在#2缸缸头附近听到有吱吱声,没发现有燃气泄漏(后来才发现气缸起动阀有微漏)。12月3日凌晨电机高水温保护误动作,失电,主机安保停车,恢复供电后,主机复位重新起动,#1缸防爆片烂穿,起动时安全阀有气冲出,更换防爆片后起动成功,恢复正常航行。
  12月6日抵印尼锚泊装煤。期间船员用紫铜皮制作防爆片,更换了#2#3#4#5#6#7缸起动空气防爆片。12月12日离印尼,主机正倒车试车正常,但出现重复起动才成功现象。12月17日抵台中,先锚泊,后起锚靠泊,主机亦出现重复起动才成功现象,并出现主机#5缸不发火故障,完车后,盘车按压检查各缸起动空气分配阀,可以压下、复位。在台中对主机进行检查处理(下面再叙述)。12月19日离台中电厂码头,开航澳大利亚,主机#5缸仍出现只喷油不发火故障(应急处理见下述)。开往澳大利亚途中,考虑船速满足租船要求,且有可能直到直靠,征得船长同意,12月24日停车漂航,拆检#5#6缸气缸起动阀,后起动试车,不来车,盘车后起动成功,但#4缸不发火,应急处理后发火,赶时间续航。12月26日抵澳洲GOVE锚泊,试车时正倒车来车,抛锚时不来车,锚泊后,12月27日再拆检#2#3#4#7缸气缸起动阀,拆装好后,试车,仍不来车,马上拆检主机空气分配器,拆检26号和117号二位三通阀。拆检后连夜试车,主机起动正常。2013年1月23日抵青岛前主机试车正常,但抛锚动车时,主机#4缸气缸起动阀卡咬,该缸有发火,起动空气管烧红,马上降速,将该缸封缸应急处理,并灭火。1月25日进靠黄岛,控制主起动阀的27号二位三通阀在不受控时漏泄,但不影响启动,靠妥完车2小时后,拆检该阀,发现阀芯上部缺损一块,换新阀芯。自此之后主机启动性能完全改善,在各处进出港、过巴拿马运河主机操纵性能良好,每次起动均成功。顺利通过过巴拿马运河前,运河当局严格的正倒车试验。
   2.处理经过
  (1)2012年12月17日,起锚进靠台湾台中电厂,前进四主机开到80RPM时发现主机#5缸不发火,检查高压油管有脉动,开示功阀有油雾冲出,马上将该缸油门齿条拉回零位,单缸停油,主机减速开75RPM,封缸安全靠妥台中电厂码头。12月18日更换了该缸油头,拆检#5缸高压油泵,换新吸油阀SUCTION VALVE、停油阀PUNCTURE VALVE,检查该缸高压油泵凸轮和滚轮,无异常,检查主机传动链条正常。晚上,主机试车,#5缸仍只喷油,不发火,测该缸压缩压力只有1MPa,可见压缩压力和温度不足,致使该缸不发火,完车,正转盘车检查主机示功阀出气次序和主机发火次序相符,但#5缸出气明显较其他缸小,判定该缸有泄漏,检查#5缸活塞活塞环和缸套正常,疑排气阀有问题,连夜吊检#5缸排气阀,吊出排气阀检查,排气阀阀座和阀面良好,用杂用空气试验,阀关闭正常,说明排气阀是好的,装复,试车仍无发火,马上要离码头,只好又封缸出台中港,下引水后,主机开到70RPM时,将#5缸恢复供油,无发火,主机加车到80RPM,人工用大锤轻敲#5缸起动阀,主机透平一声喘响,发现#5缸已发火,该缸排温上升,开示功阀有火花,检查起动空气管无发热,说明气缸起动阀已完全关闭,好!不发火原因找到,是气缸起动阀卡在开启位置,导致该缸泄漏和压缩比变化引起。主机缓慢加车到100RPM,再执行程序负荷加车到110RPM,赶船期,开航澳大利亚。途中漂航,拆换#5#6缸气缸起动阀(以上已提到),换好后,启动续航,#4缸不发火,用大锤轻敲该缸起动阀后发火。解体换下气缸起动阀,发现锈多、积炭多,活塞、阀杆有卡阻,清洁研磨组装好作备用。
  (2)2012年12月26日抵澳大利亚GOVE锚泊,抛锚时主机不来车,船长已早有准备,未用车将锚抛好。12月27日拆检#1#2#3#4#7缸气缸起动阀,发现#4缸起动阀活塞已卡死,解体清洁研磨各阀,装复,试车,起动失败,按压集控室起动按钮,试车,认真观察检查,主起动阀开关动作约1秒,正常,说明控制其动作的二位三通阀27号阀正常受控,且27号阀泄放孔泄放气正常。检查空分配器和高压油泵换向到位,26号二位三通阀启动时受控,动作正常,117号二位三通阀停车时受控正常。检查起动时,空气分配阀有动作,但有泄漏声响,观察有卡阻,部分阀在弹簧力作用下无法复位;倒车起动时,换向到位,各阀动作,但起动失败。此时已半夜,于是又组织人员连夜拆检空气分配器,先拆左侧#7#2#5缸一组,整个拆下,搬到机修间,解体,发现空气分配阀锈垢多,有不同程度的卡阻,清洁、活络、注油组装后装复,再拆检右侧#1#3#4#6缸一组,各阀均有卡阻,清洁、活络、注油组装后装复。同时拆检#26号117号二位三通阀,发现阀芯积锈垢多,但未卡阻,清洁、注油装复。12月28日0230试车,正倒车多次起动试验均一次成功,压在我们心中的一块“大石头”终于落地,大家都充满了成功排除故障的喜悦心情。
  (3)2013年1月23日抵青岛前主机试车正常,但抛锚时发现主机开到65RPM,#4缸起动空气管冒烟,油漆皮烧着,管烧红,马上慢车40RPM,通知驾驶台,应急将#4缸油门齿条拉回零位,立即灭火,用水冷却起动空气管,抛好锚完车后,立即拆检#4缸气缸起动阀,拆出发现其阀杆卡在开位约2MM,解体认真检查,可见阀杆有点弯,活塞有卡阻,可能是在澳洲拆检时铜锤敲击所致,只好更换1只,装复,试车正常。1月25日靠黄岛码头,发现控制主起动阀的27号二位三通阀在不受控时有漏气,但不影响启动,加强补气,靠好完车后2个小时,停机油泵,关控制空气,拆检27号阀,可见塑料阀芯有老化损坏的1个缺口,换新阀芯装复,开航时提前试车正常。因无起动空气防爆片,在青岛委托供料商供应0.5公斤0.3MM紫铜皮(跟换下备件厚薄相同),自制了7个防爆片,将原用0.5MM紫铜皮制作装上的7个缸防爆片全部更换。2月中旬在美国收到防爆片备件,再全部换新。
   3.吸取教训
  主机起动和不发火故障终于彻底排除,反思处理过程,我们走了不少弯路,耗费不少时间和精力,让同行贻笑大方。问题解决,确保了船舶操纵安全,保障了安全生产,给我轮轮机人员提供了最好的学习机会,从中吸取教训:①基础工作一定要认真做好,主气瓶要加强放残水,控制空气应保持干燥、清洁,主起动阀后起动空气总管底部的放残管要清通,定期泄放管内残水、锈尘等。②主机控制系统图一定要熟悉,各阀件要逐一查找清楚。③气缸起动阀要按说明书要求8000小时定期拆检保养。④启动空气分配器要定期拆检保养。⑤排除故障的基本规律是从简单到复杂。⑥防爆片的自制要充分考虑其厚薄,考虑其是起安保作用。⑦检修工作切忌粗暴。⑧虽然26号阀有阻挡气缸起动阀泄漏燃气到空气分配器的功能,为了保险,主机定速后可将主起动空气到空气分配器的截止阀118号阀关闭,防止燃气泄漏污染空气分配器,备车时提前打开。⑨各控制阀动作可从泄气孔察看是否正常受控,必要时可拆开控制空气铜管查看有无空气,或者查看逻辑控制箱的指示,从而判断其是否正常受控。         

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